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加氢裂化装置历年防冻凝

事件分享

脱硫化氢塔发生冲塔,轻石外线凝

1、事件经过:

2004年11月10日装置由60万吨/年扩建到90万吨/年

,装置开车提量到满负荷112.5吨/小时运行正常,10:

00由于合成氨波动,外线氢气量由21500m3/h突然降低

到16000m3/h,装置降量到100吨/小时运行,15:00脱

硫化氢塔发生冲塔现象,造成塔底重油带到塔顶回流罐

,由于部分脱硫化氢塔顶回流液外送走轻石线去乙烯,

重油带进轻石外线,造成轻石外线凝。

脱硫化氢塔发生冲塔,轻石外线凝

⚫2、事件原因:

⚫1)2004年11月10日10:00由于合成氨波动,外线氢气量由21500m3/h突然降

低到16000m3/h。

⚫2)扩建更换的尾油外送泵功率大,尾油量低于60吨/小时会发生抽空现象。

⚫3)正常应该降量到80吨/小时,但考虑到尾油泵问题,装置降量只到100吨/

小时运行,造成反应转化率较低。

⚫4)反应转化率低,高压分离器油水分离效果不好,水带到分馏系统。

⚫5)低压分离器界位仪表失灵,没有含硫污水外送,造成水带到脱硫化氢塔。

⚫6)V1106界位仪表失灵,没有含硫污水外送,造成水在脱硫化氢塔内积聚。

⚫7)发生冲塔,造成塔底重油带到塔顶回流罐,由于部分脱硫化氢塔顶回流液

外送走轻石线去乙烯,重油带进轻石外线,造成轻石外线凝。

脱硫化氢塔发生冲塔,轻石外线凝

3、事件处理:

⚫1)联系仪表校对低压分离器界位仪表,将沉筒更换成双法兰。

⚫2)联系仪表校对脱硫化氢塔顶回流罐界位仪表。

⚫3)尾油A泵加变频,量小运行也可以。

⚫4)轻石外线用蒸汽吹,加伴热线,包保温。

4、吸取教训和整改措施:

⚫1)加强监盘,发现仪表失灵及时处理。

⚫2)及时调整操作,控制适当的转化率。

⚫3)制订分馏系统冲塔应急预案。

加氢裂化装置柴油空冷A1105泄漏事件

1、事件经过:

2013年1月23日13:13加氢裂化车间工艺五班分馏主操唐宗波

在分馏冷换区巡检时,发现冷油泵房上空弥漫着白色的雾气,同时

雾气中夹带着液滴,并伴有浓重的油气味,他意识到可能空冷出现

问题,他迅速向空冷冲去,当他跑到柴油空冷底部时,大量的柴油

从柴油空冷器A1105以扇面型喷出,情况危急,他立即通知当班班长

李春明,李春明及时将情况向车间领导及厂调度室进行汇报。车间

管理人员及班组员工立即启动防泄漏应急预案进行紧急处理。13:

17车间工艺员高峰带领分馏岗位外操杨辉迅速到现场将柴油泵

P1108A停运,并将柴油出装阀门关闭,第一时间切断泄漏源。班长

李春明带领其它员工将T1104抽出关闭,T1105切除,重石出装改污

油线。

加氢裂化装置柴油空冷A1105泄漏事件

1、事件经过:

同时,车间工艺员付铁华带领部分班组人员在空冷平台下方和泵

房地面两处迅速接好消防水袋,一面站在空冷平台下方,对这泄漏点

大量喷水,为高温流淌的柴油降温;一面组织人员对地面油水进行封

堵,以防泄漏柴油造成环境污染。柴油空冷器整体切除,泄漏得到控

制。13:20工厂领导到现场组织应急处理,并调来4辆消防车现场保镖

。车间设备人员带领维修人员对空冷器泄漏管束进行封堵。

由于泵房顶上有350℃中压蒸汽线及高温尾油线,一旦210℃柴油

落到高温的管线上将发生自燃,现场将会迅速变成一片火海,后果不

堪设想。正是由于岗位员工认真巡检、发现及时、处理果断,才避免

一次恶性火灾事故的发生。鉴于目前正值公司冬季百日安全竞赛及中

油会议期间,为鼓励员工精细巡检、精心监盘,恳请给予当事人嘉奖

加氢裂化装置柴油空冷A1105泄漏事件

2、事件原因:

2012年装置大检修封堵泄漏管束的楔子脱落是本次泄漏的主要原因。

3、事件教训:

提高封堵管束施工质量,所用楔子斜面坡度不宜过陡。

4、防范措施:

1)保证巡

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咱是石油工业一块砖,哪里需要往哪搬

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