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仪表实习工作总结范文

仪表实习工作总结

一、实习概况

本次实习于2023年3月1日至2023年6月30日在XX化工有限公司仪表车间进行,为期三个月。实习期间,我在技术组担任实习技术员,主要负责仪表设备的日常维护、校准和故障排除工作。该公司是一家大型化工企业,拥有年产30万吨合成氨、52万吨尿素的生产能力,仪表设备总数达2300余台套,涵盖压力、温度、流量、液位、分析等各类仪表,控制系统包括DCS、SIS、PLC等,是行业内仪表自动化程度较高的企业之一。

二、实习内容与工作职责

(一)仪表设备日常维护

在实习期间,我参与了全厂仪表设备的日常巡检与维护工作,累计完成巡检任务89次,覆盖全厂8个生产装置区。巡检内容包括仪表设备的外观检查、运行参数记录、环境条件评估等。具体工作如下:

1.压力仪表维护:共维护压力表115台,压力变送器86台,完成了对合成氨装置高压区(32MPa)压力表的定期校准,校准合格率达到98.7%。参与了压力变送器的零点迁移和量程调整工作,确保测量精度在±0.2%FS以内。

2.温度仪表维护:维护热电偶142支,热电阻78支,完成了对转化炉、气化炉等关键设备温度传感器的更换工作,解决了3处因高温环境导致的信号漂移问题,保障了工艺温度控制的稳定性。

3.流量仪表维护:维护差压式流量计32台,电磁流量计26台,涡街流量计18台,完成了对原料气流量计的在线校准,测量误差从原来的±1.5%降低至±0.8%,提高了计量准确性。

4.液位仪表维护:维护雷达液位计24台,磁翻板液位计36台,浮球液位计19台,解决了尿素装置高压洗涤器液位测量波动大的问题,通过调整阻尼时间参数,使液位控制稳定性提高了40%。

(二)仪表校准工作

实习期间,我参与了仪表校准工作共计127台次,涵盖了不同类型和精度的仪表设备。校准工作严格按照JJG(化)32-2018《化工自动化仪表校准规范》执行,校准数据全部录入企业资产管理系统,形成了完整的校准记录。

1.气动薄膜调节阀校准:共校准调节阀45台,包括气开式和气关式两种类型。通过调整定位器的作用方式、行程和线性度,使阀门基本误差达到±1%,回差不超过0.5%,死区控制在0.2%以内。

2.智能变送器校准:校准智能压力、差压、温度变送器63台,使用Fluke754过程校准器进行多点校准,确保了变送器的精度等级达到0.1级,长期稳定性满足工艺要求。

3.在线分析仪校准:参与了pH计、电导率计、氧分析仪等在线分析仪的校准工作12次,使用标准缓冲溶液和标准气体进行校准,解决了合成气中CO含量分析仪漂移问题,分析数据可靠性提高了35%。

(三)控制系统维护

实习期间,我参与了DCS、SIS、PLC等控制系统的维护工作,具体包括:

1.DCS系统维护:学习了霍尼韦尔ExperionPKS系统的基本操作和维护,参与了空分装置DCS控制系统的点检和备份工作,完成了3个控制回路的参数优化,使控制品质指标IAE(积分绝对误差)降低了15%。

2.SIS系统维护:参与了安全仪表系统的定期测试,测试了23个安全联锁回路,包括高高液位联锁、高高压力联锁等,确保了系统的响应时间和可靠性符合SIL2等级要求。

3.PLC系统维护:学习了西门子S7-300/400系列PLC的基本编程和故障诊断,参与了尿素装置PLC控制系统的I/O模块检查和更换工作,解决了2处模拟量输入模块漂移问题。

(四)故障诊断与处理

在实习期间,我共参与仪表故障诊断和处理工作37次,其中包括:

1.信号传输故障:处理了4处4-20mA信号传输干扰问题,通过检查屏蔽接地、更换电缆等方式,使信号稳定性得到显著改善。

2.仪表本体故障:处理了6台压力变送器膜片损坏、3台温度传感器断路、2台调节阀卡涩等故障,通过更换损坏部件和调整机械结构,恢复了仪表正常运行。

3.系统软件故障:协助处理了3次DCS系统软件故障,包括历史数据丢失、控制回路异常等问题,通过系统恢复和参数重新配置,解决了控制异常。

三、专业知识与技能提升

(一)专业知识学习

1.仪表原理与结构:系统学习了各类仪表的工作原理、结构特点和性能参数,深入理解了压力仪表的弹性元件特性、温度仪表的热电效应、流量仪表的节流原理等。

2.控制系统理论:学习了过程控制的基本理论,包括PID控制原理、前馈控制、串级控制等,理解了控制器参数对系统性能的影响。

3.安全仪表系统:学习了SIS系统的设计原则、等级划分和验证要求,理解了安全仪表系统在化工生

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