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化工车间精益化生产状况汇报
利用精益技术为化工企业精益制造案例
〔专注流水线生产型企业精益〕精益难度系数:
某化工企业化工车间精益生产制造案例化工车间精益生产状况汇报
自推行精益生产以来,车间环境发生了根本改观,生产流程到达进一步优化,技术经济指标大幅度提升,取得了显著的成绩。201*年硅量指数合格率到达9828,AO浓度连续三个月到达115g/L以上,为碳分分解率实现94的历史性突破和月产超过8万吨历史高,奠定了坚实的根底;硅渣过滤机产能到达30t/h
以上,是设计产能的2倍以上,居铝行业同类型过滤机产能之首;以内,居同行业领先水平,成为烧结法氧化铝生产节能降耗的主
力军。现将阅历总结汇报如下:
一、以消退铺张为重点,以5S治理为手段,全面标准现场治理。
推行精益化生产,现场治理是根底。201*年度,车间在现场环境治理方面做了大量的工作,为全面推行精益化生奠定了良好的根底。
1、以“整理”、“整顿”为根底,深入开呈现场治理。
对局部厂房进展了重布局,对变形地沟进展了全面规整、修复,加设防护栏杆,消退原地坪冒料,员工作业担忧全等潜在隐患。
撤除了多台长期闲置设备、废弃管道、电缆,对现场管网进展了标准、合理改造。
对局部槽体变形溜槽进展了全面改造,消退了原变形、易冒槽所造成的潜在隐患。
对过滤机二楼放料系统进展改造,彻底转变原二楼物料满地流的现象。
对全部防护栏杆、安全防护罩进展了修复、标准。2、实施“清洁”、“清扫”,标准现场治理。
各厂房设备管道统一颜色治理,加注流向标识,更设备标牌和定置牌,醒目位置树起以“员工安全检查表”为主要内容的大型挂图。
各库房严格依据分区、分架、分层的原则,重制作货架,划分区域,能够上架的物品全部上架,各种标识一目了然。
各操作室重布局规划,各工器具定置摆放。去除原厂房内、操作室多余无价值的物品,在操作室设置壁柜,工器具统肯定置,规整有序、干净整齐。5S治理的现场实施,潜移默化地影响着员工的行为,参与意识空前高涨,自主性明显增加,为下一步精益化生产的深入实施奠定了很好的根底。
3、推行标准化作业,将5S现场治理进展到底。
制订作业流程标准,标准治理行为。在日常治理的根底上,车间指定了清理、检修作业治理标准;工作票、三方确认单填写标准;特种设备治理标准等,使各种治理都有标准可遵守。
制订作业动作标准。在5S治理的根底上,全体员工严格依据
《岗位作业标准》程序标准化作业,执行《安全检查表》的要求,
自觉标准作业行为,杜绝习惯性违章行为。201*年车间完成了24个动作标准的制定、标准工作。
在上述标准的根底上,为了使精益生产在车间的深入开展,车间将各种治理制度、标准,进展标准、整理,编制了车间“精益化生产作业指导书”,以此来指导车间精益生产的深入开展。
二、借助“班建”平台,推动精益生产。
在推动精益化生产的过程中,我们充分利用“班组建设”这一很好的平台。班组是企业最基层的组织,通过提升班组的分散力,从而增加班组的活力,到达充分调发动工,乐观参与精益化生产的目的。
合理化建议征集,呈现员工才智。合理化建议作为员工参与车间治理的主要途径,车间赐予了充分的重视,员工可以通过车间信箱、直接上交、班组汇总等形式向车间提建议。全年共收到合理化建议800多余,承受500多余,例如东溢流系统的改造、东滤槽的加装平台的改造、反响槽顶加补隔热层的改造,都是员工集体才智的结晶。
班组自主治理攻关活动成效显著。各班组严格依据”战略,全方位开展设备保全与保护。建立三位一体点检机制,形成分公司、厂部、车间、岗位;治理人员与一线员工;设备的维护、清理、检修、改造,三位一体全方位设备预防保全体系。车间由岗位员工日常点检、专职点检人员的定期点检和工程技术人员的清、检体系,为设备预防保全奠定了良好的根底。
三、坚持持续改进、崇尚技术创。
精益生产过程,就是持续改进、不断创,螺旋式上升的过程。推行精益生产,就要坚持持续改进的理念,以进一步简化流程、优化操作,提升驾驭生产流程和指标调控的力量。
实施种子活化工艺流程改造,节约蒸汽达10t/h以上。对1#粗液加热器进展技术改造,提高加热效果,提高乏汽利
用率。
对间接加热脱硅机进展技术攻关,年节约费用达15万元。实施精、原液系统改造,消退原液系统制约生产的瓶颈,为
大液量的生产组织供给有力保障。
四、几点体会:
精益生产在五车间推广已经半年多了,通过实施精益化生产,使我们作为烧结法生产的难点车间,根本摆脱了落后的帽子:液量通过的瓶颈问题得到了根本治治理;指标掌握由粗放型过度到了准确型;原来现场环境脏、乱、差,现在已经越来越美丽、明亮。通过身边的变化比照,使我深刻地体会到:
1、推行精益化生
专注地铁、铁路、市政领域安全管理资料的定制、修改及润色,本人已有7年专业领域工作经验,可承接安全方案、安全培训、安全交底、贯标外审、公路一级达标审核及安全生产许可证延期资料编制等工作,欢迎大家咨询~
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