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探讨空预器堵灰的原因及处理措施
空预器作为锅炉等设备中的核心构件,其质量直接关乎相应设备的整体运行
性能。但是其在实际运行过程中不可避免地出现堵灰问题,以至于影响了其正常
使用。在空预器运行的过程中,其经常会出现一、二次风压和炉膛压力存在周期
性摆动问题,这就是其出现堵灰问题的主要征兆,所以有必要对其出现堵灰问题
的成因和处理对策进行深入分析。
1空预器堵灰的成因分析
1.1运行操作问题
在电厂脱硝系统的改造升级之后,系统逐步投入正常运行。但是由于氨逃逸
与烟气中的SO3发生反应,生成硫酸铵盐使位于脱硝下游的空预器蓄热元件受
到影响。由于硫酸铵盐自身的腐蚀性和黏结性,导致元件的腐蚀和堵塞问题,因
此氨逃逸成为当前电厂空预器异常堵塞的主要原因。不仅如此,由于空预器堵灰
不可避免,所以空预器吹灰不得不加大频次,再加上可能存在安装调试缺陷极易
造成空预器的吹损,从而形成恶性循环继续加大空预器的堵塞。
1.2吹灰蒸汽带水
在空预器运行的过程中,其主要根据疏水阀部位处的温度来进行自动控制,
具体就是在其执行吹灰操作的过程中,需要先打开疏水阀来进行疏水,待该部位
的温度达到规定值之后,相应的空预器即可正式执行自动吹灰操作。理论上来讲,
按照预设操作程序来进行操作,吹灰蒸汽中不应该带有水分,这就要求在打开疏
水阀的几秒钟时间内完成吹灰蒸汽操作,但是实际实施的过程中却无法在短时间
内完成,具体表现在吹灰枪部位处冒出大量水汽,这就是吹灰前疏水不彻底的具
体表现,并且带水问题非常严重,从而致使空预器出现了比较严重的结灰问题。
1.3暖风器使用不合理
在机组处于正常运行状态下,通过燃用设计所需煤种的时候,空预器冷端壁
的温度都会高于烟气露点值10℃及以上温度值。在锅炉实际燃烧的过程中,如
果先借助暖风器将相燃烧所需的空气加热到20℃,然后再送入到空预器中,此
时就可以避免受热面出现低温腐蚀问题。在冬季环境条件下,相应的运行机组长
期处于低负荷状态运行,加之暖风器没有及时得到全面落实,以至于空预器综合
冷端的平均温度控制在52℃左右,这远低于其说明书中的规定标准值(68℃)。
由此可知,空预器壁的温度显著低于烟气中水蒸气露点,致使稀硫酸溶液和水蒸
气发生凝结问题,从而引发了空预器堵灰问题。
1.4传热元件布置过密
通常而言,吹灰器大都安置在空预器二次风入口端。但是如果相应的内部蓄
热板布置间距比较小,那么就会形成较大的阻力,致使蒸汽吹灰无法得到彻底吹
透。此外,如果空预器的低温受热面存在严重的积灰问题,会进一步降低金属壁
的温度,并且实际存在的硫酸蒸汽会透过灰层而渗透到金属壁之上,从而形成了
一种强酸(硫酸),大大增加了积灰清理的难度。
2空预器堵灰问题的处理对策
2.1优化运行操作
在处理空预器堵灰问题上,应加大调整力度来控制及降低脱硝系统逃逸率。
具体可以进行以下操作:(1)激发调整动力。制定《运行部脱硝系统运行优化
竞赛细则》,对每月单机组氨耗率控制指标优秀班组予以奖励,以激发运行调整
的积极性;(2)运行中及时调整两侧空预器烟温,力求烟温一致,减缓低温腐
蚀,延缓空预器堵塞;(3)加强冷端综合温度的控制,减少低温腐蚀。根据冷
端温度情况及时投运暖风器,并依据烟温偏差调整暖风器就地手动门;(4)制
定《关于NOX排放指标的控制要求说明》。在我厂的生产实践中对NOX排放指
标的控制标准做出明确规定:#1、#2、#3、#4、#6机组烟囱入口NOX控制目
标值在80~100mg/Nm3之间,#5机组烟囱入口NOX控制目标值在35~
50mg/Nm3之间,逃逸率3ppm。对烟囱入口NOX浓度值长时间低于运行规定
值的机组进行考核,如NOX排放平均值低于70mg/Nm3(#5机组低于
30mg/Nm3)且持续时间达到15min及以上。
2.2规范吹灰操作
为了确保空预器受热面的清洁性,就必须要切实加强空预器的吹灰操作。将
空预器差压作为重要运行参数进行机组、专业两级监控,规范吹灰措施。正常情
况空预器吹灰为每班两次,依据技术监督要求超过正常压差1.5倍应进行冲洗,
结合我厂实际情况,修订定期工作:规定当差压高于1.2*1.5=1.8kPa时执行空预
器连续吹灰。在每次开展吹灰操作之前,要先对受
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