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变频器

西门子首开节能效益分享商业模式

西门子(中国)有限公司

1应用背景介绍

当下,环境效益和经济效益,已经交汇成高耗能产业未来发展的合力。龙钢,西北三大钢铁集团之一,尽管据有“三秦钢魂”的历史与荣耀,却也不可避免地要应对市场和环境的瓶颈之困。作为唯一一家坚守在黄土地上的国有钢厂,龙钢收获的是赞誉与毁誉并重的双面评价:他们一方面给陕西省的经济发展、西部的开发建设提供了大量的钢铁建材;另一方面,也确实遭遇了尖锐的环境污染和治理改造的问责。

随着环保问题的日益突出,政府对环保治理要求的不断提高,再不变革就可能成为大浪中沉寂的沙子。新时代的巨大挑战,鞭策着龙钢不断超越自我,开展大规模的节能改造项目。

2应用目标

历经20余年的长期合作,龙钢决定以时间作价,与西门子相约6年为期,共享烧结风机变频改造的节能收益。项目实施后,根据实际测定的节能指标,西门子可每年帮助龙钢节省近6000吨标准煤,实现节能环境效益和经济效益的双丰收。而整个项目成功的关键,是一场只有52小时的攻坚战。

采用变频器之前,风机的转速不能调节,一旦启动就全速运转,只能依靠挡板阻挡多余的风量,就像一条河道,水量太大的时候会泛滥,只好不断修筑和加固堤岸来防洪。有了变频器之后,送风量就可以按需调节了,挡板自动“下课”,就像河道上游建设了水库和大坝,水量可调可控,用多少给多少,最大限度地提升了资源利用率。

3实施情况

龙钢的烧结面积超过400m2,面积越大,风机变频节能改造的技术难度越大。对龙钢来说,这种“大工程”不同其它节能改造的“小手术”,烧结风机的安全稳定、可靠运行直接影响到整个钢铁企业的生产运转。

西门子与龙钢虽然已经是老搭档,但此次节能改造却是双方迄今最大的合作项目。龙钢两台烧结风机的功率都达到8000kW,如何满足如此大功率的控制需求,是首先要解决的难题。

经过西门子的技术专家和工程师的技术探讨,一个大胆的想法诞生了,采取罗宾康变频器的双冗余方案,以两台4200kW的变频器驱动一台风机,这样一来,在大幅提高节能效果的同时,还能大幅节约节能成本。

这是一次重大的技术创新,罗宾康变频器冗余堪称尖端应用。一般情况下,一台电机只搭载一个变频器;而冗余变频器,意味着让两台变频器协调做一件事。这不仅在国内同行业没有先例可循,而且,龙钢的烧结风机改造又是一次投产,没有试验时间,是绝不能有差池的项目。为了确保冗余变频器的安全可靠,工程技术人员在西门子(上海)电气传动设备有限公司进行了长达3个月的变频器空载模拟实验,最后集结成厚厚的可行性分析报告,力保万无一失。

龙钢烧结风机节能改造监控系统图

4应用难点

2013年4月,西门子与陕西龙钢项目的最终合同签订,至9月底,所有的准备工作都已就绪,项目进入最后的攻坚。由于是节能改造项目,系统的带电调试和系统切换工作只能在龙钢可能的设备检修期进行,成为难题。

按照计划,龙钢公布的生产检修时间为72小时,可到了停电检修的前一天,情况再生变数,由于龙钢检修时间变更,留给西门子工程师们的系统切换时间缩短为60个小时。这一通知不仅打乱了西门子工程项目组预定的工作安排,而且,从时间长度来说,也明显低于常规的系统切换时间。

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2013年10月9日早上8点,龙钢烧结风机正式停机,早已等待在烧结操作车间的西门子工程师们,迅速投入工作。转眼白昼变成深夜。在高压室完成穿线接线的同时,控制室也完成了新旧系统控制部分切换逻辑调试。其他,如冷却水源的接入、连轴器断开、变压器上电冲击、变频器升压也相继到位。至此,变频器调试前的准备全部完成。

在整个系统切换工程中,变频器的调试是核心工作。龙钢的两台烧结风机由两台同型号电机驱动,但1、2号电机的励磁特性却存在很大差别,西门子既定的方案两台变频器冗余空载调试在2号机很快完成,然而1号电机的冗余空载起动却一直不稳定。突发性的难题让原本紧张而顺利的系统切换过程疑云陡增,在尝试其他方案无果的情况下,西门子的工程师们当机立断,决定不再进行空载调试,直接带载风机进行调试。

52小时,风机顺利上电启动,烧结正式投料点火运行。西门子在给定的系统切换时间的基础上再缩短了8小时。

5创新与优势

经济和环境双重压力重压之下的龙钢,对于节能改造的投入慎之又慎。又是一次跳出盒子的思考之后,西门子给出新的提议——果断拉入“第三方”参与商业合作。这个“第三方”不是其他厂商,正是时间。通过时间作价,把项目实际投产后实实在在的节能收益提前变现,西门子与龙钢共享节能收益。

这就是西门子“

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