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《热加工工艺》2014年1月第43卷第2期

42CrMo钢曲轴断裂失效分析

李小泉,吕云飞,赵海新,孙晓娜

(承德石油高等专科学校汽车工程系,河北承德067000)

摘要:通过外观检查、金相检验、化学成分、硬度分析等方法对42CrMo钢曲轴断裂问题进行分析。结果表明,曲

轴早期失效的主要原因是第一连杆颈处过渡圆角不符合要求。

关键词:42CrMo钢;曲轴:疲劳断裂

中图分类号:TG115.5文献标识码:A文章编号:1001—3814(2014)020217-02

FailureAnalysisof42CrMoSteelCrankshaft

LIXiaoquan,LYUYunfei,ZHAOHaixin,SUNXiaona

(DepartmentofAutomobileEngineering,ChengDePetroleumCollege,Chengde067000,China)

Abstract:Bymorphologyinspection,metallurgicalexaminationandchemicalcompositionanalysis,thefailurereasonof

42CrMosteelcrankshaftwasanalyzed.Theresultshowsthatthereasonofthecrankshaftfractureisthatknucklein

connectingrodroundcomercannotmeettechnicalrequirement.

Keywords:42CrMosteel;crankshaft;fatiguerfacture

用户车上装载某型柴油机在车上行驶37000公

里时,曲轴第一连杆颈尺处断裂。此曲轴材料为

42CrMo;先调质处理,硬度255~302HB,后整体氮\0群茹辨lll\

化;圆角及轴颈处Ra为0.4。为分析失效原因对曲

轴断口进行外观检查、金相检验、化学成分、硬度等

分析,并得出结论l-【4]。图2断裂表可

Fig.2Fracutresurface

1断裂曲轴宏观检测

从它的颜色和轴颈磨损痕迹等特征看,是在曲轴断

断裂曲轴的外观如图l所示,在第一连杆颈尺裂后,因轴瓦与曲轴剧烈摩擦后在短时间内形成的。

处断裂。断口如图2所示,可见有明显的疲劳弧线,

2断口微观检测

应为疲劳断口,起源于第一连杆颈尺处,疲劳区面

积约占断口的9O%将断口放在扫描电镜下观察,源区已经磨损,因

此无法对源区的微观形貌进行观察。裂纹扩展区有

明显的疲劳辉纹等疲劳特征。如图3所示,静断区为

韧窝形貌。从微观特征分析,可知裂纹为从曲轴圆角

起源的高周疲劳断裂。

图1断裂曲轴

Fig.1Moprhologyoffracturecrankshaft

在第一主轴颈及第一连杆颈部位有发蓝现象。

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