车间实习心得全新摘选___5篇.docxVIP

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我在2025年3月至6月期间,作为机械工程专业的实习生,参与了东风汽车有限公司武汉总装车间的实习项目。在这三个月的时间里,我先后在发动机装配线、底盘调试工位和整车质检环节进行了轮岗学习,累计完成120台发动机的装配辅助工作,参与了35次底盘参数调试,并协助质检团队完成了287辆整车的出厂检验。

在实际操作中,我们发现发动机装配线上的缸盖螺栓拧紧工序存在效率瓶颈。具体表现为,每台发动机需要拧紧16个M12螺栓,标准扭矩要求为120±5N·m,而传统手动扳手操作平均耗时4.5分钟,且扭矩合格率仅为87%。针对这一问题,我提出了采用电动扭矩扳手配合数字化扭矩监控系统的改进方案。

实施过程中,我们对现有工位进行了改造,安装了博世GDS30型电动扭矩扳手,并集成了实时扭矩数据采集系统。操作步骤调整为:操作员将扳手定位至螺栓位置→系统自动识别螺栓编号→按下启动按钮→扳手自动施加预设扭矩→系统实时显示扭矩值并记录数据→扭矩达标后扳手自动停止并发出提示音。这一改进使单台发动机的螺栓拧紧时间缩短至2.8分钟,效率提升37.8%,扭矩合格率提升至99.2%。

对于底盘调试工位,我重点参与了四轮定位参数的优化工作。在实际调试中,我们发现东风AX7车型在满载状态下前轮外倾角偏差达到±0.8°,超出了±0.5°的设计标准。通过分析,确定问题源于悬挂系统弹性元件的形变。为此,我们制定了三阶段解决方案:第一阶段,重新标定定位仪参数,将补偿系数从1.0调整为1.15;第二阶段,优化悬挂预紧力调整程序,将预紧力从850N提升至920N;第三阶段,建立动态补偿数据库,记录不同载荷下的参数变化规律。实施后,前轮外倾角偏差控制在±0.3°以内,车辆直线行驶稳定性提升了23%。

在整车质检环节,我主要负责漆面质量检测和电器功能测试。漆面检测采用BYKGardner6800型光泽度仪,测量点包括发动机盖、左右前门、左右后门和行李箱盖六个关键部位,标准要求光泽度值≥85GU。通过建立漆面缺陷分类数据库,我们将常见的橘皮、流挂、颗粒等缺陷进行分级管理,并制定了相应的返修标准。在为期一个月的统计中,漆面一次合格率从初始的92.3%提升至96.7%。电器功能测试方面,我参与设计了包含38项测试内容的检查表,涵盖灯光系统、雨刮器、中控屏、空调系统等关键部件,测试通过率达到98.9%,较之前提升了3.2个百分点。

对于实习期间发现的几个技术难点,我将继续跟踪研究:一是发动机装配线上的扭矩监控系统可以进一步优化,建议增加异常数据预警功能;二是四轮定位参数的动态补偿算法需要更多样本数据支持,我计划收集至少100台不同使用里程车辆的定位数据进行分析;三是漆面检测标准可以更加细化,建议增加不同环境光线条件下的检测规范。

请车间技术组的同事们认真检查我提交的实习报告,特别是工艺改进部分的数据准确性,如有任何问题或建议,请在本月底前反馈给我。我会在正式入职前根据大家的意见进行修改完善。

实习学员:张明

2025年6月30日

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