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一、事故现象
磨煤机主电机轴瓦处润滑油用量加大,现场巡检时发觉轴瓦处有异
音,通知设备员至现场,停运磨煤机后检查确认主电机轴瓦处有裂纹。
二、事故处理要点
1.及时开启备用磨煤系统,调整煤浆合格,保证煤浆供给。
2.处理、冲洗停运磨煤系统,交付检修,更换主电机轴瓦。
3.更换轴瓦后,做好磨煤系统备车准备。
三、原因分析
1.设备长时间运行,存在一定安全隐患。
2.轴瓦处缺润滑油,造成设备一定程度损坏。
四、事故危害
轴瓦处有裂纹,润滑油用量加大。缺油状态下运行,造成轴瓦磨损,
设备损坏,最终导致磨煤机故障停运。
五、事故教训及防范措施
1.现场加强巡检力度,及时发现问题,及时汇报解决。
2.加强职工培训及事故预案演练,提高处理应急事故的分析及处理
能力。
一、事故现象
现场巡检过程中发现气化炉激冷水流量计123FI01218A/B/C膜盒泄
漏严重,同时控制室发现激冷水流量有降低趋势。处理不及时将导致激
冷水流量低联锁停车。
二、事故处理要点
1.控制室首先通知车间技术人员,同时通知仪表车间切除激冷水流
量联锁并加强制。
2.通知现场人员及时到漏点处,关闭膜盒前切断阀,将漏点切除,
交付仪表人员处理。
3.仪表人员处理完毕后,现场打开膜盒切断阀,控制室取消强制,
观察激冷水流量状况。
4.激冷水流量若无大波动或者波动趋势,通知仪表人员投用激冷水
流量所有联锁。
5.在现场处理漏点期间,控制室时刻关注气化炉液位等其他参数,
保证系统运行正常。
三、原因分析
激冷水流量123FI01218A/B/C膜盒焊缝开裂,导致泄漏严重。
四、事故危害
膜盒泄漏过大,造成流量假指示,当流量低于78t/h时,造成因激
冷水流量低联锁而引起的非计划停车事故。
五、事故教训及防范措施
1.现场巡检一定要准时准点,巡检过程要精心、认真。
2.总控加强监盘,及时发现问题。
3.加强职工培训及事故预案演练,提高处理应急事故的分析及处理
能力。
4.检修过程中,现场与控制室相互配合,保证气化炉运行稳定。
一、事故现象
气化框架发现锁斗排渣阀123KV01027填料泄漏严重,有大股黑水
喷出,漏量过大无法靠近。
二、事故处理要点
1.控制室立即将锁斗手动运行,联系仪表车间处理漏点,若无法处
理,立即更换阀门。在锁斗手动运行期间,保证锁斗系统运行正常,收
渣、排渣顺畅。
2.通知现场人员及时到气化框架查看泄漏情况,在检修期间对锁斗
运行监护、特护,并保证与控制室保持沟通。将检修时间减小到最短,
尽快恢复锁斗投运。
3.事故处理完毕,锁斗恢复运行后,控制室缩短锁斗排渣时间,防
止大量炉渣一次性泄入渣池,保证渣池、捞渣机运行正常。
4.若阀门修理时间过长,导致气化炉积渣过多。在锁斗排渣过程中,
将灰渣引入事故渣池后,恢复锁斗正常运行。
三、原因分析
1.锁斗阀门开关频繁,灰渣冲刷严重,导致阀门损耗过大;
2.锁斗排渣阀123KV01027填料泄漏严重。
四、事故危害
气化炉工作压力为6.0MPa左右,123KV01027填料泄漏导致气化炉
内高压黑水直接从该阀填料处泄漏至周围环境,存在较大的安全隐患,
并且如果发现不及时必将导致气化炉液位低联锁非计划停车,严重影响
生产的安全稳定。
五、事故教训及防范措施
1.现场巡检一定要准时定点,巡检过程要精心、认真。
2.总控加强监盘,及时发现问题。
3.加强职工培训及事故预案演练,提高处理应事故的分析及处理能
力。
4.检修过程中,现场与控制室相互配合,保证气化炉运行稳定。
一、事故现象
磨煤机122X0101短停后开车,当122V0102液位满足搅拌器运行条
件后,现场启动122A0102,但启动后搅拌器随机跳车。送电后再次启动,
搅拌器再次跳车。
二、事故处理要点
1.将122V0102液位降至最低,控制好122P0102的转速使122V0102
保持最低液位且122P0102不会抽空。
2.断电拆除电机电源
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