解决后壳产品封针发白问题.pptVIP

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发布人:梁钊

2012年12月17日

解决后壳封针发白问题

一、选题背景

现状调查

如上图所示:E5500系列的后壳产品,在T1、T2、T3的试模验收和试产阶段,每个时期都出现封针处不同程度发白的现象,严重影响了产品的外观,耽误了模具的交付工作和新产品上市的时间。

生产现状:42E5500在11月15日量产IP250+880PCS。

现状调查

如以下图产品红色圈圈区域进浇口出现发白现象:

二、聚焦目标

可行性分析:

浇口发白是技术性问题,只要采取有效措施解决了这个问题,就能到达目标值;

公司提供了有力的技术支持和资源保障;

小组成员具备丰富的生产、质量、工艺、设备等方面的管理知识和实操经验。

三、改善团队

四、行动方案

行动计划

9月21日

9月29日

10月6日10月11日

10月11日10月18日

10月18日11月1日

11月1日

11月8日

11月8日

11月15日

11月15日11月17日

11月17日11月27日

11月27日

11月28日

11月28日11月29日

课题选定

现状调查

设定目标

原因分析

要因确认

制定对策

对策实施

效果检查

巩固措施

总结打算

注:

实际进度

方案进度

相关原因分析

小组成员对E5500系列后壳产品封针位进行会议分析:

相关原因分析

确认主要原因

小组全体成员对末端原因逐一分析和论证:

序号

末端原因

调查原因分析

要因

1

热流道气缸气压不够

模具试模时验证,产品前后对比没有改善效果

2

阀针封胶位不够

产品封针位高起有冷胶

3

阀针头部斜度不够

封针头部平面没有斜度,易沾冷胶

4

封针头部刀纹

封针粗糙,有刀纹,容易藏胶

5

阀针头部镀钛层损坏

封针磨配时对头部镀钛层造成损坏,温度高

6

参数设置不当

调机参数可改善

7

材料问题

材料性能差

8

产品壁薄

同类型产品从2.0mm到3.0mm均出现发白

9

产品封针处波仔厚度小

波仔高度加胶从0.3mm、0.5mm、0.8mm没有改善

制定对策

针对主要原因一一制订了相应的对策:

后壳封针处发白

序号

主要原因

对策实施

负责人

完成日期

1

封针头部封胶位不够

封针头部高出胶位面0.5mm

刘欢

13/11

2

封针头部刀纹,脱模斜度不够

封针头部加大斜度做成球头,并抛高光

刘欢

14/11

3

封针头部镀钛层损毁

封针退回热流道公司重新镀钛

冯欣

14/11

4

参数设置不当

试模时,对注塑工艺改善

刘爱民

27/11

5

材料原因

更换材料

刘爱民

27/11

对策实施1

如上图所示:封针头部由原来的高出0.3mm加工到0.5mm,减少了封针头部封胶不严,而引起的批锋和发白。

对策实施2

改善前

改善后

如上图所示:封针头部加大斜度做成球头形,并对头部抛高光处理,这有利于封针脱模,而且,不容易粘胶。

对策实施5

如上图所示:封针头部重新真空镀钛,受热均匀,隔热,降低注塑成型时封针头部温度,防止,头部温度过高引起产品浇口发白,而且,耐冲击,耐磨损。

改善前

改善后

对策实施4

如上图所示:在产品外观的允许的情况下,通过调节模具热嘴运水的流量来控制热嘴的温度,进而调节产品封针处发白现象。

对策实施5

如上图所示:更换材料前后的产品,使用材料3441,产品浇口处,明显没有发白现象。

HIPS3441

HIPS100

五、改善效果

针对后壳封针处发白的问题探究分析,通过对热流道和注塑工艺进行改善,目前模具外观已签板,模具MR成功交付。

产品外观板

模具释放报告

五、改善效果

如以下图所示:42E5500后壳11月25号MR试产300PCS,没有产出半成品,成品率100%,到达预期目标值。

六、标准化

为了稳固此次活动来之不易的效果,我们采取了以下措施:

七、组织财务奉献

经济效益

1减少了试模次数

以下就以一套42E550后壳模具为例,拉模往返双程的费用为360元,8小时内平均的试模费用为4000元计算,超过一小时的变动收费〔人工费、柴油、高温油、机器折旧费、水电费等〕以平均400元计算,每减少一次试模次数。

内部将节约:180*2+4000+400=4760元

2减少了生产工的劳动强度

以42E5500在11月15日量产IP250+880PCS为例,42E5500底壳有九个浇口白点,每一个就需要花费15秒的时间去做喷油处理。

节约工时:15s*〔250+880〕pcs=16950s

无形效益

产品品质得到了有效保证,提升了企业的形象。

提高了组员团队意识及个人能力,培养和锻炼了人才。

八、持续改善

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