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1原因分析及解决思路
1.1篦板升级
早期SF篦板是整体焊接结构,采用3mm不锈钢钢板做主要材料,篦板顶部没有耐磨层,只是在驱动板一侧安装有篦板保护板,用来保护最边上的一个迷宫。使用过程中会出现3mm不锈钢板被磨漏的现象,导致漏料。另外,长时间的运行导致迷宫内有熟料颗粒堵塞,导致篦板通风能力下降,冷却风量不足,使出篦冷机的熟料温度偏高。此结构的篦板通常每半年需要集中清理一次篦缝来保持通风风量,且此篦板寿命短,一般使用2~3年就会有篦板磨透,必须更换。
针对早期SF篦板的缺陷,开发了新型的低阻力、可拆分、带耐磨层的波纹篦板。篦板上面增加了10mm厚的堆焊板耐磨层,正常运行状态下耐磨层可使用5年以上,待耐磨层磨损严重时,只需把耐磨层拆下更换新的便可,不用拆卸篦板,大幅降低了采购成本和施工成本;且篦板内独特的迷宫结构,使得通风阻力较原篦板结构降低约8%,在相同风机配置下,篦板阻力更小,通风量更大,从而获得理想的冷却效果。
1.2提高输送效率
早期SF型推动棒式篦冷机(见图1)输送效率低,只有40%,造成生产过程中液压缸推动次数多,液压缸密封磨损大,容易漏油。当液压缸漏油时,飞溅出的液压油会被冷却风吹到机械流量阀和篦板缝隙中,与熟料混合堵塞机械流量阀和篦板的通风孔,影响冷却风量,造成出篦冷机熟料温度上升。
图1早期SF型推动篦床
为了提高篦床输送效率,改进设计将原来3列驱动改为6列驱动,使输送效率大幅提高,改造后的输送效率提高到70%,液压缸推动次数在10次/min左右。液压缸只布置在第三、第五和第七风室,数量从15个调整到18个,油缸采用单出杆结构,降低了液压缸运行压力,减少了密封漏油的概率,减少了维修量。改造后篦床采用十字棒驱动(见图2),取消了原有篦床上的固定棒和活动棒,易损件数量减少,维修量降低。
图2新型十字棒推动篦床
1.3液压系统升级
早期SF型推动棒式篦冷机采用的是闭路液压循环系统,每个液压泵负责一列驱动的运行,当驱动数量由3列增加到6列后,如果继续采用闭路循环系统,液压泵的数量会增加,系统会更加复杂。为此,新型十字棒篦冷机驱动系统采用的是开路液压循环系统。该系统可以由一台液压泵负责多路驱动的运行,由比例阀对每列驱动进行单独控制,这样就减少了液压泵的数量和维修点,提高了系统的可靠性。
2改造方案
为了提高驱动系统输送效率,提高篦床换热效率,用可拆分的新型波纹篦板代替原来的整体篦板来降低篦板阻力,提高通风量;采用十字棒驱动系统替换原有的推动棒系统(固定棒、活动棒),来提高输送效率;采用开路液压系统替换原有闭路液压系统,提高系统可靠性,减小维修量;延长一排模块并直接使用新型十字棒驱动系统;增加并升级部分风机;考虑到篦床延长,在新制作的模块上增加一个余风管。改造方案示意见图3。
图3篦床加长改造方案示意
3改造过程
3.1篦床延长部分
(1)拆除原有的破碎机,制作延长篦床及辊式破碎机的土建基础。
(2)在制作好的基础上安装新延长的一排篦床模块,并把破碎机安装到篦床尾部。
(3)安装加长段上壳体及新增余风管。
(4)安装篦床加长部分新增风机及非标部件。
3.2原篦床部分
(1)清除篦冷机上熟料后,依次拆除篦冷机内篦板架以上固定棒、活动棒、压块、篦板等零件。拆除液压缸支座、液压油缸机驱动板之间的连接板。对线性轴承进行维护保养,重新找正,沿整个篦冷机长度的直线度偏差小于1mm,在高度方向上沿5°倾角的平面误差小于2mm。在第二、四室的液压缸横梁上对需要安装油缸座的位置进行加固焊接,并安装新固定端油缸底座。
(2)更换、矫正原篦冷机上的篦板托架,对驱动板进行重新找正,沿整个篦冷机长度的直线度偏差小于1mm。通过水准仪从驱动板的顶部对驱动板进行找正,保证驱动板顶面在5°倾斜的平面上,倾角的平面误差小于2mm。如果C型密封板有磨损则进行更换。C型密封板的30mm方孔卡到篦板托架修改件上,从上面将C型密封板焊到篦板托架上。安装新型波纹篦板。
(3)新的液压站及改造工作可以同时进行安装、施工。将原来两列一起的油缸座更换成每列单独的活动油缸座,并安装液压缸。
(4)电缆、仪器仪表、控制柜以及液压管路等安装。位置传感器安装在第5个模块风室的中间横梁上。
(5)进行U型护板及十字棒的安装。
(6)清理篦床异物,进行空载试车,固定十字棒,篦冷机改造完成。
图4为篦床改造前后对比。
图4篦床改造前后照片
4改造效果
该篦冷机经升级改造后的参数见表1,改造后的控制画面见图5。熟料通过量在4?500~5?000t/d,出篦冷机熟料温度降至100℃以内,斜拉链机上再也看不到红料,二次风温≥1?150℃,三次风温≥1?000℃。改造后篦床运行速度由23次/min降至10~12次/min,运行压力降至
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