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;基本结构;(1)切断电动机电源,关闭泵进、出口阀门及机械密封辅助管线阀门。
将泵腔内液体和齿轮箱油泄出,再拆下预润滑系统等油路附件及机械密封辅助管线。;(2)将转接法兰与上箱体(右图)的连接螺栓卸下,使用电动机壳体上的吊环螺栓,用链式起重机将电动机和转接法兰一起吊下。
然后取出花键轴。对于叠片联轴器,应卸下叠片螺栓,才能起吊电机。;(3)拧下密封体与泵壳联接螺栓的M20螺母(右图),利用中箱体上的M16吊环螺栓,用链式起重机将增速箱连同叶轮和诱导轮一并吊起,翻转增速箱使诱导轮呈向上状态放置。;(4)打直诱导轮锁紧垫的凸耳,分解下诱导轮,接着可卸下叶轮和键,取下泵盖后,即可分解下介质密封动环和静环组件,拧下密封体与下箱体的连接螺栓,可取下密封体和耐油橡胶石棉垫,从密封体上分解下节流套或介质密封,分解下轴套组件后,可分解油机械密封静环组件,接着可取出油密封动环。;(5)翻转并架起增速箱,卸下增速箱大法兰连接螺栓和定位螺栓后,首先可分解上箱体,接着可取下输入轴组件、油泵弹簧和油泵,取下中箱体后可分解下中速轴组件和高速轴组件,然后可从中、下箱体上分解高速滑动轴承,最后从滚动轴承孔取下喷油嘴。;每次更换滑动轴承后,一定要检查高速轴的轴向间隙和径向间隙。
每次组装时都要检查O型密封环的弹性,视情况更换,按照图纸安装,不要缺少O型密封环。
每次打开增速箱检修,都要检查高速轴的轴向间隙。;2008年4月11日第三聚丙烯车间G-601泵机械密封泄漏,润滑油温度高,振动、噪声都很大。生产车间立即安排检修。检修时发现油泵的挡销剪断,油泵不起作用。高速轴的上、下滑动轴承因温度过高,将轴承座烧至变形。滑动轴承间隙过大,高速轴摆动,机械密封泄漏,诱导轮偏磨造成机械密封泄漏。
解体检查发现上轴承座尺寸在Ф80-0.25—80+0.20mm之间,正常的尺寸应是Ф80+0.10mm,滑动轴承座套发生了严重变形,变成一个椭圆形。在安装时,滑动轴承装不进去。
处理的办法应是用三位坐标镗床修理上轴承座孔,然后在孔里面镶上一个套,再用三位坐标镗床加工套的内孔,内孔Ф80+0.10mm,这样可以保证两个安装轴承孔的同轴度。但是由于加工条件的限制,更换了一件新高速泵的中间壳体,保证了高速轴的安装精度。
;2008年某月聚丙烯车间高速泵机械密封泄漏,润滑油温度高,振动、噪声都很大。生产车间立即安排检修。检修时发现油泵的挡销剪断,油泵不起作用。高速轴的上、下滑动轴承因温度过高,将轴承座烧至变形。滑动轴承间隙过大,高速轴摆动,机械密封泄漏,诱导轮偏磨造成机械密封泄漏。解体检查发现滑动轴承座套发生了严重变形,变成一个椭圆形。在安装时,滑动轴承装不进去。;机修案列;谢谢观看!
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