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2024年第41卷第5期石油化工腐蚀与防护CORROSION&PROTECTIONINPETROCHEMICALINDUSTRY失效分析
引用格式:贺本新.气体裂解炉炉管失效原因分析与防护[J].石油化工腐蚀与防护,2024,41(5):6164.HEBenxin.Failureanalysis
andprotectionoffurnacetubeingascrackingfurnace[J].Corrosion&ProtectioninPetrochemicalIndustry,2024,41(5):6164.
气体裂解炉炉管失效原因分析与防护
贺本新
(中国石油抚顺石化公司,辽宁抚顺132000)
摘要:某石化企业乙烯装置循环气体裂解炉多次出现炉管堵塞、弯头减薄穿孔和炉管鼓胀变
形开裂等故障,给装置安全平稳运行造成严重影响。通过对炉管进行宏观及低倍分析、尺寸检查、
化学成分分析、金相分析、扫描电镜分析及力学性能等检测发现:炉管在长期高温环境下服役时,
因局部过热造成炉管的管壁组织严重劣化,管壁的高温强度下降,出现蠕变空洞并发展成蠕变裂
纹,最后造成炉管管壁鼓胀、开裂和失效。针对失效主因提出防止炉管发生超温和对裂解炉进行
定期清焦等防腐蚀建议。
关键词:气体裂解炉;炉管失效;蠕变裂纹
某石化企业乙烯装置USC12M型循环气体(轴)向裂纹存在,裂纹处的管壁凹陷,在裂纹中
裂解炉自2012年9月投用到2017年年初一直运心区域有棕黄色锈斑;主裂纹呈曲折状,其附近有
行比较平稳,但进入2017年以后,12根炉管多次断续裂纹存在(凹陷),见图1。
出现了炉管堵塞、弯头减薄甚至穿孔泄漏以及炉将炉管上的主裂纹打开后,得到两个互相匹
管鼓胀变形开裂等故障;2018年年底进行了辐配的炉管断口。裂纹最初起源于炉管管壁内侧三
射段炉管全部更换,新炉管使用三年后再次出分之一处,即炉管鼓胀最大、裂纹最宽、且断口锈
现炉管鼓胀变形开裂等问题,2021年年底再次蚀严重处(棕黄色),裂纹由此向内外管壁扩展;
进行了更换。其余断口部位则主要是裂纹由外向内开裂;断口
炉管堵塞、弯头减薄甚至穿孔泄漏位置为底处没有明显的塑性变形,为脆性断裂;由断口表面
部U型弯,鼓胀变形位置为每组炉管的第2/3程颜色可以确定炉管开裂的先后顺序,即断口上的
直管段,炉管材质为ZG40Ni35Cr25Nb,炉管规格棕黄色区域为最先开裂处,蓝黑色区域为后续开
为121mm×8mm,炉管内温度为835~850℃,裂处,而银白色区域则为新鲜断口(人为打开),
炉管外壁表面温度为980~1060℃;炉管内的介见图2。
质为蒸汽、C2和C3组分等;炉管内的压力为通过对炉管裂纹及断口进行观察分析,认为
0.1MPa。为了找到炉管膨胀变形开裂的主要原炉管鼓胀、开裂的失效性质具有高温蠕变破坏的
因,特开展以下试验分析工作。特征。
1.2炉管的尺寸检查
1理化检验炉管的设计内径为105mm,外径为122.6mm,
分别对送检样管A,B,C三段的外径、壁厚进行测
1.1炉管的宏观及低倍形貌分析
量,测量位置见图3。其中外径采取垂直交叉法
送检炉管为离心铸管,管
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