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新能源汽车电池的检修案例1.docxVIP

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模块一新能源汽车电池的检修案例1

一、故障现象

车型:2020款某品牌纯电动汽车

行驶里程:6.4万公里

1.车主描述:

·车辆仪表盘显示“动力电池故障”警告灯亮起。

·续航里程明显下降(由原350km降至约200km)。

·充电时间延长,快充时充电功率仅为正常值的50%。

·行驶中偶发动力中断,加速无力。

2.初步观察:

·BMS(电池管理系统)上报故障代码:P0A7F(电池组电压不均衡)。

·仪表显示SOC(电量)跳变,充电时部分电池模组温度异常(局部高于45℃)。

二、故障验证

1.工具准备:

·诊断仪(如元征X-431)、绝缘检测仪、万用表、热成像仪。

2.操作步骤:

·连接诊断仪读取BMS数据流,发现第3号电池模组电压为3.1V,其他模组平均电压为3.8V(标称电压3.7V)。

·使用热成像仪扫描电池包,第3号模组区域温度较其他区域高5-8℃。

·充电测试:快充时第3号模组电压上升缓慢,触发热保护导致充电功率下降。

三、故障诊断与检测

1.可能原因分析:

·电池模组内部单体电芯老化或损坏。

·模组间连接片松动或接触电阻过大。

·BMS均衡功能失效。

·电池冷却系统异常(如冷却液泄漏、水泵故障)。

2.逐步排查:

·步骤1:检查电池包外观及冷却管路,无泄漏、变形,冷却液循环正常。

·步骤2:拆解电池包,测量第3号模组单体电芯电压,发现其中2节电芯电压仅为2.5V(其余为3.7V)。

·步骤3:检测模组间铜排连接,接触电阻<0.1mΩ(正常范围)。

·步骤4:验证BMS主动均衡功能,发现均衡电路对低电压电芯无响应,判断BMS局部均衡模块失效。

结论:

·第3号电池模组内2节电芯严重老化,导致电压失衡。

·BMS均衡功能失效,加剧了电池组不均衡问题。

四、故障排除

1.维修方案:

·更换第3号电池模组(含老化电芯)。

·升级BMS软件,修复均衡逻辑故障。

2.操作流程:

·断开高压维修开关,对电池包进行放电至安全电压。

·更换故障模组,重新焊接连接片并涂抹导热硅脂。

·使用电池测试仪对整包进行充放电循环,确认电压差<50mV。

·路试20km,监测BMS数据流,SOC显示稳定,无温度报警。

五、故障小结

1.根本原因:

·长期快充导致部分电芯析锂加速老化,BMS未能及时均衡,引发系统告警。

2.维修启示:

·预防措施:建议车主避免频繁满充满放,定期进行慢充校准。

·技术要点:检修电池包需优先分析数据流,结合温度、电压、电流多维度诊断。

3.延伸建议:

·对运营车辆增加每月一次电池健康度检测(SOH)。

·优化BMS均衡策略,设定电压差阈值≥300mV时强制触发均衡。

案例总结:电池系统故障需结合硬件更换与软件调试,同时需引导用户规范使用习惯,以延长电池寿命。

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