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造纸工艺优化实施方案

作为在造纸行业摸爬滚打十余年的技术负责人,我对车间里机器的轰鸣声、浆池的发酵味、纸卷的干燥热都再熟悉不过。这些年跟着生产线从日产50吨的小厂到现在日产300吨的规模,最深刻的感受是:工艺优化不是“一次性手术”,而是“日常养生”——既要解决眼前的能耗高、质量波动问题,更要为长期的绿色转型打基础。结合近半年对生产线的全面诊断,现就造纸工艺优化制定本实施方案。

一、现状痛点与优化背景

我们这条生产线投用已超8年,虽经历过两次局部改造,但随着市场对纸张匀度、强度等指标要求逐年提高,加上环保政策趋严(比如吨纸水耗限值从40m3降到30m3),当前工艺暴露的问题越来越明显。

日常巡检时我常蹲在网部看纸页成型,能明显看到:一是原料预处理粗放,废旧纸箱里混杂的塑料膜、胶带偶尔会堵在碎浆机筛板,去年就因为一次堵料导致整条线停机2小时;二是制浆得率偏低,阔叶木浆的纤维流失率能到8%,相当于每天浪费半吨浆;三是抄造参数波动大,车速提到600m/min时,压榨部的线压力跟不上,纸页定量偏差能超过±2g/㎡;四是废水处理负荷重,生化池的COD浓度经常在1800mg/L以上,离新排放标准1500mg/L还差一截。

这些问题像刺一样扎在生产线上:质量不稳定导致客户投诉率上升5%,能耗成本占比从22%涨到25%,环保整改的压力更让车间主任睡不着觉。所以这次优化,既要“治已病”更要“防未病”。

二、优化目标与总体思路

(一)核心目标

用6个月时间完成关键环节改造,实现“三降两升”:吨纸综合能耗(标煤)下降15%,水耗下降20%,废水COD浓度下降25%;成品率从92%提升至97%,优等品率从70%提升至85%。

(二)实施思路

坚持“问题导向+系统优化”,从原料入口到成品出库全流程梳理:前端抓精准(原料分选、碎浆浓度控制),中端强控制(制浆得率、抄造参数稳定),末端提效率(废水回用、热能回收)。特别强调“人机协同”——既引进智能设备,也通过培训让老员工掌握新操作法,避免“设备升级人没变”的两张皮现象。

三、具体优化措施与实施步骤

(一)原料预处理:从“粗放混投”到“精准分选”

以前碎浆机像个“大胃王”,不管纸箱里夹着什么都往里吞,结果塑料片卡筛板、金属块打坏转子的事没少发生。这次改造重点做两件事:

加装智能分选系统:在原料堆场到碎浆机的传送带上,新增光学分选机和磁选辊。光学分选机能通过颜色识别区分塑料膜(透明)、胶块(深色),磁选辊能吸走订书钉、铁丝。测试时放了10张带胶带的废纸箱,分选机准确剔除了9张的胶块,效率比人工挑选高3倍。

优化碎浆浓度控制:传统碎浆浓度靠工人看液位计估算,波动在3%-5%之间,浓度太低纤维分散差,太高又容易堵泵。现在在碎浆机进口加装浓度传感器,联动调浆泵频率,把浓度稳定在4.2±0.3%。上周试生产时,同样处理10吨原料,碎浆时间从45分钟缩短到38分钟,电耗降了12%。

过渡:解决了“入口关”,接下来关键是制浆环节——这是纤维“成型”的第一步,得率和质量直接影响后续抄造。

(二)制浆工艺:从“经验控制”到“数据驱动”

我们用的是废纸脱墨制浆线,以前脱墨剂加多少全看班长“闻味看泡沫”,漂白塔温度靠蒸汽阀门“手动调”,结果纤维流失多、白度不稳定。这次改造聚焦两个关键点:

脱墨系统精准化:在浮选槽加装在线白度仪和泡沫厚度传感器,数据直接连到DCS控制系统。比如当白度仪显示浆料白度低于58%ISO时,系统自动补加0.1%的脱墨剂;泡沫厚度超过30cm时,调整刮泡机转速。上周做对比试验,同样100吨废纸,纤维得率从92%提到95%,脱墨剂用量反而少了8%。

漂白工艺节能改造:原来的过氧化氢漂白塔是“一锅煮”,蒸汽从底部通入,塔顶温度比塔底低8℃,导致反应不彻底。现在改成分段加热:塔底维持75℃(促进反应),塔中维持80℃(稳定反应),塔顶维持78℃(防止分解)。同时在塔壁加装保温层,减少热量散失。试生产时,漂白时间从90分钟缩短到75分钟,蒸汽消耗降了18%。

过渡:制浆出好浆,抄造才能出好纸。这部分参数多、联动性强,得像调钢琴弦一样,逐个参数调准。

(三)抄纸环节:从“人工盯表”到“智能联控”

抄纸是最考验“细节功夫”的环节,网部脱水不均、压榨压力波动、干燥温度偏差,都会让纸页出现洞眼、折子。这次重点优化三个节点:

网部脱水曲线优化:以前真空箱的真空度是“一刀切”,从成型区到伏辊都是-0.04MPa,结果纸页定量前面紧后面松。现在根据纸页干度变化分段控制:成型区(前3个真空箱)用-0.03MPa(防止纤维流失),中间区(4-6号箱)用-0.05MPa(加速脱水),伏辊区(7号箱)用-0.04MPa(稳定纸页)。上周跟产时,纸页定量偏差从±2g/㎡降到±0.8g/㎡,断头次数减少40%。

压榨部压力动态调整:原来的压榨

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