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辅助油泵泵轴断裂原因分析.pdf

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第4期165-

辅助油泵泵轴断裂原因分析

段勇,杭佳宁2

(1.中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司,辽宁抚顺113004)

(2.沈阳中科韦尔腐蚀控制技术有限公司,辽宁沈阳,110870)

[摘要】针对某石化公司芳烃车间重整装置k201机组辅助油泵泵轴发生断裂失效的情况,通过宏观形貌观察、扫描电镜分

析、化学成分分析、金相检验、EDS能谱分析等测试方法和手段,得出结论:泵轴材质为20CrMn钢,其金相组织为铁素体

和珠光体;泵轴轴承安装处存在着严重的应力集中,在油泵运行时产生的交变载荷作用下,产生多个疲劳裂纹源,并由泵

轴表面向其心部不断地扩展,导致泵轴的有效承载截面不断地减小,最终由于旋转弯曲疲劳断裂造成了整个泵轴的断裂失

效。

[关键词]泵轴;20CrMn钢;旋转弯曲疲劳;失效分析

1引言原因进行分析,提出合理的改进方案,并为以后预

芳烃是通过石油和煤焦油生产的有机化学工防出现此类问题,保证k201机组正常运行,进而保

业最基本的原料之一。目前,催化重整不仅是生障重整装置安全生产具有重要意义。

产芳烃的龙头装置,而且也是现代炼油化工工业2试验过程和结果

的重要组成装置。某石化公司芳烃车间重整装置

2.1宏观检查

k201机组,主要作用是在重整加氢反应的过程中向

装置提供氢气,其运行时,润滑油与动力油保持正图1为辅助油泵泵轴断口泵轴断裂在键槽端的

常水平是机组安全运行和装置正常生产的重要条轴承安装处,可以观察到泵轴的断口平整,没有

件。因此,k201机组辅助油泵的泵轴发生了断裂情发现明显的塑性变形。通过断口两侧宏观观察可

以看到断口表面许多部位受到了磕碰,裂纹起源

况时,采用科学手段对样品进行检测,对断裂失效

于泵轴的边缘处,有多个裂纹源。

断裂处

78

(口)

图1泵轴断裂的宏观形貌

..

作者简介:段勇,(1977-),大学本科,高级工程师,毕业于大连理工大学热能工程专业,主要从事石油化工设备管工作。

石油和化工设备

166安全节能2024年第27卷

2.2扫描电镜分析(如图2的3处所示)。

利用扫描电镜对泵轴断口进行分析,可以发通过宏观检查和低倍扫描电镜分析结果可以

现在泵轴外径表面,即断裂失效的裂纹源处有机初步判断,泵轴的断裂主要是由于表面的机械加

械加工的刀痕沟槽(图2中的1处),泵轴表面的工痕迹和运行过程的应力集中共同造成的,经历

机械加工痕迹会导致泵轴运行过程中形成应力集了裂纹源-裂纹拓展-泵轴中心断裂的过程,因此泵

中,产生疲劳裂纹,最后在泵轴的心部发生断裂

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