第一采油厂二氧化碳吞吐技术安全防范经验分享.pptxVIP

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  • 2025-06-17 发布于陕西
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第一采油厂二氧化碳吞吐技术安全防范经验分享.pptx

第一采油厂二氧化碳吞吐技术

安全防范经验分享;汇报内容;自2020年至今,为了更好地开发动用程度低,且有一定剩余储量的边底水稠油油藏,我们通过CO2吞吐工艺技术的研究与应用,累计实施CO2吞吐33井次,开井33井次,见效30井次,见效率90.9%,累计增油1.86万吨,降水12.7万方。;(二)效果评价;2、形成一体化CO2吞吐井筒注采工艺。以安全实施为原则,以最大程度降低占产时间为核心,重点结合油品性质,形成标准注采“一体化”井筒工艺,实现吞吐不动管柱注入及高效举升。;3、形成CO2吞吐标准化油井地面注入工艺。注入设备满足油区地面环境、注入压力、注入量等要求,包括储罐模块、注入模块、计量和分配模块和辅助模块,集成化程度高,单套设备最高日注100吨,碳源保障能力400吨/天;同时规范放喷流程,无焊口连接,确保放喷过程中本质安全。;汇报内容;一是充分认识CO2基本性质及其危险性,掌握其理化特性及急救措施,增强员工防范意识;二是深入研究CO2吞吐机理,总结过往经验提升选井及吞吐质量;三是结合实际,制定出CO2吞吐风险识别及应急防控“四步法”,降低吞吐过程的风险点。;(二)经验支撑,汲取兄弟油田的典型经验与教训;2、某油田闸门冻裂未遂事件经过及启示。2012年11月18日,某油田N15-18井CO2注入300吨后,关井焖井到12月7日第20天时(工艺设计计划30天),发生250型生产闸门冻裂崩出的井控未遂事件。闸门闸芯崩飞出距井口3米远,事发时井口压力:油压4.7MPa,套压5.2MPa。;;(三)实践支撑,形成全过程、全覆盖的安全防范体系;(1)原因分析

港369K2闸门压盖与丝杠间密封胶圈腐蚀破损,因间歇注入,加上CO2对密封胶圈腐蚀,造成闸门渗漏。港372利旧采油树存在顶丝松动或橡胶件密封不严问题,因间歇注入及低温影响,导致顶丝密封处松动或不严。;2、经验总结;根据《二氧化碳吞吐管理规定》、《二氧化碳吞吐风险与消除措施》等相关文件,明确各部门职责,根据二氧化碳性质及危险性,制定详细的选井、设计与施工过程安全风险与消除措施;完善《二氧化碳吞吐开工验收单》,形成规定有迹可循、风险有章可遵的管??体系。;;;;;汇报内容;(一)持续做好检泵作业井杆管情况现场描述;(二)二氧化碳吞吐井下步潜力;(三)提升多轮次吞吐井井筒防腐工艺;2020年至今,在已实施的CO2吞吐井25口井(33井次)中,5口井产出液进入马西联合站分离处理,20口井进入唐家河联合站分离处理;其中马西联合站CO2吞吐井产出液占比仅为0.6%,唐家河联合站占比6.7%。从数据上看,马西联、唐家联铁离子及PH值均无明显变化。下步将定期监测井口产出液PH值,联合采油工艺研究院对井口产出气CO2组分进行化验分析。;汇报结束,谢谢大家!

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