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发布人:梁钊
2012年12月17日
解决后壳封针发白问题
一、选题背景
现状调查
如上图所示:E5500系列的后壳产品,在T1、T2、T3的试模验收和试产阶段,每个时期都出现封针处不同程度发白的现象,严重影响了产品的外观,耽误了模具的交付工作和新产品上市的时间。
生产现状:42E5500在11月15日量产IP250+880PCS。
现状调查
如以下图产品红色圈圈区域进浇口出现发白现象:
二、聚焦目标
可行性分析:
浇口发白是技术性问题,只要采取有效措施解决了这个问题,就能到达目标值;
公司提供了有力的技术支持和资源保障;
小组成员具备丰富的生产、质量、工艺、设备等方面的管理知识和实操经验。
三、改善团队
四、行动方案
行动计划
9月21日
9月29日
10月6日10月11日
10月11日10月18日
10月18日11月1日
11月1日
11月8日
11月8日
11月15日
11月15日11月17日
11月17日11月27日
11月27日
11月28日
11月28日11月29日
课题选定
现状调查
设定目标
原因分析
要因确认
制定对策
对策实施
效果检查
巩固措施
总结打算
注:
实际进度
方案进度
相关原因分析
小组成员对E5500系列后壳产品封针位进行会议分析:
相关原因分析
确认主要原因
小组全体成员对末端原因逐一分析和论证:
序号
末端原因
调查原因分析
要因
1
热流道气缸气压不够
模具试模时验证,产品前后对比没有改善效果
否
2
阀针封胶位不够
产品封针位高起有冷胶
是
3
阀针头部斜度不够
封针头部平面没有斜度,易沾冷胶
是
4
封针头部刀纹
封针粗糙,有刀纹,容易藏胶
是
5
阀针头部镀钛层损坏
封针磨配时对头部镀钛层造成损坏,温度高
是
6
参数设置不当
调机参数可改善
是
7
材料问题
材料性能差
是
8
产品壁薄
同类型产品从2.0mm到3.0mm均出现发白
否
9
产品封针处波仔厚度小
波仔高度加胶从0.3mm、0.5mm、0.8mm没有改善
否
制定对策
针对主要原因一一制订了相应的对策:
后壳封针处发白
序号
主要原因
对策实施
负责人
完成日期
1
封针头部封胶位不够
封针头部高出胶位面0.5mm
刘欢
13/11
2
封针头部刀纹,脱模斜度不够
封针头部加大斜度做成球头,并抛高光
刘欢
14/11
3
封针头部镀钛层损毁
封针退回热流道公司重新镀钛
冯欣
14/11
4
参数设置不当
试模时,对注塑工艺改善
刘爱民
27/11
5
材料原因
更换材料
刘爱民
27/11
对策实施1
如上图所示:封针头部由原来的高出0.3mm加工到0.5mm,减少了封针头部封胶不严,而引起的批锋和发白。
对策实施2
改善前
改善后
如上图所示:封针头部加大斜度做成球头形,并对头部抛高光处理,这有利于封针脱模,而且,不容易粘胶。
对策实施5
如上图所示:封针头部重新真空镀钛,受热均匀,隔热,降低注塑成型时封针头部温度,防止,头部温度过高引起产品浇口发白,而且,耐冲击,耐磨损。
改善前
改善后
对策实施4
如上图所示:在产品外观的允许的情况下,通过调节模具热嘴运水的流量来控制热嘴的温度,进而调节产品封针处发白现象。
对策实施5
如上图所示:更换材料前后的产品,使用材料3441,产品浇口处,明显没有发白现象。
HIPS3441
HIPS100
五、改善效果
针对后壳封针处发白的问题探究分析,通过对热流道和注塑工艺进行改善,目前模具外观已签板,模具MR成功交付。
产品外观板
模具释放报告
五、改善效果
如以下图所示:42E5500后壳11月25号MR试产300PCS,没有产出半成品,成品率100%,到达预期目标值。
六、标准化
为了稳固此次活动来之不易的效果,我们采取了以下措施:
七、组织财务奉献
经济效益
1减少了试模次数
以下就以一套42E550后壳模具为例,拉模往返双程的费用为360元,8小时内平均的试模费用为4000元计算,超过一小时的变动收费〔人工费、柴油、高温油、机器折旧费、水电费等〕以平均400元计算,每减少一次试模次数。
内部将节约:180*2+4000+400=4760元
2减少了生产工的劳动强度
以42E5500在11月15日量产IP250+880PCS为例,42E5500底壳有九个浇口白点,每一个就需要花费15秒的时间去做喷油处理。
节约工时:15s*〔250+880〕pcs=16950s
无形效益
产品品质得到了有效保证,提升了企业的形象。
提高了组员团队意识及个人能力,培养和锻炼了人才。
八、持续改善
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