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钢铁企业节能工作计划8篇(全文)钢铁企业节能工作
计划(精选8篇)
钢铁企业节能工作计划第1篇
钢铁公司
节能减排承诺目标任务完成情况
我公司在“十一五”期间,按照国家要求对公司的能源使
用加大管理力度,新建节能技改项目多项。节能减排取得了很
大的成效。现将“十一五”节能减排工作汇报如下:
1.“十一五”期间我公司跟政府签订了节能减排目标。为
完成目标,我公司制定节能减排工作计划,规定订了“十一五”
期间每年节能目标。并且把节能减排工作作为公司工作的重点。
我公司节能减排工作按照计划也一步步进行。每年节能减排计
划准时完成。在2010年前三季度,已经完成2010年节能减排
计划目标中节能量的90污染物二氧化硫排放量301.81吨,
化学需氧量排放为0吨。从“十一五”第一年到2010年前三季
度,我公司认真贯彻国家和省政府产业政策和环保法律、法规,
无违规建设项目,确保污染治理设施稳定运行,坚决淘汰国家
和省命令淘汰落后工艺、设备和产品。已经完成“十一五”节
能量的300实现单位产品吨钢综合能耗和污染物排放逐年降
底我公司完成节能量的90000吨标准煤,污染物二氧化硫排放
量控制在450吨,化学需氧量排放为0吨,单位产品二氧化硫
排放量0.33千克,单位产品吨钢综合能耗619千克标准煤。
2.在“十一五”期间我公司按照国家产业结构要求,对我
公司不
符合的产业结构进行淘汰。在2007年对两座138高炉拆除。
原来138高炉相对大型高炉的焦比和单位电耗都比较高,这样
就无形性提高了企业的综合能耗量。通过废毁138高炉,我公
司淘汰落后产能24万吨,降低了我公司综合能耗。2009年我
公司对5平竖炉进行淘汰,提高能源利用率,节约能源。
3.“十一五”期间我们主要建设了8个节能减排工程项目。
1)2006年8月炼铁投入2200万元,建设了富氧和喷煤工艺。
本项目投入后调剂高炉炉况,提高生铁质量,降低焦比和成本,
大降低了产品成本,合理利用资源,保护环境,实现节能减排
炉煤气余压透平发电项目(简称TRT发电项目)。我公司采用
的是全干式TRT,可回收高炉煤气鼓风机所耗能量的40??右,
降低炼铁工序能耗及成本,在2009年全年发电量达到3363万
年5月在动力厂建设了处理能力为100T/h污水处理项目,总投
资1200万元。我公司是当地第一家做污水处理企业,公司实现
费用280万元。很大程度上节约新鲜水的用量,在能源的节约
和能源的利用率方面有大的提高。4)2009年变频器节能工程。
我公司改造安装不同型号变频器119台,投资1901.71万元,
变频器总共容量为27658kw。主要是在炼钢分厂、炼铁分厂及
烧结分厂。实际取得的节能13888.55吨标准煤。5)原料场采
取有效地污染治理设施。原料场在2007年
4月,投资220万元兴建了喷淋除尘系统,料场四周每30
米设置一个洒水喷头,每天定时对料场洒水数次,同时为了能
够达到更好的除尘效果,进一步符合国家政策,公司2008年6
月又投资500余万元在料场东侧、西侧、北侧建成了总面积达
11000平方米的挡风抑尘网。现在完全符合国家政策。6)烧结
和球团废气治理。在生产工艺上采用低硫的焦炭和矿粉等原料。
环保设备方面竖炉除尘改造投资62.96万元;烧结机机头和机
尾淘汰陶瓷多管除尘器并配备了静电除尘器于2007年12月底
完成;烧结矿破碎、筛分、地下料坑等部位均配套布袋除尘器,
到生产线上各上料点均有集尘罩引入了除尘器中,烧结除尘改
资40万多元。球团竖炉炉顶也配备了静电除尘器。7)转炉二
次烟气和混铁炉烟尘治理。为了解决转炉二次烟气和混铁炉烟
尘污染问题,公司投资1193万元增加了二次除尘系统。该系统
采用布袋除尘,于2007年7月正常投入使用,解决了1#、2
#转炉烟尘污染问题。公司增加建设白灰上料、混铁炉除尘设
备,预投资677万元。8)2009年,我公司积极推进烧结脱硫
项目实施进度。烧结机烟气中二氧化硫的排放量占到了整个钢
铁生产流程的70??上,实施烧结机脱硫对公司减排工作意义重
大。为确保完成节能减排考核目标,作为河北省“双三十”企
业,津安公司从整体发展的角度上认真谋划节能减排工作,把
重点工程项目建设作为节能减排的载体。脱硫工程作为津安公
司二氧化硫减排重
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