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水泥粉磨系统改造提产措施
一、水泥粉磨系统基本情况
某公司一条日产6600t/h熟料生产线,由中材国际工程股份有限公司设计建设,其配套的水泥粉磨系统采用的是辊压机、静态V型选粉机、高效动态选粉机和开流管磨机组成的联合粉磨系统,磨头磨尾采用磨内喷水降温。其具体工艺流程见图1,其主要设备配置见表1。
图1?工艺流程图
表1?主要设备配置
生产过程中,因辊压机系统采用的是闭路循环风,入磨物料在预粉磨过程中降温幅度有限。加上熟料温度较高,其他物料水分又小,入磨物料温度高达90℃左右,出磨水泥温度达150~167℃,磨内包球、包锻静电反应强烈,一、二仓之间,二、三仓之间筛分隔仓板和出料篦板堵死,磨头出现吐料现象。为此曾用煤粉洗磨后重新开机,同时开启磨头、磨尾磨内喷水,出磨水泥温度在133~137℃之间难以下降,产量也只有130~165t/h,达不到设计产量210t/h。
二、水泥磨改造技术方案
2.1调整磨内研磨体级配
管磨机研磨体调整前后级配见表2~4。根据入磨细度和比表面积,将管磨机一仓级配重新调整,捡出Φ40mm钢球和部分Φ30mm钢球,新增Φ15mm钢球,使平均球径由Φ27.5mm调至Φ23.2mm,装载量减少9t,填充率由31%下降到27%;二仓装载量减少7t,填充率由35.2%下降到31%;三仓装载量和填充率不变。一、二仓共减少装载量16t,由于一仓平均球径减小和一、二仓填充率下降,磨内物料流速得以大大减缓,为优质高产打下坚实的基础。
表2一仓研磨体调整后级配(长3480mm。有效内径4070mm)
表3?二仓研磨体调整后级配(长2890mm,有效内径4100mm)
表4三仓研磨体调整后级配(长7090mm。有效内径4100mm)
2.2调整配料站物料综合水分及物料品种
调整配料站物料综合水分及物料品种,降低入磨物料温度及磨内温度,降低磨内物料流速,消除静电反应。用脱硫石膏替代天然石膏,将配料站物料综合水分调至1%~1.5%之间,停止向磨内喷水,降低了磨内物料流速及磨内温度,消除由高温产生的静电包球、包锻现象,使出磨水泥温度在120℃以下。入磨物料配比及综合水分见表5。
表5入磨物料调整前后配比及综合水分
2.3改进V型选粉机进料管
提升机出口溜管拐了三次弯后才进入V型选粉机进口,物料在溜管宽度面上一边高一边低,严重偏边偏流。进入V型选粉机后物料一边厚一边薄,冲力大时,一边有料一边少料或无料,没有形成有效料幕,气流沿着物料少的段面或无料段面通过,细粉没有被及时带走,又回到稳流仓,在辊压机预粉磨系统作无效循环,稳流仓仓位难以下降。
对此,在提升机溜管宽度面上增加四块分料板,将溜管上的物料分配均匀,使物料高度、宽度、流量一致。
在V选进口原有四个分料口的基础上,将每个分料口再分成二个,撤除内部隔板,消除卡料、堵料现象。这样物料在进入V型选粉机前就被强制打散改向,形成多点分料、多点布料,V型选粉机进料口整个段面形成均匀料幕,进入V型选粉机的细粉被完全选出,消除了冲料及辊压机振动,有效减少了回料,稳流仓仓位下降较快。
2.4中粉回稳流仓
原设计高效动态选粉机中粉进磨、粗粉回稳流仓。经现场取样分析,其0.08mm筛余达35%~50%,磨内很难消化这一部分物料,给磨内造成严重负担,且磨尾出磨水泥0.08mm筛余达4%一6%。为确保水泥质量,中控被迫减少喂料量。后经现场勘察,重新布置工艺管道,将中粉改成直接回稳流仓。
2.5改进稳流仓进料,调整辊压机两侧挡板
进入稳流仓的物料存在偏析,使辊压机偏辊,混料不好,辊压机经常跳停、振动。打开辊压机检修门观察,1200mm长辊面只有1/3有料饼产生,其余2/3辊面没有料饼产生,细粉没经辊压机辊压直接冲下进入提升机,导致循环提升机电流升高。
对此,增加一400mm×400mm,长700mm混料管,将中粉、粗粉、配料站来料同时进混料管充分混料后再进入稳流仓。
同时调整辊压机两侧侧挡板,调整其间隙至3mm左右,水平方向和垂直方向保持在同一个平面上,物料全部经辊压机辊压,侧漏较小。辊压机工作参数见表6。
表6?辊压机工作参数
三、结语
经过以上调整和改进后,该系统生产P·O42.5和P·O42.5R级水泥时,辊压机辊缝稳定在40~45mm之间,辊缝偏差在2~4mm,辊压机工作稳定,辊压机电机工作电流在66~75A,辊压机作功效率70%~79%。磨机运行电流由253A下降到227A,循环拉风47Hz,磨尾拉风15Hz,高效动态选粉机频率24Hz,V选排料0.08mm筛余≥90%,入磨0.08mm筛余10%~15%,比表面积220~250㎡/kg,经24h连续运转考核,出磨0.08mm筛余2.5%以下,0.045mm筛余8%~13%,比表面积为360+15
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