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研究报告
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捷美丰友化工有限公司“9.7”较大氨泄漏中毒事故调查报告
一、事故概述
1.事故发生时间及地点
(1)2023年9月7日,我国某省捷美丰友化工有限公司发生了一起严重的氨泄漏中毒事故。事故发生在该公司的一号合成氨车间,该车间主要负责氨的生产和储存。当天下午14时左右,车间内一台氨合成塔突然发生泄漏,导致大量氨气泄漏至车间外环境。
(2)根据初步调查,事故发生时,氨合成塔内压力急剧升高,超出了设计安全范围,导致合成塔壳体破裂,氨气迅速外泄。泄漏的氨气在车间外迅速扩散,造成了周围环境的严重污染。事故发生时,车间内有10名员工正在作业,其中6人因吸入氨气中毒被紧急送往医院救治。
(3)事故发生后,捷美丰友化工有限公司立即启动应急预案,组织人员进行现场救援和事故处理。同时,当地政府相关部门也迅速介入,对事故现场进行封锁,防止氨气进一步扩散。经初步估算,此次事故共造成3人死亡,3人重伤,直接经济损失超过500万元人民币。事故原因正在进一步调查中。
2.事故发生经过
(1)2023年9月7日14时,捷美丰友化工有限公司一号合成氨车间内,氨合成塔突然发生异常响动,随后,一股刺鼻的氨气味弥漫开来。车间内的员工立即意识到可能发生了泄漏,纷纷撤离现场。然而,由于泄漏点位于塔顶,氨气迅速扩散至整个车间,并蔓延至车间外。
(2)事故发生后,车间管理人员立即通知了公司应急指挥部,并启动了应急预案。应急指挥部迅速组织救援队伍,使用专业的防化装备进入泄漏区域进行排查。同时,车间外的消防队员也赶到现场,对泄漏区域进行警戒,防止人员进入危险区域。
(3)在救援过程中,发现氨合成塔顶部出现裂缝,氨气正是从裂缝处泄漏出来。救援人员立即采取措施,关闭了泄漏点的进出口阀门,并利用喷淋系统对泄漏区域进行稀释。同时,医院接到通知后,紧急出动救护车和医护人员,对受伤员工进行救治。经过数小时的紧张救援,泄漏得到有效控制,事故现场逐渐恢复平静。
3.事故影响范围
(1)捷美丰友化工有限公司“9.7”较大氨泄漏中毒事故对周边环境造成了严重影响。事故发生时,泄漏的氨气迅速扩散至周边居民区、学校、医院等重要场所,导致这些区域内的空气质量急剧下降。根据初步监测数据,事故区域内的氨浓度超过了国家标准限值,对周边居民的呼吸系统健康构成了潜在威胁。
(2)事故影响范围还包括了周边的农业生产。由于氨气具有强烈的腐蚀性,泄漏区域内的农作物受到了污染,部分作物生长受到了抑制,甚至出现了死亡现象。这对当地农民的经济收入造成了严重影响。
(3)此外,事故还波及到了交通领域。事故发生后,当地政府迅速采取交通管制措施,关闭了事故区域附近的道路,以防止事故进一步扩大。这导致了一定程度上的交通拥堵,给市民的出行带来了不便。同时,事故调查和救援工作的开展也受到了一定影响。
二、事故原因分析
1.设备设施原因
(1)事故发生的关键设备——氨合成塔,其设计存在缺陷。该塔的承压能力未能满足长期稳定运行的要求,导致在压力波动时发生破裂。合成塔的密封性能不佳,存在泄漏隐患,未能有效防止氨气泄漏。
(2)氨合成塔的维护保养工作未能得到充分重视。在日常运行中,设备存在磨损、腐蚀等问题,但未能及时进行检修和更换。此外,监控系统的故障未能及时发现,未能对设备运行状态进行有效监控,增加了事故发生的风险。
(3)事故发生时,氨合成塔的紧急切断阀未能正常工作。该阀是防止氨气泄漏的重要安全设施,但在事故发生时未能及时切断泄漏源。这表明设备在紧急情况下未能发挥应有的安全保护作用,是事故发生的重要原因之一。
2.操作人员原因
(1)事故发生时,操作人员对氨合成塔的运行状态监控不足。在压力急剧升高的情况下,操作人员未能及时察觉到异常,导致未能采取有效的预防措施,从而使得泄漏事故发生。
(2)操作人员缺乏必要的应急处理能力。在事故发生初期,操作人员未能迅速判断泄漏原因,未能正确使用应急设备,如紧急切断阀等,导致泄漏无法及时得到控制。
(3)操作人员对设备操作规程的遵守存在疏忽。在日常工作中,部分操作人员未能严格按照操作规程进行作业,如未穿戴必要的防护装备、未进行必要的设备检查等,这些违规行为增加了事故发生的风险。
3.管理原因
(1)公司安全生产责任制落实不到位。在事故发生前,公司对安全生产的重视程度不足,未能有效传达和执行安全生产责任制,导致现场安全管理混乱,安全隐患未能得到及时排查和整改。
(2)安全教育培训工作存在缺陷。公司对员工的安全教育培训不够全面和深入,员工对氨气泄漏的危险性认识不足,缺乏应对突发事件的能力,未能有效预防事故的发生。
(3)应急预案的制定和演练不足。公司虽然制定了应急预案,但在实际操作中,应急预案的针对性和实用性不足,缺乏定期演练,导致员工在实际事
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