热工学热工系统热工系统故障排除案例题库及答案.docxVIP

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热工学热工系统热工系统故障排除案例题库及答案

一、锅炉燃烧系统故障案例

案例1:燃煤锅炉燃烧不稳定,火焰脉动频繁

现象:运行中火焰监测器显示火焰亮度波动大,炉膛负压由-50Pa频繁波动至-150Pa,排烟温度在130℃~160℃间大幅变化,主蒸汽压力由10MPa降至9.2MPa且持续下降。

可能原因:

1.入炉煤质波动,挥发分含量由设计值25%降至18%,导致着火延迟;

2.二次风挡板卡涩,A层燃烧器二次风量由设计35000m3/h降至28000m3/h,风煤比失衡;

3.点火油枪雾化片堵塞,启动初期助燃效果不足,影响主燃烧稳定性;

4.给煤机转速传感器故障,实际给煤量比DCS显示值低15%(显示45t/h,实际38t/h)。

排查步骤:

1.取样分析入炉煤工业成分,确认挥发分、灰分是否符合设计值(设计要求挥发分≥22%,灰分≤28%);

2.使用风速测量仪检测各层燃烧器二次风风速(设计风速25~30m/s),重点检查A层燃烧器对应二次风挡板执行机构是否卡涩;

3.退出A层燃烧器运行,检查点火油枪雾化情况(正常雾化角应为60°~80°,油滴粒径≤100μm),清理或更换雾化片后测试;

4.就地核对给煤机皮带秤实际转速与DCS显示值,用秒表测量皮带转动周期(设计周期12s/圈),计算实际给煤量。

解决方法:

-联系燃料部门调整配煤方案,将挥发分提升至23%~25%;

-拆卸A层二次风挡板执行机构,清理内部积灰,更换卡涩的传动连杆;

-更换A层点火油枪雾化片(孔径由0.8mm调整为1.0mm),恢复正常雾化;

-校准给煤机转速传感器,重新设定DCS显示系数,确保显示值与实际偏差≤2%。

案例2:循环流化床锅炉返料器堵塞

现象:炉膛差压由800Pa骤降至200Pa,返料器温度由850℃升至920℃,床温分布不均(左床980℃,右床890℃),主蒸汽流量下降5t/h。

可能原因:

1.返料风室风帽堵塞,风量由设计8000m3/h降至5000m3/h,无法形成有效流化;

2.燃煤粒径超标(设计≤8mm),实际检测50%颗粒>10mm,导致返料器内大颗粒堆积;

3.石灰石给料量过大(设计3t/h,实际5t/h),灰分中CaO含量过高(>40%),易结焦;

4.返料器内壁浇注料脱落,形成局部凸起阻碍物料流动。

排查步骤:

1.关闭返料器进、出口阀,打开检查孔观察内部物料堆积情况(正常应无明显结块);

2.测量返料风室风压(设计6kPa),拆卸风帽检查堵塞物成分(若为煤灰或浇注料碎片需清理);

3.取样分析燃煤粒径分布(使用标准筛网:8mm筛上物应≤10%),检测石灰石给料量(核对电子皮带秤累计值);

4.用内窥镜检查返料器内壁(重点区域为弯头、变径处),确认是否有浇注料脱落(脱落面积>0.2m2需处理)。

解决方法:

-清理返料风室堵塞风帽(共12个,其中4个被煤灰堵塞),恢复风量至8500m3/h;

-调整破碎机筛板间隙(由10mm调至8mm),确保燃煤粒径≤8mm占比>90%;

-减少石灰石给料量至3.5t/h,控制灰分中CaO含量≤35%;

-对返料器内壁脱落区域(约0.3m2)进行浇注料修补,养护48h后恢复运行。

二、汽轮机热力系统故障案例

案例3:汽轮机高压缸排汽温度异常升高

现象:300MW机组运行中,高压缸排汽温度由设计320℃升至350℃,高压缸效率由85%降至80%,调节级压力由8.5MPa升至9.0MPa。

可能原因:

1.高压缸通流部分结垢(主要成分为钠盐、硅酸盐),通流面积减小约5%;

2.高压调门重叠度设置不当(设计重叠度10%,实际仅5%),导致部分进汽损失增加;

3.高压缸轴封间隙增大(设计径向间隙0.5~0.8mm,实际测量1.2mm),漏汽量增加;

4.抽汽逆止阀卡涩(1抽汽逆止阀开度由100%降至80%),抽汽量减少20t/h。

排查步骤:

1.分析高压缸进、排汽参数(进汽压力16MPa,温度538℃;排汽压力3.5MPa),计算通流能力(设计流量500t/h,实际480t/h);

2.检查DCS中高压调门开启顺序及重叠度(通过阀门特性曲线验证,设计重叠度对应阀位10%~15%);

3.停机后测量高压缸轴封间隙(使用压铅法,重点检查隔板汽封、叶顶汽封);

4.对1抽汽管道进行流量测量(使用超声波流量计,设计流量80t/h,实际64t/h),拆卸逆止阀检查阀芯是否卡涩。

解决方法:

-利用机组检修机会,对高压缸通流部分进行喷砂除垢(清除厚度约0.3

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