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江桥生活垃圾焚烧厂渗滤液处理工程运行情况介绍(与“滤液”有关文档共6.docxVIP

江桥生活垃圾焚烧厂渗滤液处理工程运行情况介绍(与“滤液”有关文档共6.docx

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江桥生活垃圾焚烧厂渗滤液处理工程运行情况介绍(与“滤液”有关文档共6

一、工程背景及设计理念

江桥生活垃圾焚烧厂渗滤液处理工程的建设背景源于我国城市化进程的快速发展,生活垃圾产生量逐年增加,其中焚烧处理是重要的处理方式之一。焚烧过程中产生的渗滤液含有大量有机物、重金属及有害物质,若不经妥善处理直接排放,将对周边环境造成严重污染。为响应国家环保政策,保障区域生态环境安全,江桥生活垃圾焚烧厂在建设之初便将渗滤液处理作为重要环节,投入巨资建设了先进的渗滤液处理设施。该工程的设计理念遵循了“减量化、无害化、资源化”的原则,旨在实现渗滤液的高效处理和资源化利用。

江桥生活垃圾焚烧厂渗滤液处理工程的设计充分结合了国内外先进技术,采用了多级处理工艺,包括预处理、生化处理、深度处理和回用等环节。预处理阶段主要针对渗滤液的物理性质进行调整,如pH值调节、悬浮物去除等;生化处理阶段通过好氧和厌氧反应,降解有机物,降低COD和BOD;深度处理阶段则采用膜生物反应器(MBR)等技术,进一步去除剩余的有机物和悬浮物;最后,通过回用系统将处理后的渗滤液用于厂区绿化、道路冲洗等非饮用水用途,实现水资源循环利用。

在工程的设计理念中,环保与经济效益并重。工程采用了节能环保的设备和技术,如高效节能的鼓风机、膜分离设备等,降低了运营成本。同时,通过优化工艺流程,确保了处理效果的同时,提高了运行稳定性。此外,工程还充分考虑了厂区环境美观和生态保护,如采用绿化覆盖、雨水收集系统等,打造了一个环境友好、和谐共生的现代化垃圾处理设施。

二、渗滤液处理工艺及设备

(1)江桥生活垃圾焚烧厂渗滤液处理工程采用预处理系统,包括调节池、格栅、调节池搅拌机等设备,用于对渗滤液进行初步处理,去除大颗粒杂质和调节pH值,为后续生化处理打下基础。

(2)生化处理阶段是渗滤液处理的核心,工程采用了A2/O生化池和SBR反应器等设备,通过好氧和厌氧反应,降解有机物,降低COD和BOD值,并有效去除氨氮和磷等污染物。

(3)深度处理阶段采用膜生物反应器(MBR)技术,通过膜分离和生物处理相结合的方式,进一步去除剩余的有机物、悬浮物和微生物,确保渗滤液达到排放标准。此外,还配备了超滤、反渗透等设备,用于深度净化和回用。

三、工程运行效果及分析

(1)江桥生活垃圾焚烧厂渗滤液处理工程自投入运行以来,运行效果显著。通过预处理、生化处理、深度处理和回用等环节的综合作用,渗滤液的处理效果达到了预期目标。具体表现在COD、BOD、氨氮、磷等主要污染物的去除率均达到90%以上,远超国家排放标准。此外,处理后的渗滤液经过回用系统,实现了厂区绿化、道路冲洗等非饮用水用途,有效提高了水资源利用率。

(2)工程运行期间,对处理效果进行了全面监测和分析。监测数据显示,渗滤液在生化处理阶段,COD和BOD去除率分别达到了70%和80%,氨氮去除率达到了85%,磷去除率达到了90%。在深度处理阶段,MBR技术对有机物、悬浮物和微生物的去除效果显著,确保了渗滤液出水水质稳定。通过对处理过程的优化和调整,有效提高了整体处理效果。

(3)在工程运行过程中,对设备运行状况和能耗进行了详细记录和分析。结果显示,工程采用了节能环保的设备和技术,如高效节能的鼓风机、膜分离设备等,降低了运营成本。同时,通过对工艺流程的优化,实现了设备稳定运行和能耗降低。此外,工程还定期对设备进行维护保养,确保了设备的长期稳定运行,为渗滤液处理提供了有力保障。总之,江桥生活垃圾焚烧厂渗滤液处理工程在运行效果及分析方面表现优异,为我国垃圾处理行业提供了有益借鉴。

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