天井煤矿联合试运转报告.docxVIP

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天井煤矿联合试运转报告

一、试运转基本情况

天井煤矿联合试运转工作于2023年10月15日正式启动,历时30天,至11月14日圆满结束。本次试运转由天井煤矿有限公司牵头,联合设计单位、施工单位、设备供应商及相关监管部门共同参与,旨在全面检验矿井各系统的协调性、安全性和生产效率。

试运转期间,矿井严格按照《煤矿安全规程》和《煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范》的要求,对采掘、通风、运输、供电、排水、提升等主要生产系统进行了全面测试。同时,还对安全监测监控系统、人员定位系统、紧急避险系统等安全设施进行了联动测试,确保各项指标达到设计要求。

二、试运转组织与管理

天井煤矿联合试运转工作由矿长亲自挂帅,成立了试运转领导小组,下设技术组、安全组、设备组和生产组四个专业工作组,各组分工明确,责任到人。试运转期间,严格执行领导带班制度,确保24小时有矿领导在现场指挥协调。

试运转前,矿井组织全体参与人员进行了为期一周的专项培训,内容包括试运转方案、应急预案、安全操作规程等,确保每个人都清楚自己的职责和操作流程。特种作业人员全部持证上岗,安全管理人员均经过专业培训并取得相应资格证书。

三、各系统试运转情况

(一)通风系统

通风系统采用中央并列式通风方式,主扇风机型号为FBCDZ8No26,功率为2×315kW。试运转期间,对通风系统进行了全面测试,包括主扇风机性能测试、通风网络阻力测定、风量分配调整等。测试结果显示,矿井总回风量达到8500m3/min,满足设计要求;各用风地点风量充足,风速符合《煤矿安全规程》规定;通风设施完好,漏风率控制在3%以内。

(二)提升运输系统

主平硐采用DTJ1000/40/90型胶带输送机运输,带宽1000mm,带速2.0m/s,设计运输能力400t/h;副平硐采用CDXT5型矿用防爆特殊型蓄电池机车牵引KFU0.75式矿车运输。试运转期间,对提升运输系统进行了空载、负载和超负荷测试,设备运行平稳,各项参数正常。主运输胶带机在满负荷运行时,实际运输能力达到420t/h,超过设计值5%;蓄电池机车牵引力充足,制动可靠,满足矿井辅助运输需求。

(三)供电系统

矿井供电系统采用双回路供电,主电源来自区域变电站,备用电源为三台柴油发电机组,总容量2000kW。试运转期间,对供电系统进行了全面测试,包括发电机空载试运转、负载试运转和全矿井供电系统联动试运转。测试结果显示,供电系统运行稳定,各项保护装置动作可靠;在满负荷运行情况下,电压波动不超过±5%,频率波动不超过±0.5Hz,满足矿井用电需求。

(四)排水系统

矿井排水系统采用三级排水方式,主水泵型号为MD15567×9,功率630kW,设计排水能力155m3/h。试运转期间,对排水系统进行了连续72小时满负荷运行测试,设备运行平稳,无异常噪音和振动;排水能力达到160m3/h,超过设计值;各项保护装置动作可靠,满足矿井排水需求。

(五)安全监测监控系统

安全监测监控系统采用KJ90X型煤矿安全监控系统,配备各类传感器48台,监测点覆盖井下所有作业场所。试运转期间,对系统进行了全面测试,包括数据传输准确性、报警功能、断电功能等。测试结果显示,系统运行稳定,数据传输准确可靠;瓦斯、一氧化碳等有害气体监测数据准确,报警功能正常;断电功能可靠,能够在超限时及时切断相关区域电源。

四、试运转中发现的问题及处理措施

在为期一个月的联合试运转过程中,虽然整体运行情况良好,但我们还是秉持着严谨细致的态度,发现了一些需要进一步优化和改进的问题。这些问题就像是新房子装修后入住时发现的小瑕疵,虽不影响大局,但及时处理能让未来的生活更加舒心顺畅。

在井下运输环节,我们发现主运输皮带在满负荷运行时,个别托辊会出现异响和轻微跳动。经过技术人员的仔细检查,确定是部分托辊的轴承润滑不足和安装精度不够所致。我们立即组织人员对所有托辊进行了全面检查和维护,更换了问题托辊,并优化了日常润滑保养计划,确保运输系统能够长期稳定运行。

在综采工作面,液压支架的推移千斤顶在极端工况下(如顶板压力大、煤壁片帮严重时)动作速度略有迟缓。这就像是在关键时刻,一个强壮的反应慢了半拍。我们与设备供应商的技术专家共同分析后,决定对液压系统进行优化,适当提高了系统压力,并调整了控制阀的响应参数。经过调整后,支架的响应速度明显提升,能够更好地适应复杂的地质条件。

另外,在人员定位系统的测试中,我们发现当大量人员在短时间内同时通过某些特定区域(如井口、巷道交叉口)时,系统会出现短暂的信号拥堵,导致定位数据更新延迟。这就像是高峰期城市道路的交通拥堵。针对这个问题,我们与系统供应商合作,优化了定位算法,增加了基站密度,并调整了信号传输协议,有效提高了系统的并发处理能力,确保在任何情况下都能准确掌握井下人员的动态。

在试运转初

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