#2汽轮机轴向位移异常分析及处理报告 .pdf

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#2汽轮机轴向位移异常分析及处理报告

章建叶

一.#2汽轮机轴向位移的设计值与调试值

ALSTOM公司制造厂最初提供的轴向位移设计控制值为:

跳闸报警报警跳闸

-0.70mm-0.50mm+0.30mm+0.50mm

ALSTOM公司现场调试专家是这样解释上述设计控制值的:

⑴汽轮机在3000r/mim时受轻微的轴向推力,因此习惯做法是将3000r/min

时的轴向位移确定为0mm。

⑵机组在设计工况下运行,轴向推力一般不大于20吨,对应推力盘位移量

不超过0.30mm。

机组在调试期间,当负荷首次达300MW时,轴向位移已超过0.30mm的

设计报警值;由于机组未发现异常,又找不到降低轴向位移显示值的具体办法,

ALSTOM公司最终决定将正向报警值改为0.45mm,其余未变,移交电厂生产。

二.#2汽轮机轴向位移异常现象

由于本次(2000年)小修后发现推力轴承工作面瓦块左右侧温差达8℃,

比小修前上升了4℃,因此决定在2001年春节调停时对推力瓦进行解体检查。

解体后发现工作面瓦块正常,而非工作面上有三个瓦块的两个定位销已断裂,

从断口外形看断裂时间已经很久,断裂原因至今不明。

2001年春节调停后机组启动投运,推力轴承工作面瓦块温差依然为8℃。

但轴向位移在机组负荷500MW以上时,在某些工况下已达0.45mm的报警值。

根据运行规程的规定要求,#2机组被迫降低出力运行。

三.轴向位移显示值的演变历史

#2汽轮机组于94年下半年调试至今已运行近7年,期间经历过大、中、

小修各一次。由于种种原因,目前已有很多调试、安装资料已经丢失,给问题

的分析带来一定的困难。

现将不同时期典型状态下的轴向位移数据列表如下:

盘车(50r/min)3000r/min600MW从盘车到600MW的变化量

投产到95年底大修前-0.05/0.390.44

大修后到00年底小修前-0.3000.290.59

2000年小修后-0.160.130.390.55

2001年春节消缺后-0.100.200.470.57

说明:

1.上述数据来源于“集控运行抄表”和“开停机记录”。

2.在同一负荷下,因汽温、调门开度的不同轴向位移有一定的波动,比如

600MW时,最大波动达0.06mm。因此用抄表数据分析问题存在一定的误差。

3.98年中修时未对推力轴承作任何检修,因此检修前后数据相同,表中

未列出。

4.2000年小修时,虽未对推力轴承进行检修,但对轴向位移测量卡件进

行了校验,修正了部分误差,校验报告见附件。

5.2001年春节调停时对推力轴承进行了开瓦检查、测量卡件更换与校验

等工作。

四.分析与推理

1.从上表可见,除95年底大修前的数据因资料不详,无可比性之外,大

修后直到2001年春节消缺后的5年多时间里,有二个共同点:

(1)机组从盘车到600MW期间轴向位移的总变化量基本相同,约为

0.55mm;

(2)机组从盘车到3000r/min期间轴向位移的变化量也基本相同,约为

0.30mm。

由此可见,本次春节调停消缺后机组运行时的通流部分和推力轴承工作状

况与以往一样,应该是好的。

2.机组在盘车时,转子在轴向没有推力,但由于中、低压及发电机转子重

于高压转子,重力作用使转子弯曲,弯曲的转子旋转使推力盘靠在非工作面上

(T侧)。一般盘车时的油膜厚度为0.03~0.05mm,#2汽轮机的设计推力间隙

为0.22mm,因此,盘车时汽轮机的轴向位移应等于(X零位-0.22+0.05)mm

左右。

3.按设计要求,机务将推力盘与工作面靠足时,间隙电压应为-10VDC,

TSI指示应为0mm,而小修前校卡时发现:-10VDC时,TSI指示为-0.09mm。

小修校验后:-10VDC时,TSI指

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