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脱硫液循环量共计1650m3/h,脱硫前H2S含量≤2.0g/Nm3,脱硫后H2S含量≤70mg/Nm3,两台再生槽(∮6000和∮8000,有效高度4.5米),有效再生时间为13分钟左右。两台脱硫塔共用1个贫液槽(75m3),共用1个富液槽(100m3),
2台脱硫塔底部都有2-2.5米的液位,所以再生前的氧化时间大约5分钟左右。
从以上数据可以看出该企业脱硫系统的设备配置能够满足生产需要,所以在很长一段时间,该企业脱硫系统运行一直很正常。
二、存在问题
某年的6月开始,该企业脱硫系统开始不正常,开始表现为脱硫液中碳酸钠含量慢慢降低,尽管也增加了碳酸钠的加入量(正常每天1.2-1.5吨,后来达到2-3吨),但脱硫液中碳酸钠的含量还是下降,到6月中旬开始脱硫液的PH值开始下降(由8.5降至8.0左右),到7月上旬时PH值降至8.0以下,
碳酸钠加入量每天3-4吨,脱硫后H2S最高达到170mg/Nm3,并且脱硫液散发出一股酸臭味,溶液颜色也明显发黑,硫磺回收率也很低。
三、原因分析
接到该企业的求助电话以后,东狮公司及时派出技术人员到现场进行技术服务,经过认真细致的分析,总结得出如下原因造成脱硫工艺恶化:
1、外界因素影响导致脱硫催化剂氧化能力下降,使脱硫液中的HS-含量越来越高,进而导致副盐增长加快,碱耗高。
经了解由于煤炭供应紧张,该公司通过中介购进10000吨劣质煤炭(此种煤炭含焦油、H2S、有机硫等很高),开始时掺入量较少,系统没有明显变化,后来越掺越多,脱硫状况慢慢发生了变化,但是脱硫车间领导没有与负责生产的厂级领导沟通,只是提高了碳酸钠的加入量,每天排放20多立方脱硫液维持生产,所以就导致了脱硫工艺越来越恶化。
2、催化剂浓度降低,导致催化剂氧化能力下降,副盐增长快,碱耗高。
该公司的车间领导为了节约净化材料的消耗,所以在排放脱硫液时减少了催化剂的加入量,导致脱硫液中催化剂的浓度越来越低,催化剂氧化HS-的能力也越来越低。
3、催化剂氧化HS-的能力下降后导致脱硫液中Na2CO3含量降低,NaHCO3的含量相对偏高,Na2CO3下降影响总碱度,进而造成脱硫液的PH值下降。
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