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【工作总结】机械技术员月度工作总结-月工作总结
本月作为机械技术员,主要围绕生产车间设备维护、技术改造及工艺优化开展工作,累计完成设备巡检28次,处理各类故障16起,参与技术改造项目3项,编制技术文档8份,在保障生产连续性的同时推动设备运行效率提升。以下从具体工作内容、问题解决、技术创新、经验总结等方面进行详细阐述。
在日常设备管理方面,严格执行预防为主的维护策略,对车间3条生产线的26台关键设备实施计划性维护。针对数控车床主轴异响问题,通过振动分析仪检测发现轴承游隙超过0.08mm,立即安排更换7206AC角接触球轴承,更换后主轴温升控制在45℃以内,加工精度从0.03mm提升至0.015mm。在冲压车间,发现2000T压力机滑块导向间隙超标,组织团队利用停机时间进行调整,通过塞尺测量与百分表校准,将间隙控制在0.12mm±0.02mm范围内,解决了冲压件毛刺超标问题,不良率从3.5%降至0.8%。此外,对焊接机器人定期进行保养,清洁伺服电机编码器接口,重新标定TCP(工具中心点),使焊接轨迹重复定位精度保持在±0.05mm,确保了车架焊接质量的稳定性。
故障处理方面,本月处理的典型案例包括加工中心换刀故障排查。1号加工中心出现ATC(自动换刀装置)卡刀现象,通过分步排查机械传动与电气控制部分:首先检查刀库电机驱动器报警代码A06,判断为过载故障;拆检刀库链条发现张紧轮轴承损坏导致运行阻力增大,更换轴承并调整链条张紧度后,驱动器报警解除。但试机时仍出现换刀位置偏差,进一步检查发现原点传感器信号异常,用示波器测量光电开关输出波形,发现上升沿存在20ms延迟,更换E3Z光电传感器后恢复正常,此次故障处理耗时4.5小时,通过备件库预存的传感器与轴承实现快速修复,避免影响生产计划。另一起典型案例是液压系统污染导致的注塑机动作迟缓,检测油箱内液压油NAS等级达到8级,通过离线过滤与更换吸油滤芯,将清洁度提升至6级,同时清洗比例阀阀芯,调整放大器增益参数,使合模速度恢复至设计值35mm/s,系统压力波动控制在±0.3MPa范围内。
技术改造项目方面,主导完成了装配线输送辊道的变频改造。原工频运行的辊道电机能耗较高且启动冲击大,通过更换西门子MM440变频器,设置S形加速曲线(加速时间3秒),并增加光电传感器实现物料检测自动启停。改造后单条辊道日耗电量从45kWh降至28kWh,节电率达37.8%,同时减少了机械传动部件的磨损,预计延长辊道使用寿命2年。在参与的机器人上下料项目中,负责制定末端执行器的抓取方案,根据工件重量(8kg)与形状,选用平行气爪配合真空吸盘的复合抓取方式,通过SolidWorks进行夹具受力分析,确保夹持力达到150N以上,在调试阶段解决了工件旋转定位偏差问题,通过增加定位销与调整机器人轨迹,将抓取重复精度控制在±0.1mm,满足自动化生产需求。此外,协助完成了冲压模具快速更换系统的前期调研,对比磁力模板与机械锁紧两种方案的换模时间与投资回报周期,为项目决策提供技术数据支持。
工艺优化方面,针对减速器壳体加工工序瓶颈,通过调整切削参数提高生产效率。原工艺采用高速钢铣刀加工平面,进给速度150mm/min,更换为硬质合金涂层铣刀(WC-Co含量94%)后,将主轴转速从1200r/min提升至2500r/min,进给速度提高到400mm/min,切削深度保持3mm不变,单工序加工时间从8分钟缩短至3.5分钟,刀具寿命从50件提高到120件,综合加工成本降低22%。在焊接工艺改进中,针对车架横梁焊接变形问题,通过ANSYS模拟分析焊接温度场分布,优化焊接顺序为对称分段退焊,并增加工装夹具的侧向压紧力(从800N增至1200N),使焊接后的平面度误差从1.2mm/m降至0.5mm/m,减少了后续校正工序的工作量。此外,参与制定了新的设备润滑标准,将关键设备的润滑周期从固定周期改为状态监测按需润滑,通过油液分析(铁谱与粘度检测)确定换油时机,预计年度可减少润滑油消耗1.2吨。
在技术文档与标准化工作中,编制了《加工中心预防性维护规程》,详细规定了主轴、导轨、丝杠等关键部件的保养周期与操作步骤,包括主轴油雾润滑的油位检查(每周)、导轨防护罩清洁(每班)、丝杠螺母副润滑脂加注量(每次5ml)等具体要求。更新了《设备故障处理案例集》,新增本月典型故障的排查流程图,标注关键检测点的标准值(如伺服电机编码器电压应在4.8-5.2V之间)。协助质量部门制定《设备精度检测作业指导书》,明确了三坐标测量机对夹具定位销的检测频率(每月)与允差范围(±0.02mm)。在备品备件管理方面,建立了ABC分类台账,对关键备件(如伺服电机、PLC模块)设定安全库存,其中主轴轴承(型号7014C)的最小库存量为3套,确保故障发生时能快速响应。
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