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大庆无杆举升及配套技术研究与应用;;随着油田开发的深入,低产液井比例逐年增加。大庆外围采油厂平均单井日产液均在4t/d以下,90%以上采用传统的抽油机举升方式,在生产运行过程中,存在以下矛盾:;杆管偏磨井作业比例高;地面维护工作量大,安全隐患多;低洼地区汛期影响正常生产;新环保法实施,环保压力增大;为了解决中低产井、定向井举升存在的问题,从简化地面设备、消除抽油杆思路出发,从“十二五”开始,通过股份公司和勘探生产分公司开题立项支持,开展了新型电动潜油柱塞泵(20m3/d)、电动潜油螺杆泵(20~60m3/d)等无杆举升技术研究,并在现场取得了一定的应用效果;无杆举升方式;;电动潜油柱塞泵举升工艺将是将直线电机、抽油泵与油管依次连接,利用动力电缆将地面控制系统变频后的电源传输给井下直线电机,直线电机动子推动与其连接的抽油泵作上下往复运动,实现原油举升;单流阀、洗井阀;;;“十二五”期间,通过电动潜油柱塞泵无杆举升技术的攻关和配套工艺完善,技术水平稳步提升,应用效果逐年提高,但仍然存在一些问题有待于进一步解决;通过电机结构优化等技术研究提高技术“适应性、可靠性”
通过铝合金电缆、低成本清防蜡、远程控制等技术研究提高技术和应用管理的“经济性”
通过在低洼区块和大斜度定向井建立示范区提高技术应用的“针对性、规模性”
;电动潜油螺杆泵;创新成果一:通过直线电机的系统优化设计,研制了举升扬程2500m电动潜油柱塞泵机组;提高动子抗弯拉强度
动子撑杆直径由18mm提高到20mm,同时提高隔环和永磁体外套表面光洁度,采用激光焊接技术使二者配合紧密,保证外体和撑杆同时受力,提高抗弯和抗拉强度;室内试验:通过室内检测平台对改进后的电机举升力性能进行检测,输出功率45kW时,举升力达到3.47吨,比改进前提升38.8%,配套Φ32mm柱塞泵理论扬程可达3000米;创新成果二:通过电机和井下螺杆泵的优化设计,研制了举升扬程1800m的电动潜油螺杆泵机组;电机工作特性测试;研制了适应1800m深井的高速、低启动扭矩螺杆泵;针对保护器端部容易沉砂造成机械密封故障???效的问题,优化结构设计,将进入保护器端部的固体颗粒排到油套环空,提高系统对出砂井的适应性;1.开发了低成本井下固体化学防蜡技术;现场试验应用135口井,从电镜对比图片可以看出:措施后油流中蜡晶核体积明显变小,呈现分散状态,晶核的结晶速度降低,进而减缓井筒结蜡速度,证明了药剂的有效性;2.优选了电加热清蜡技术;针对电缆重复利用低的问题,利用连续敷缆管代替常规的动力电缆、加热电缆、测试电缆和油管,有效防止作业施工对电缆的损伤,满足清蜡需要,提高作业效率。现场试验4口井,加热后井口出液温度可达38度以上;创新成果四:研发了井下工况实时监测和远程控制技术,实现了油井智能化管理;累计应用9口井
太东180-斜112井:
沉没压力设定为2MPa时,泵冲次自动调整为1次min-1,以2MPa沉没压力运行;当沉没压力重新设定为3MPa时,系统自动将冲次调整为0.5次min-1,保持在3MPa沉没压力运行;2.远程监控技术;创新成果五:建立了电动潜油柱塞泵检测方法,研制了电动潜油柱塞泵全工况模拟检测系统并制定了行业标准,为产品的质量控制和科研、评价等工作提供了有效手段;创新成果六:电潜柱塞泵铝合金电缆现场试验。累计开展6口井铝合金电缆现场试验,最长运转时间已超过1年,相比铜芯常规潜油电缆一次性投资可下降20%;创新成果七:研制了双作用减载泵;电动潜油柱塞泵:
目前在用233口井
平均泵深1309米,最深2500m,平均动液面1082米
平均冲次4.0次/分,平均日产液3.28t,平均泵效53.1%
与同排量抽油机相比节电53.8%
平均检泵周期683天,平均免修期743天,40口井免修期达到1000天以上;项目运行期间,针对电动潜油柱塞泵的技术特点和优势,加大了在特殊区块和井况的试验应用规模;永乐油田台9区块是国内首个整装应用电潜柱塞泵产能示范区,该区块紧邻松花江和库里泡水库,地势低洼,为松花江泄洪区,环保要求高,抽油机投产和管理难度极大。2017年6月投产以来,经受了雨季生产考验,运行平稳,节能效果显著;目前在用89口井,与抽油机举升相比:;电动潜油螺杆泵:
目前在用24口井
平均泵挂1164米,最深1802m,平均动液面749米
平均转速265/min,最大转数400r/min,平均日产液35.4t,平均
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