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  • 2026-01-22 发布于四川
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2025年镗床技术员工作总结暨下一步工作计划.docx

2025年镗床技术员工作总结暨下一步工作计划

2025年是我在镗床技术岗位上持续深耕的关键一年。这一年,我始终以“精准、高效、创新”为工作准则,围绕车间核心生产任务,在高精度零件加工、设备性能优化、工艺改进及团队协作等方面取得了阶段性成果,同时也在实践中暴露出部分短板,为后续提升明确了方向。以下从具体工作成果、存在问题及下一步工作计划三方面展开总结与规划。

一、2025年工作总结

(一)核心生产任务高效完成,关键指标稳步提升

本年度我主要承担车间大型箱体类零件、精密模具导向孔及异形结构件的镗削加工任务,全年累计完成有效工时4200小时,参与重点项目12项,涉及工件类型涵盖风电增速箱壳体、高端数控机床主轴箱、航空航天用铝合金框架等,产品一次交检合格率达98.7%,较2024年提升1.2个百分点;关键尺寸(如孔径公差≤0.015mm、同轴度≤0.02mm)的过程控制达标率从92%提升至96%。

以三季度承接的某型航空铝合金框架加工为例,该工件材料为7075-T651,壁厚仅3mm,长宽比达8:1,加工中易因热变形和装夹应力导致平面度超差(原工艺要求≤0.03mm)。我通过以下措施实现突破:一是优化装夹方案,采用“三点浮动支撑+侧面弹性压块”替代传统刚性夹持,减少局部应力集中;二是调整切削参数,将主轴转速从800rpm提升至1200rpm,进给量由0.15mm/r降至0.1mm/r,配合微量润滑(MQL)技术降低切削热;三是引入“粗镗-半精镗-精镗”三级工序,每道工序后增加30分钟自然时效,最终平面度稳定控制在0.025mm以内,该工件提前5个工作日交付,获客户书面表扬。

(二)设备维护与技术改造并行,保障产能稳定释放

车间现有T6113C型卧式镗床(2018年购入)、TK6916型数控落地镗铣床(2022年购入)各1台,其中TK6916为精密加工主力设备。本年度我主导完成设备维护38次,其中预防性维护26次(含导轨精度校正、主轴轴承间隙调整等),故障抢修12次(主要为数控系统参数异常、液压泵站泄漏等),全年设备平均故障间隔时间(MTBF)从2024年的210小时延长至285小时,停机维修时间减少35%。

针对TK6916长期存在的“深孔镗削时振动值偏高(原峰值达8.2mm/s)”问题,我联合设备管理员拆解分析,发现原因为镗杆悬伸过长(最大悬伸量1.2m)时刚性不足。通过以下改造解决:一是定制加长型防振镗杆(内部填充高阻尼合金),将悬伸1.2m时的振动峰值降至3.5mm/s;二是在数控系统中增加“动态阻尼补偿”参数,根据实时振动反馈自动调整进给倍率;三是优化镗刀排布,将原单刃镗刀改为双刃错齿结构,减少切削力波动。改造后,深孔(L/D≥8)加工效率提升20%,表面粗糙度Ra值从1.6μm降至0.8μm,该改进方案被纳入车间《数控镗床深孔加工操作规范》。

(三)工艺优化与技能升级双向发力,突破技术瓶颈

本年度我围绕“提质增效”目标,主导或参与工艺改进项目5项,其中3项实现常态化应用:

1.多工序集成加工:针对某型液压阀块(需加工12组交叉孔),原工艺需分3次装夹,耗时8小时/件。通过重新规划坐标系,利用数控镗床的五轴联动功能(旋转工作台+摆角头),将装夹次数减少至1次,加工时间缩短至4.5小时/件,定位误差从0.03mm降至0.01mm。

2.刀具国产化替代:原进口精镗刀(德国某品牌)单价1.2万元,使用寿命80件/刃。通过与国内刀具厂商合作,测试3种国产涂层(TiAlN、AlCrN、复合涂层),最终选定AlCrN涂层刀具,单价降至0.45万元,使用寿命提升至120件/刃,年节约刀具成本18万元。

3.数模驱动加工:针对复杂曲面镗削(如模具散热槽),以往依赖手工编程,效率低且易出错。我学习并推广UGNX软件的“基于模型的定义(MBD)”功能,将三维数模直接导入编程模块,结合车间设备参数生成刀路,编程时间从4小时/件缩短至1小时/件,程序错误率从15%降至2%。

技能提升方面,我全年完成内部培训12课时(主讲“镗床常见振动问题分析”“数控系统参数调试”),外部培训(市机械工程协会组织的“智能加工与工艺优化”)40课时,考取“数控镗床高级操作师”证书,并将所学转化为实践:如将“热误差补偿技术”应用于TK6916,通过在主轴箱、导轨等关键部位加装温度传感器,建立热变形数学模型,系统自动补偿位移量,使长时加工(连续8小时以上)的尺寸波动从0.02mm降至0.01mm。

(四)团队协作与经验传承,助力整体技术水平提升

作为车间“镗削技术攻关小组”核心成员,我全年参与技术会诊7次,解决共性问题4项(如薄壁件变形、多孔系同轴度控制)。例如,针对“风电增速箱壳体三轴承孔同轴度超差(原

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