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电气自动化有关变压器公司的实习报告

我于2023年[X]月份进入某电气自动化变压器公司开始实习,历经[X]个月实

践,在技术部主管的细致指导与车间班组的协作支持下,系统学习变压器生产全流

程知识,投身装配、测试等一线工作。现将实习情况总结如下:

一、恪尽职守,扎实完成岗位任务方面

(一)掌握生产全流程操作

入职首月即参与[X]种主流变压器(含S13型油浸式、SCB10型干式)的生产流

程学习,通过跟岗实操,现已独立掌握从铁芯叠装、绕组绕制到总装配的[X]道核

心工序,累计完成[X]台10kV级配电变压器装配任务,一次装配合格率达[X]%。

(二)严守安全操作规范

每日上岗前执行[X]项设备检查(含绕线机、真空注油机等),实习期间共完

成设备安检[X]次,排查并整改绝缘工具老化、接地线路松动等隐患[X]处。操作中

严格遵循《变压器装配安全规程》,关键工序(如高压绕组绕制)操作合规率保持

[X]%以上,未发生因违规操作导致的设备损坏或人身伤害事件。

(三)精准执行测试调试

全程参与[X]台成品变压器出厂测试,覆盖空载损耗、负载损耗、局放测试等

[X]项核心指标检测。累计记录测试数据[X]组,数据准确率达[X]%。针对[X]台局

放量超标的变压器,协助技术组调整绕组屏蔽结构,最终将局放量从[X]pC降至

[X]pC以下,确保全部通过出厂验收。

二、主动学习,全面提升专业能力方面

(一)强化理论与技能学习

利用业余时间完成[X]门线上课程(含《变压器设计基础》《电气绝缘技术》)

学习,累计学时[X]小时;参与车间技术交流[X]次,重点学习智能装配线操作与三

维设计软件(EPLAN)应用。通过学习,使用EPLAN绘制变压器总装图的效率提升

[X]%,复杂绕组绕制时间缩短[X]分钟/台。

(二)参与工艺优化实践

加入车间“降损增效”攻关小组,针对S13型变压器空载损耗偏高问题,参与

[X]次铁芯叠片工艺调整试验。通过优化叠片间隙(从[X]mm缩至[X]mm),使空载

损耗平均值从[X]W降至[X]W,降幅达[X]%。该工艺已应用于[X]批次生产,累计节

约硅钢材料[X]吨。

三、实习中存在的主要问题

尽管取得一定进步,但仍存在不足:一是复杂型号(如2000kVA级)绕组绕制

时,导线排列误差率偶达[X]%;二是局放测试仪操作熟练度不足,单次测试准备时

间需[X]分钟(标准为[X]分钟);三是对新型非晶合金变压器的工艺文件理解不够

深入,曾漏看[X]项特殊装配要求。

四、未来改进计划

针对问题,制定以下提升目标:

(一)精进制程操作

每月参与[X]次复杂绕组绕制专项训练,目标将导线排列误差率控制在[X]%以

内;每日练习局放测试仪操作[X]次,力争3个月内将单次测试准备时间缩短至[X]

分钟。

(二)深化技术学习

每周研读[X]份新型变压器(如非晶合金、立体卷铁芯)工艺文件,结合实操

验证关键参数,确保工艺要求理解准确率达100%;报名参加[X]期行业技术培训,

重点学习智能变压器监测系统集成技术。

(三)助力效率提升

主动参与车间智能装配线调试,协助完成[X]项工装夹具改进,目标将单台变

压器装配时间从[X]小时压缩至[X]小时,推动产线日产能从[X]台提升至[X]台。

实习虽短,但让我深刻体会到电气自动化与变压器制造的紧密融合。未来我将

以更严谨的态度、更扎实的技能,为公司变压器产品的高质量生产贡献力量。

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