轮古16C2换装井口时溢流经验分享.pdfVIP

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主要内容

一、井深结构及井内管串结构

二、基本情况

三、发生溢流经过及处理

四、溢流原因分析

五、经验和教训

一、井深结构及井内管

串结构

二、基本情况

1、最后作业情况:

2006年10月27日至31日,下射孔酸压联作管柱,射孔(井段:5487-

5489m、5507.5-5515m),酸压,累计出液163.52m3后,不出液(油压0

,套压0,H2S含量:0-25ppm,)。

2006年10月31日至11月3日,气举,排液,开始出液392.7m3见H2S(

0-44ppm),以后排液无H2S,累计出液1559.45m3,ρ:1.11g/cm3,无

油花,无气;完井。

2、接井情况:

油套压均为14.5MPa;地层压力预测:1.12;配置压井液:密度

1.23*150m3,密度1.5*50m3;地面连接管汇,按照标准试压70MPa;环

空总容积94.5m3:其中,井口至3级气举阀(2455.52m):33m3,3级

气举阀至封隔器:38m3;内容积:23.47m3,井口至筛管(5406.73m

):22m3,筛管至7〞套管(5470m):0.8m3,6〞裸眼(5470-5507m

):0.67m3。

三、发生溢流经过及处理

1、发生溢流经过

2010年6月23日8:00—15:00套管头注塑试压,节流、压井管汇、内控管

线、放喷管线、反循环压井管线试压完。

—22:00反挤密度1.23g/cm3,压井液115m3,Q:3-18l/s,P油:14.5-15-

12MPa,停泵,P套:12↓0MPa,正挤密度1.23g/cm3,压井液30m3,Q:

10-18l/s,P油:14.5↓9MPa,停泵,P油:9↓0MPa;

—6月24日10:00开井观察,关井油套为零,开井管内、外无外溢(12小时

);

—11:00正挤密度1.23g/cm3,压井液30m3,Q:10-18l/s,P油:12-7MPa,

P套:0MPa,停泵,P油:7↓0MPa;

—11:05开井观察,管内、外无外溢;

—16:00拆采油树,换装防喷器完,发现油管内外溢,立即关闭全封;

三、发生溢流经过及处理

2、处理

6月25日15:00关井观察,

套压1.5MPa(关全封,无立

压),拆环形防喷器,换装侧

门带平板阀的全封闸板防喷器;

17:00压井施工:关上全封

闸板防喷器,

三、发生溢流经过及处理

试压泵打平衡压4MPa,开下全

封闸板防喷器,求得油压3.8MPa,正

挤密度1.30g/cm3压井液25m3,反挤

密度1.30g/cm3压井液100m3,P套:

0↑2.4↓1.9MPa,P油:

3.8↓0.5MPa,停泵油套压降为0,

开井,观察无外溢,压井结束。

四、溢流原因分析

1、井内管柱结构复杂,封隔器、三只气举阀有可能失

效。

2、压井时只考虑封隔器失效,没有考虑气举阀失效,

管内外串通,致使管外的气体由气举阀窜入管内,造成

管内溢流。

五、经验和教训

1、换装井口前无论观察多少安全时间,在换装井口时都

要在管内连接箭型止回阀,控制管内,注意试压完,在卸箭

型止回阀前管内压力的处理。

2、第一次正反挤后,观察两倍更换井口时间12:00小时

后,油套压为零,开井无外溢,又正挤(当时没有反挤的原

因是井口坐的油管挂,环空可控,套压为零),油套压为零

,开井无外溢,开始换井口,可是5:00后就出现了管内溢流

,说明对井内管柱结构复杂情况考虑不周。

五、经验和教训

3、本井装井口动作迅速,发现溢流及时,为了防止井

内有H2S外溢,果断关闭全封,及时控制了井口。

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咱是石油工业一块砖,哪里需要往哪搬

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