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影响CMP320型双螺杆造粒机组稳定运行的原因分析及解决方法
摘要:低密度聚乙烯装置造粒系统混炼机频繁联锁停车,增加排气装置后消
除了气阻,解决了筒体内排气不畅的因素,确保了造粒系统连续平稳运行。
关键词:低密度聚乙烯装置;造粒系统;混炼机;联锁;排气装置
中国石油吉林石化公司乙烯厂低密度聚乙烯装置采用美国UCC公司在二十
世纪70年代开发和工业化的气相流化床技术,其主要特点是:无溶剂,采用高
效催化剂;工艺简单,能耗低,投资少,
1造粒系统流程
造粒系统的作用是将粉料树脂熔融后生成粒料树脂。树脂经熔融泵的剪切、
挤压进一步熔融,并且熔融泵提供了树脂在模板出料的动力,树脂从熔融泵出来
后,从模板成束状出料,被高速旋转的切刀切成粒状,冷却后的粒子随颗粒水进
入脱块器,其中大尺寸的块料被脱除,粒料进入干燥器,水由脱块器和干燥器的
底部脱除,粒料则被干燥器由顶部甩出,进入振动筛筛除大小粒子,符合规定尺
寸的粒料进入缓冲罐及旋转加料器送至过渡仓或成品仓。
2停车现象
2012年8月4日至9月28日,该造粒系统在没有操作变动的情况下频繁停
车。停车时的现象为混炼机轴振动增大,熔融泵电流和熔融泵出口压力下降,混
炼机筒体温度上升,混炼机电流增大。
3原因分析
根据停车时的现象分析:该造粒系统停车时混炼机做功增大,物料输送不畅
导致造粒联锁停车,造成停车的原因可能有以下几个方面。
3.1下料系统出现波动
1)加料器出现异常,转速突然增加造成下料量增大。检查控制室集散控制
系统(DCS)中加料器电机输出、转速在停车时未出现波动,现场检查加料器无
异常。再者,假设集散控制系统未监测到转数突然增加,造成下料量增加,但瞬
间过量的粉料经过振动筛时质量被分散均匀了,下料不会出现异常波动。检查控
制室DCS中母料下料秤停车时的趋势,也未出现波动。
2)振动筛内卡块堵料造成下料突然增大。检查现场振动筛筛网及下料口无
异常;检查控制室DCS中母料下料秤停车时的流量趋势,未出现波动。为证实
下料波动不会带来太大影响,先后分别在振动筛内匀速加入20Kg、60Kg粉料,
混炼机电流指示在153A~167A之间,母料下料秤的流量没有明显波动。
3)母料下料秤的加料器运行不稳,下料秤有异常。检查现场加料器链条正
常;拆开侧板检查下料秤内部情况正常;检查控制室DCS中母料下料秤停车时
的流量趋势,未出现波动;下料量由20000Kg/H,改为15000Kg/H,控制方式由
体积流量改为质量流量仍未见好转。
4)粉料下料管线或软连接处挂壁。更换软连接,多次检查粉料上、下管线
内部情况均正常。
5)添加剂加料器出现波动,或添加剂下料管线架桥。检查DCS添加剂下料
量在停车时的流量趋势,未出现波动;多次检查添加剂下料管线未发现堵塞现象。
若添加剂管线存在架桥现象,时间过长会造成造粒粒子颜色发黄,但停车期间未
见黄色粒子。为进一步排除添加剂可能带来的问题,更换使用了添加剂厂家、更
改添加剂配比、停止加入添加剂等方法,均排除了添加剂的问题。
6)料斗内部及下料口处粉料挂壁。多次检查料斗内部情况,发现料斗内壁
粘附一定厚度的粉料,当厚度达到一定值后不再增加,多余粘附的粉料会周期性
的脱落,从而使挂壁粉料的厚度保持稳定。为排除此现象可能带来的影响,巡检
人员定期敲击料斗下料口,后来在料斗底部安装了振动器。
7)通过以上几方面的检查和处理,造粒系统仍然频繁停车。为进一步排除“下
料系统波动”可能造成此类造粒联锁停车现象,以下为具体分析过程。
①造粒降量。造粒量由15t/h降到9.9t/h后,查看DCS趋势发现混炼机轴
振动、电流、混炼段43#温度、熔融泵电流、熔融泵入口压力相应降低,与此类
造粒联锁停车现象不同。
②人为制造下料波动。造粒正常运行时,在粉料下料口加入约15Kg粉料,
轴振动波动不到5um左右,混炼机电流瞬间涨到350A。之后加入约30Kg粉料,
混炼机电流达到500A,熔融泵电流由367A上涨到430A,混炼机电流高报造粒
联锁停车。从控制室DCS趋势图中看到:混炼机电流、熔融泵电流、熔融泵出
口压力、混炼段温度都随着下料量的增加而增加,轴振动变化较小,与频繁停车
时的现象不同。
通过对以上7个原因进行分析得出:造粒联锁停车与下料系
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