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毕业设计论文-120型控制阀常见故障原因分析及解决方案

摘要

120型控制阀作为铁路货车空气制动机的核心控制部件,其性能的稳定与可靠直接关系到铁路运输的安全与效率。本文针对120型控制阀在长期运用过程中可能出现的常见故障,如充气缓慢或不充气、制动作用不良、缓解不良或不缓解、自然缓解以及紧急制动作用不良等现象,结合其结构特点与工作原理,进行了深入的原因分析。在此基础上,本文提出了相应的检查判断方法和切实可行的解决方案,旨在为铁路货车检修人员提供一套系统、实用的故障处理参考,以提升120型控制阀的维护质量和运用可靠性,保障铁路运输的安全畅通。

关键词:120型控制阀;故障分析;原因;解决方案;铁路货车

一、引言

在铁路货物运输中,制动系统是保障列车安全运行的关键组成部分,而120型控制阀则是货车空气制动机中的“心脏”部件,承担着控制压缩空气的充入、排出,从而实现列车的制动、缓解和保压等重要功能。它的工作性能直接影响着列车的制动距离、运行平稳性以及行车安全。随着铁路运输向重载、高速方向发展,对120型控制阀的性能要求也日益提高。然而,在长期的运用和复杂的工况条件下,120型控制阀不可避免地会因磨损、老化、杂质侵入或装配不当等原因产生各种故障,这些故障若不能及时发现和排除,轻则影响运输效率,重则可能导致严重的行车事故。因此,对120型控制阀常见故障进行系统的原因分析,并总结出有效的解决方案,对于指导现场检修工作,提高制动系统的可靠性具有重要的现实意义。本文正是基于此,对120型控制阀的常见故障展开探讨。

二、120型控制阀常见故障原因分析及解决方案

(一)充气缓慢或不充气

充气是制动系统建立基础压力的过程,若120型控制阀充气缓慢或不充气,将直接影响列车的正常编组和运行准备。

故障现象:在列车进行初充气或再充气时,副风缸、加速缓解风缸、工作风缸等容积室压力上升缓慢,远低于规定的充气时间标准,甚至长时间达不到定压。

主要原因分析:

1.进气通路堵塞或不畅:滤尘器被大量油污、杂质堵塞,导致压缩空气无法顺利进入主阀;主阀体内的充气通路(如主活塞上方通路、滑阀与滑阀座间的充气孔)有异物或积垢,阻碍气流。

2.主活塞膜板破损或主活塞O型圈密封不良:膜板破损或O型圈老化、划伤,会导致压缩空气从主活塞处漏泄,无法有效推动主活塞上移开通充气通路,或造成压力空气流失,影响充气速度。

3.滑阀、节制阀漏泄或卡滞:滑阀与滑阀座研磨不良,或有划伤、变形,导致接触面漏泄;节制阀弹簧衰弱或折损,使节制阀与滑阀接触面不良;滑阀被异物卡住,无法正常移动到充气位。

4.加速缓解阀部故障:加速缓解阀活塞膜板破损、O型圈不良,或加速缓解阀弹簧失效,导致加速缓解风缸无法正常充气或压力空气漏泄。

解决方案:

1.检查与清洁:解体主阀,仔细检查滤尘器,若堵塞则进行清洗或更换;对主阀体、滑阀、滑阀座的各充气通路进行彻底清洗,去除油污、积垢和异物,确保气路畅通。

2.更换密封件:检查主活塞膜板有无裂纹、破损,O型圈有无老化、变形、划伤,如有问题立即更换新品,并确保安装正确,唇边无扭曲。

3.检修滑阀与节制阀:对滑阀与滑阀座进行研磨,确保接触面良好,无明显漏泄;检查节制阀弹簧状态,必要时更换;确保滑阀在阀体内移动灵活,无卡滞。

4.检修加速缓解阀:分解加速缓解阀,检查活塞膜板、O型圈及弹簧,更换损坏部件,组装后确保其动作灵活,气密性良好。

(二)制动作用不良

制动作用不良是120型控制阀最常见的故障之一,主要表现为制动时制动力不足、制动不灵敏或制动后不能保压。

故障现象:

*制动灵敏度差:司机施行制动后,车辆制动缸压力上升缓慢,制动反应迟缓。

*制动力不足:制动缸最高压力低于规定值,或虽能达到规定压力但车辆减速度偏小。

*制动不保压:制动后,制动缸压力在保压过程中持续下降。

主要原因分析:

1.主活塞漏泄:同充气故障中的主活塞膜板或O型圈问题,导致制动时压力空气从主活塞上部漏泄,无法有效推动主活塞下移,或制动缸压力建立后漏泄。

2.节制阀或滑阀漏泄:节制阀与滑阀接触面不良,或滑阀与滑阀座漏泄,导致制动时压力空气从工作风缸向副风缸或大气漏泄,使制动缸压力不足或不保压。

3.制动孔路堵塞或不畅:滑阀、滑阀座上的制动孔被堵塞,或主阀体内通往制动缸的通路有异物,导致压力空气进入制动缸受阻。

4.紧急二段阀或递动杆故障:紧急二段阀密封圈不良或活塞卡住,导致制动时产生不必要的压力损失;递动杆变形或顶杆长度不当,影响主活塞的下移行程和滑阀的动作。

5.加速缓解阀漏泄:加速缓解阀在制动保压位时,其排气口漏泄,导致制动缸压力下降。

解决方案:

1.确保主活塞良好密封:检查并更换损坏的主活塞膜板和O型圈,方法同前。

2.修复或

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