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主要内容
一、井深结构及井内管串结构
二、基本情况
三、发生溢流经过及处理
四、溢流原因分析
五、经验和教训
一、井深结构及井内管
串结构
二、基本情况
1、最后作业情况:
2006年10月27日至31日,下射孔酸压联作管柱,射孔(井段:5487-
5489m、5507.5-5515m),酸压,累计出液163.52m3后,不出液(油压0
,套压0,H2S含量:0-25ppm,)。
2006年10月31日至11月3日,气举,排液,开始出液392.7m3见H2S(
0-44ppm),以后排液无H2S,累计出液1559.45m3,ρ:1.11g/cm3,无
油花,无气;完井。
2、接井情况:
油套压均为14.5MPa;地层压力预测:1.12;配置压井液:密度
1.23*150m3,密度1.5*50m3;地面连接管汇,按照标准试压70MPa;环
空总容积94.5m3:其中,井口至3级气举阀(2455.52m):33m3,3级
气举阀至封隔器:38m3;内容积:23.47m3,井口至筛管(5406.73m
):22m3,筛管至7〞套管(5470m):0.8m3,6〞裸眼(5470-5507m
):0.67m3。
三、发生溢流经过及处理
1、发生溢流经过
2010年6月23日8:00—15:00套管头注塑试压,节流、压井管汇、内控管
线、放喷管线、反循环压井管线试压完。
—22:00反挤密度1.23g/cm3,压井液115m3,Q:3-18l/s,P油:14.5-15-
12MPa,停泵,P套:12↓0MPa,正挤密度1.23g/cm3,压井液30m3,Q:
10-18l/s,P油:14.5↓9MPa,停泵,P油:9↓0MPa;
—6月24日10:00开井观察,关井油套为零,开井管内、外无外溢(12小时
);
—11:00正挤密度1.23g/cm3,压井液30m3,Q:10-18l/s,P油:12-7MPa,
P套:0MPa,停泵,P油:7↓0MPa;
—11:05开井观察,管内、外无外溢;
—16:00拆采油树,换装防喷器完,发现油管内外溢,立即关闭全封;
三、发生溢流经过及处理
2、处理
6月25日15:00关井观察,
套压1.5MPa(关全封,无立
压),拆环形防喷器,换装侧
门带平板阀的全封闸板防喷器;
17:00压井施工:关上全封
闸板防喷器,
三、发生溢流经过及处理
试压泵打平衡压4MPa,开下全
封闸板防喷器,求得油压3.8MPa,正
挤密度1.30g/cm3压井液25m3,反挤
密度1.30g/cm3压井液100m3,P套:
0↑2.4↓1.9MPa,P油:
3.8↓0.5MPa,停泵油套压降为0,
开井,观察无外溢,压井结束。
四、溢流原因分析
1、井内管柱结构复杂,封隔器、三只气举阀有可能失
效。
2、压井时只考虑封隔器失效,没有考虑气举阀失效,
管内外串通,致使管外的气体由气举阀窜入管内,造成
管内溢流。
五、经验和教训
1、换装井口前无论观察多少安全时间,在换装井口时都
要在管内连接箭型止回阀,控制管内,注意试压完,在卸箭
型止回阀前管内压力的处理。
2、第一次正反挤后,观察两倍更换井口时间12:00小时
后,油套压为零,开井无外溢,又正挤(当时没有反挤的原
因是井口坐的油管挂,环空可控,套压为零),油套压为零
,开井无外溢,开始换井口,可是5:00后就出现了管内溢流
,说明对井内管柱结构复杂情况考虑不周。
五、经验和教训
3、本井装井口动作迅速,发现溢流及时,为了防止井
内有H2S外溢,果断关闭全封,及时控制了井口。
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