数控机床加工误差的原因分析及补偿方法 .pdfVIP

数控机床加工误差的原因分析及补偿方法 .pdf

  1. 1、本文档共1页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

维普资讯

鑫一y|XA|、{iJ|sHU

数控机床加工误差的原因分析及补偿方法

文0李世荣(兰州连城铝业有限责任公司甘肃兰州)

摘要:分析一台数控机床在使用过程验,将百分比表固定在工作台上,测量工制,也就使Z轴只运行在电机编码器方式

中Z轴下滑造成加工不合格的原因,介绍作台与滑枕铣头端面的相对运动(即Z轴下,主轴以3lO0rpm的转速旋转2小时后,

了消除误差的具体做法。下滑距离)。发现当主轴电机以2600rpm的Z轴只下滑39微米,此值为滑枕本身的热

关键词:热源;光珊尺;Z轴下滑;位转速旋转2小时后,Z轴下滑220微米,改伸长,因此滑枕本身的热伸长和光栅尺读

置环增益变主轴电机的转速和时问,Z轴下滑距离数头安装位置由于热膨胀相对于Z轴上升

影响数控机床加工精度的因素很多,不等,随转速和时间的增加而增大,停止使数控系统产生向下的调整,使z轴在加

总的看来,主要有几何误差、运动误差、热运行数小时后Z轴自动回位。分析原因,估工过程中不断下滑。

变形误差、切削误差、环境误差、检测误计是该机床将读数头作为动尺安装在主轴以上实验证实了我们原先的判断,我

差、装夹误差等几个方面。对于误差,可减速箱外壳上,光栅尺作为定尺安装在固们决定改变光栅尺定尺和读数头的位置,

以采取误差补偿来予以消除。误差补偿可定支架上,造成读数头与热源主轴减速箱将光栅尺读数头位置固定,光栅尺通过安

分为静态误差补偿和动态误差补偿,对于直接接触,由于温度变化引起热源误差。装支架装于滑枕外侧,固定光栅尺上端,

静态误差可采用螺距误差补偿和反向间隙为了验证该判断,我们又进行了如下测这样当热膨胀时光栅尺只能向下伸长,通

误差补偿来抵消,而动态误差补偿主要用试:将一块百分比表固定在Z轴光栅尺安过数控系统产生向上的调整补偿由于温升

来校正热切削力引起的误差。现介绍我们装支架上(支架固定不动)用于测量温度引起的z轴下滑问题,调整后主轴以

对一台数控机床在使用过程中发生Z轴下变化对齿轮箱的影响,将另外一块百分比3lO0rpm的转速旋转2小时后,Z轴只下滑

滑的原因分析及处置。表也固定在Z轴光栅尺安装支架上用于测2微米,达到了技术和加工要求。

我们公司有一台济南二:机厂生产的量光栅尺读数头安装支架相对于光栅定尺结束语

XK242OX40数控龙门镗铣床,在加工过程支架的移动距离,主轴以300lrPm的转速实践表明,由于温度变化产生的设备

中我们发现,粗加工完的一个工件,重新旋转2小时后,z轴齿轮箱温度由l9℃变

文档评论(0)

176****9127 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档