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水中沉井下沉过程中井壁坍塌原因分析及处理措施

在桥梁、港口等大型水利交通工程中,沉井基础因具备承载力强、稳定性好、适应复杂地质条件等优势,被广泛应用于深水基础施工。然而,水中沉井施工环境复杂,尤其是在深度超过100m的超深沉井下沉过程中,受地质条件、施工工艺、水文环境等多重因素影响,极易发生井壁坍塌等重大安全事故,不仅会造成巨额经济损失,还可能引发人员伤亡。本文以某大桥超深矩形沉井坍塌事故为工程背景,系统分析事故发生的深层原因,结合现行《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T3650-2020)及最新施工工艺要求,提出科学合理的处理措施及预防机制,为类似工程提供技术参考与安全保障。

一、事故概况

1.1工程基本信息

某跨江特大桥主墩采用倒圆角矩形沉井基础,该沉井为多井孔连体结构,井身顶面平面尺寸为86.9m×58.7m,底面平面尺寸为83.7m×55.5m,井壁厚度为1.6m-2.0m,整个沉井由24个12.8m×12.8m的独立井孔组成,井孔间采用1.2m厚的隔墙分隔,沉井总高度达115m,属于超大型超深沉井基础。沉井混凝土设计强度等级为C35,抗渗等级为P8,以抵御深水环境下的渗透压力。

沉井施工采用吸泥下沉与接高交替的施工方案,即先完成一定高度井身浇筑,待混凝土强度达到设计强度的80%后进行吸泥下沉,下沉至预定标高后再进行下一节井身接高,依次循环直至达到终沉标高。下沉作业选用φ420mm空气吸泥机,配合高压射水装置辅助破土,单个井孔吸泥效率约为80m3/h。沉井设计终沉底标高为-107.0m,对应下沉深度115m,事发时沉井已完成10节井身接高,实际下沉至-102.5m标高,距离终沉标高仅剩4.5m,此时沉井累计下沉深度达109.5m。

1.2事故发生过程

事发当日为晴天,江面风速3-4级,水温18℃,水文条件稳定,符合沉井施工气象要求。18时整,项目部按照既定交接班制度,组织白班与夜班施工人员进行交接,技术部根据当日16时实测的各井孔泥面标高(J3-2井孔泥面-101.8m、J4-1井孔泥面-102.0m、J4-2井孔泥面-100.5m、J4-3井孔泥面-100.2m、J4-4井孔泥面-101.5m)及沉井姿态监测数据(南北向倾斜0.12%、东西向倾斜0.08%,均在规范允许范围内),下达夜班施工指令:对J3-2、J4-1、J4-2、J4-3、J4-4五个井孔进行针对性吸泥,以控制沉井均匀下沉。

20时30分,现场技术员对五个井孔吸泥情况进行巡查,各井孔吸泥机运行正常,泥面下降均匀,沉井姿态无明显变化。23时左右,J3-2、J4-1、J4-4三个井孔泥面已降至-103.0m,达到预定下沉深度,夜班班长按指令停止这三个井孔的吸泥作业,仅保留J4-2、J4-3两个井孔继续吸泥,此时沉井南北向倾斜度增至0.15%,仍在可控范围内。

次日凌晨1时50分,现场值班人员发现J4-2井孔吸泥管出泥量突然减少,伴随轻微咕噜声,立即通知技术员到场检查。1时58分,技术员到达现场时,J4-2、J4-3井孔水面突然开始快速上涌,上升速度达0.8m/s,仅用15秒就上涨至距离沉井顶面2.6m处,此时测得井内水位标高为+2.4m,而江面水位标高为-8.1m,井内外水头差瞬间达到10.5m。

2时01分,沉井北侧井壁(对应J4-1至J4-4井孔区域)发出剧烈异响,随即出现长达28m、高15m的坍塌缺口,附着在北侧井壁内侧的三台QTZ80塔式起重机(编号分别为T03、T04、T05)随坍塌土体一同坠入江中,起重机钢缆断裂时产生的冲击波导致周边5个井孔的临时作业平台损毁。事故发生后,项目部立即启动一级应急响应,组织人员撤离并封锁现场,经清点无人员伤亡,但直接经济损失初步估算达1200万元,工程停工达45天。

1.3事故现场勘察情况

事故发生后24小时内,项目组联合地质勘察单位、设计单位及第三方检测机构组成事故调查组,采用水下机器人(ROV)、声呐探测仪及地质雷达等设备对事故现场进行全方位勘察,勘察结果如下:

坍塌区域集中在沉井北侧J4-1至J4-4井孔对应的井壁,坍塌范围为水平长度28m、竖向高度15m,坍塌处井壁混凝土完全破碎,露出的钢筋严重扭曲变形,部分钢筋与混凝土剥离,混凝土强度回弹检测结果显示,坍塌区域混凝土实际强度为C32,略低于设计C35要求。

水下勘察发现,沉井北侧外侧土体出现直径约12m的漏斗形塌坑,塌坑深度达8m,塌坑周围土层存在明显的液化现象,取样分析显示该区域土层中细颗粒含量高达82%,属于典型的流砂层。

J4-2、J4-3井孔底部形成直径约3m的贯通性孔洞,孔洞下方连接一条走向与北侧江堤平行的砂层通道,通道宽度约1.5m,延伸长度超过20m,直接与江水连通,这是导致井内水位快速上升的主要通道。

沉井姿态监测数据显示,事故

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