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井口冷凝集气装置的研发与应用
前言在原油开采过程中,为了防止套管压力过高,从而导致动液面大幅下降、生产压差降低、影响泵效,以往普遍采用的方法是打开套管控制阀,将套管气排放到大气中。此方式一是会污染环境,二是因部分气体中含有硫化氢存在安全风险,同时浪费了大量不可再生的天然气资源。目前,现场多采用通过安装使用定压阀,使油套连通的方法回收利用套管气,但由于套管气压力较低,定压阀开启压力高或井口回压高,套管气不能自动进入集油干线,仍旧无法实现回收套管气。在“节能降耗”的大形势下,如何科学的回收套管气,消除违规外排的安全环保风险,减少套管气对油井影响的同时,将套管气合理的利用起来,实现资源利用最大化,是我们目前生产中主要面对的问题。
现场存在问题方案对策效果总结CONTENT目录项目背结与展望05
01backgroundTHESceneryDESIGN项目背景
背景介绍采油作业三区管理着5个区块,油井596口,目前开井210口,由于区块开发时间长,地层压力降低,目前多数油井表现为低产低效。由于套管压力低、定压阀开启压力高及混输管线回压高等原因,套管气无法有效排出,导致部分井套管气不能有效回收利用,同时套管气对油井产量影响较大,目前作业区需要采取定期控套确保油井正常生产的油井共计74口,占开井数的35.2%。因此亟待改善相关工艺,合理排除套管气,保证油井正常生产并做大限度地回收利用套管气。区块目前地层压力开发方式冷41块1-3Mpa常规开发冷42块2-3Mpa常规开发冷37块2-3Mpa常规开发冷43S1+2块1-2Mpa常规开发冷43S32块3-4Mpa注水开发
02ProductionproblemTHESceneryDESIGN现场存在问题
现场存在问题AB控套方式定压阀控制套压A套管气外排控制套压B控套方式:
现场存在问题型号:CJFQF-IV-21额定工作压力:21Mpa开启压力可调范围:0.4Mpa工作原理:在一定压差的作用下,将套管内的气体通过定压阀排入生产流程,调节油井套管压力,保持合理的油井沉没度,防止因套压高而影响油井的正常生产,极大的减少了工人的工作量存在问题:一是定压阀开启压力高,套管气无法排出;二是混输管线回压高,套管气无法排出。定压阀控制套管气:
现场存在问题套管气直接外排,一是会污染环境,二是因部分气体中含有硫化氢存在安全风险,三是浪费了大量的天然气资源,同时操作时必须有专人监督和定期检测,也增加了员工的劳动强度。套管气外排控制套管气:
03SolutionstrategyTHESceneryDESIGN方案对策
方案对策小型气分离装置井口套管管线(保证气体干度)混输系统气系统缓冲罐原油外输现场用气套管气0.4-1Mpa0.15-0.2Mpa套管气处理液体气通过对套管气进行处理后直接接入气系统,可有效降低油井套管压力,既有效回收利用了套管气又减少套压对油井产量的影响自耗气系统(回收套管气直接使用)
方案对策由于气体与液体的密度不同,液体与气体混合一起流动时,如果遇到阻挡,气体会折流而走,而液体由于惯性,继续有一个向前的速度,向前的液体附着在阻挡壁面上由于重力的作用向下汇集到一起,通过排放管排出。原理装置的一次研发:实现套管气的气液分离,提高了气体的干度
方案对策试验于2019年1月在冷43-37-170井实施,套压由0.4Mpa降至0.15Mpa,液量由2.7t/d提高至8.7t/d,回收气量为105m3/d,而该设备仅需每天排液2次,一次排2L,同时经历了冬季最冷时期,试验期间一直正常运行,未发生冻堵,证明该试验装置可行性。气系统管线软连接软连接分离器实验装置
方案对策套压得到控制安装简便,整个安装过程共耗时6小时加工成本低廉,具体配件均来自废弃管杆经历了冬季最冷时期,未发生冻堵套压从0.4MPa降到0.15MPa,液量从2.7t/d升至8.7t/d,回收套管气105m3/d安装简单成本低可靠性高优点
方案对策123受分离装置的影响,设备排液麻烦,增加员工劳动强度软管线连接不规范,存在安全问题一次分离不充分,气体干度不达标,影响用气设备正常运行现场试验中仍存在一些不足,需要通过改进设备进行进一步解决
方案对策针对试验的卧式装置在现场应用中存在的问题,对设备进行了改进,由卧式改为立式,并采用硬管线连接套管炮枪的方式,可利用重力作用将分离液流入井内,既减少了排液工作量,也保证了使用的安全性。装置的二次改进:
方案对策而针对第一次实验中,气体分离不彻底的情况,在立式分气包后端增加了一个T型管,主要目的进行气液的二次分离,利用空冷器原理,实现更高干
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