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  • 2026-01-29 发布于陕西
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地质工程一体化引领技术集成创新推动采油厂高质量发展.pdf

地质工程一体化引领技术集成创

新推动采油厂高质量发展

认真贯彻落实油田公司各项开发工作部署,以“地质工

程一体化”为引领,以“五场建设”为主题,以“10+2”

项目为载体,积极工作,顽强拼搏,确保采油厂各项指标持

续向好。主要做了以下几方面工作:

一、专项工程实施效果显著

二、工艺技术创新实现突破

三、三采区块采收率大幅提高

四、多措并举实现提质增效

五、数字油田建设效果凸显

(一)专项工程实施效果显著

专项工程是油田公司给予采油厂的支持,更是采油厂完成

产量的重要保障。

一是储层改造工程成绩喜人

今年,我们通过地质选井、工艺论证,地质再认识,

工艺再设计,地质工程真正融合,形成了一套独特的选

井模型,同时也摸索出了适用于老井储层改造一套新的

工艺体系。

对于稠油砂岩油藏,开展降粘+酸化一体化处理研究,先清洗近

井地带有机物的堵塞,再打入缓速酸改造深部地层,应用两口井日增

能力6吨。

对于生物灰岩油藏,试验应用大剂量深部酸化体系,酸液用量由

之前的单井63方提高至125方,同时应用暂堵+转向酸化工艺,实现

点深面广,今年共实施19口,日增能力52.6t。

对于低渗透油藏,探索老井体积压裂技术,思路由压裂后快速返

排转为体积压裂后焖井油水置换。2018年实施3口,日增能力18t。

今年以来采油厂共完成老井压裂、酸化井25口,有效率96%,累

计增油19000t,创历史新高。

二是疑难井修复工程可圈可点

我们根据疑难井井筒状况优选修复技术,主要应用

了取换套、堵剂封堵、玻璃钢小套管等成熟工艺,同时

配套连续油管和带压作业对长停井实施恢复转采。

今年以来共完成疑难井工作量32口(其中油井28

口、水井4口),成功率96.8%,累增油11000吨;水井

日增注348方,累计增注62606方。

三是油田公司注水工程达到预期

针对今年成本不足的客观条件,地质工艺人员不等

不靠,通过内部挖潜、精打细算,按照施工先易后难、

井组产量先高后低,科学的排出运行,全年实施了检管、

转注、找堵漏、分注等措施,共完成249口,措施一次

成功率84.9%,与去年同比提高3.5个百分点。措施后

日增注3520方,目前累增注75.74万方。

(二)工艺技术创新实现突破

习近平同志曾指出,以“鼎新”带动“革故”,以

增量带动存量,油田公司要上产,采油厂要发展,只有

走技术强企之路才是实现“双五”的根本。

这一年,我们在新技术探索中,不断尝试不断总结,

走的虽然艰辛但收获很大。

一是针对低渗区块压力高注不进的难题,探索应用增能注水技术

通过大排量、大剂量的注水,产生裂缝并扩展,解决了水井注不

进的问题,同时实现了微裂纹沟通使地层能量得到充分的补充,恢复

地层压力。

虽然我们只实施了1口井,井组日增能力6.5吨,累增油却达到

1700余吨,有效期还在延续,它的成功为我们破解低渗油藏注不进

的困境闯出了一条可行之路。

二是针对低渗区块递减快采不出的难题,探索应用增能吞吐技术

通过高压泵向油井注入大量的滑溜水,产生大量的微裂缝,然后

关井一定时间进行闷井,油水置换充分后再开井生产。

目前在官106区块实施4口井,放喷过程中已初见效果,为我们

下步解决低渗油藏的开发走出了一条可借鉴、可推广之路。

三是针对稠油油藏开采难度大的问题,探索应用电潜螺杆稠油冷

采技术和氮气吞吐降粘技术

截止目前共应用电潜螺杆泵技术15口,日节电5000度,节电率

达到92%。其中家36-8粘度24000mpa.s,实现了电潜螺杆泵稠油

生产的新突破,我们在官197实施的氮气吞吐降粘技术,单井完成氮

气吞吐50万方,降粘剂420方,实现了油藏的软压裂,为油田公司该

领域的突破提供了宝贵经验。

(三)三采区块采收率大幅提高

一是在枣1281断块

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