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维修工作报告模版(五篇)

维修工作报告

日期:2024年5月18日

报修单号:WX-2024-05-18-001

设备名称:全自动数控车床CK-46XL

设备编号:M-CNC-046-12

安装位置:精加工车间3-5工位

运行小时:18,742h

故障现象:主轴温升异常,连续运行35min后温度飙升至78℃,伴随42dB异响,冷却液乳化发白,主轴径向跳动0.018mm(允差≤0.005mm)。

停机时间:2024-05-1722:10

影响产线:D线3班次停产,累计损失1,248件,折合4.6万元。

一、故障复现与数据采集

1.红外热像仪FLIRT865记录:主轴外壳前轴承区78.4℃,后轴承区62℃,温差16.4℃,热梯度0.9℃/mm。

2.振动分析仪SKFMicrolog型号AX-S检测:前轴承加速度有效值12.3g,频谱图1800Hz处出现3.2g峰值,对应外环缺陷特征频率BPFO1796Hz。

3.冷却液抽样送检:含水量18%,氯离子1240mg/L,pH7.1,菌落总数2.3×10?CFU/mL,判定为微生物过量繁殖导致润滑失效。

4.主轴拉刀力测试:OTT拉力计显示3.8kN(标准≥6.5kN),碟簧疲劳。

二、拆检过程

1.断电→上锁→挂牌→放压→排液→拆除钣金。

2.专用拔轴器拉出主轴总成,标记前后轴承安装方向。

3.前轴承SKF7014CD/P4A表面出现3×4mm剥落坑2处,保持架引导面烧伤;后轴承7012完好。

4.主轴锥孔接触斑点62%(要求≥85%),刀柄拉钉磨损0.12mm。

5.冷却旋转接头密封圈老化龟裂,内泄量0.7L/min。

三、根因分析

采用5Why+鱼骨图双工具:

Why1为什么温升高?→润滑失效。

Why2为什么润滑失效?→冷却液含水含菌。

Why3为什么含水含菌?→中央冷却系统6个月未杀菌,补水硬度380ppm,浮油覆盖隔绝氧气导致厌氧菌繁殖。

Why4为什么未杀菌?→点检表缺失“杀菌剂浓度”栏目,责任未落地。

Why5为什么责任未落地?→车间KPI只考核产量,未将“冷却液管理”纳入考核。

最终根因:管理流程缺失,润滑介质污染→轴承磨损→主轴热伸长→跳动超差。

四、维修方案

1.更换前轴承7014CD/P4A2套,后轴承70121套,预紧力180N,采用热装法100℃±5℃,冷却至40℃后锁紧。

2.主轴锥孔研磨,使用WalterHSK研磨膏800→1200→2000目三步,接触斑点提升至88%。

3.更换碟簧12片,拉刀力恢复至7.1kN。

4.旋转接头整体更换,型号R038-01-04-01,密封材质升级为FKM。

5.冷却系统大清洗:排液800L→2%杀菌剂循环2h→0.5%碱性清洗剂60℃循环1h→纯水漂洗→补加5%浓缩液,折光仪4.2Brix。

6.加装在线浓度仪E-SensorsEC-200,4G模块实时上传,设定阈值3.8–4.5Brix,低于下限自动补液。

五、实施记录

05-1808:00–09:30拆检完成,拍照32张存档;

09:30–11:20轴承加热安装,使用SKFTMFT36工具,记录安装力18kN;

11:20–12:00锥孔研磨,三坐标抽检圆度0.001mm;

12:00–13:30碟簧预压,拉力计标定合格;

13:30–15:00冷却系统清洗,排放液送环保站,COD检测412mg/L,符合500mg/L标准;

15:00–16:10总装,恢复钣金,涂防锈油;

16:10–16:40空运行500r/min→2000r/min→4000r/min各15min,温升9℃,噪声68dB;

16:40–17:10切削试件45钢Φ50×100mm,切深2mm,进给0.2mm/r,表面粗糙度Ra0.6μm(要求≤0.8μm),尺寸分散0.008mm(要求≤0.01mm)。

六、验证与交接

1.连续运行8h试加工1,020件,合格率99.7%,温升稳定在32–35℃。

2.设备科、质量科、生产科三方签字确认《设备恢复生产单》。

3.更新

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