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新能源驱动电机NVH设计与优化

作者:喻皓范泽义王配覃云萍

来源:《时代汽车》2018年第7期

喻皓范泽义王配覃云萍

广汽研究院广东省广州市511434

摘要:研究了电机气隙对电机NVH性能的影响。基于Maxwell进行了电磁仿真仿真分析,对电机转矩脉动和径向电磁谐波进行了研究,论证了电机气隙越大,因磁阻和漏磁的增加,电机性能下降;同时,气隙的增加,电机的气隙磁场谐波分量变小,使电机的NVH表现变好。气隙值大小对电机输出性能和NVH表现有着此消彼长的影响,电机设计需综合考虑电机输出性能和NVH性能,选择合理的气隙值。

关键词:电机气隙;输出性能;NVH;磁场谐波

1引言

在追求电机更优性能的目标时,提高功率密度一直是电机工程师重要工作之一。电机功率密度越高,意味着电机在同等重量下发挥更大的功率和扭矩输出。

近年来,随着新能源车驱动电机的推广与应用,电机的NVH越来越受到消费者关注,电机NVH水平逐渐成为评价一个电机性能重要指标。研究表明,电机NVH表现与电机输出功率和扭矩有直接关系。同一款电机,电机输出功率越小,电机的NVH表现越好。

对于同一款电机,其动力性与NVH表现越来越成为一个矛盾点。寻找最佳平衡点,使得电机综合性能最优,越来越成为电机设计的重要内容。

2电机气隙对电机性能和NVH的影响

为提高电机功率密度,在满足加工精度、产品强度等设计要求的前提下,电机工程师偏向于设计更小的气隙,。这主要是因为,随着电机气隙增大,带来两方面的影响:(1)气隙增加,空气磁导率低,磁路磁阻增大,磁力线通过能力减弱;(2)在切向结构的永磁同步电机中,转轴侧永磁体端部存在较大漏磁,气隙长度增加,漏磁也增加。以上两方面均会带来电机性能的下降,即电机功率密度的降低。

然而小气隙电机带来了更明显的电磁噪音,这主要是因为电机工作过程中,通过定、转子间的电磁力作用,即切向的旋转扭矩和径向的电磁力,使得电机运转起来。定、转子间的电磁力,主要是径向电磁力使定子产生振动而辐射噪音。通过增大气隙,可减小气隙磁场谐波分量,降低径向力谐波,从而实现噪音的优化。

因此,综合考虑输出能力和NVH的影响,选择合理气隙至关重要。本文通过有限元法,仿真分析了两种气隙下电机性能和NVH表现,并通过试验进行了对比验证。

3设计方案介绍

本文以某款永磁同步驱动电机为研究对象,电机为强制水冷,内转子,电机最高转速为12000rpm,电机壳体为铝合金材料。设计0.6mm,0.9mm气隙的电机,两种气隙的电机的主要相比,电机转子外径相同,定子半径相差0.15mm,考虑到0.15mm对定子齿部强度影响较小,0.9mm气隙的电机直接将定子半径增大0.15mm。电机电机参数如下表所示。

4仿真分析结果

基于Maxwell对两种气隙的电机二维模型,并进行了电磁仿真,为了建立电机内部磁场,做以下假定条件:

(1)忽略电机端部效应,电机磁场沿轴向均匀分布;

(2)铁心冲片材料各向同性;

(3)电机壳体外部和电机轴磁场忽略不计;

(4)磁钢被均匀磁化;

(5)电机不采用斜级结构(忽略斜级对气隙的影响,但扭矩波动较大);

经过电磁仿真计算,得到了两种气隙电机的扭矩仿真结果,如下图图3和图4所示。仿真分析结果说明,0.6mm气隙电机最大扭矩为360Nm、波动为23%,0.9mm气隙电机电磁激励为336Nm、波动为18%,随着气隙的增大,电机的输出扭矩变小,同时扭矩波动减少。扭矩减小主要原因有两方面:1)气隙增加,空气磁导率低,磁路磁阻增大,磁力线通过能力减弱;2)在切向结构的永磁同步电机中,转轴侧永磁体端部存在较大漏磁,气隙长度增加,漏磁也增加。因此,单从输出扭矩角度考虑,更倾向设计小气隙电机。扭矩波动减少这是因为减小气隙后,气隙磁场谐波分量减小,也同时降低扭矩谐波分量,降低扭矩波动,这有利于改善车辆抖动。

进一步对电机气隙磁密进行了分析,仿真分析结果如下图3和图4所示,分析表明:0.9mm气隙电机的气隙磁密较0.6mm气隙电机谐波分量小,有利于降低电机径向力波动,减少电机径向振动,从而改善电机NVH表现。为更直观的说明气隙磁密减小量,进行傅里叶分析,如下图5和图6所示:

对0.6mm气隙电机和0.9mm气隙电机的气隙磁密FFT分析进行了对比分析,如下图7所示,分析结果表明在对应阶次的幅值,0.6mm气隙高于0.9mm气隙,这说明

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