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  • 2026-02-05 发布于四川
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【工作总结】领班的工作总结

过去一年,我作为车间领班,始终围绕生产任务目标,带领班组18名成员在人员管理、生产调度、质量控制等方面扎实推进各项工作。全年累计完成生产订单326批次,总产量达1580吨,较去年同期增长12%,产品一次合格率稳定在99.2%,超额完成年度生产指标。在人员管理方面,面对班组3名新入职员工的技能短板,我制定了师徒结对培养计划,安排技术骨干进行一对一实操带教,每周组织2次技能强化培训,通过三个月的系统训练,新员工人均日产量从初期的35件提升至62件,达到熟练工水平。针对老员工出现的消极怠工现象,我建立了绩效考核与奖惩机制,将产量、质量、5S管理等指标量化为12项考核内容,每月公示考核结果,对连续三个月评级优秀的员工给予技能津贴奖励,全年共发放奖励金8600元,班组出勤率从89%提升至96%。

生产调度工作中,我们遇到了原材料供应不稳定的问题。二季度因供应商物流延误导致某关键物料断供3天,为确保订单交付,我连夜重新调整生产排程,将后续订单的非关键工序提前穿插生产,同时协调采购部紧急调拨备用物料,带领班组连续两天加班2小时赶工,最终将交货延迟控制在4小时内,客户投诉率同比下降40%。在设备管理方面,建立了三查制度(班前检查、班中巡查、班后保养),每日晨会安排专人负责设备点检,全年发现并排除设备隐患28起,其中成功预防了注塑机液压系统泄漏的重大故障,避免直接经济损失约15万元。针对车间能耗偏高问题,推行了错峰生产模式,将高能耗设备运行时间调整至谷电时段,配合设备变频改造,单月节电达3200度。

质量控制体系建设上,我们细化了16个关键工序的质量控制点,制作图文并茂的作业指导书悬挂在工位旁,每月开展质量事故案例分析会。三季度发现某批次产品尺寸偏差超标0.3mm,我立即组织技术骨干拆解生产流程,通过连续48小时跟踪监测,最终定位是模具磨损导致的定位误差,及时联系机修班更换配件后,产品合格率恢复至100%。为提升全员质量意识,在班组内开展质量标兵评选,每月评选2名质量优秀员工,全年共减少返工产品1200余件,节约原材料成本3.2万元。

安全管理方面,严格执行安全生产责任制,与每位员工签订安全承诺书,每周组织安全隐患排查。五月份在检查中发现某台机床的急停按钮失效,当即停用设备并上报维修,避免了机械伤害事故的发生。针对夏季高温作业环境,调整了午休时间,增设4台工业风扇,配备防暑降温药品,班组全年实现安全生产零事故,获得公司安全示范班组称号。在成本控制方面,推行了边角料回收利用制度,将生产过程中产生的300余公斤废料分类整理后重新粉碎加工,作为辅料使用,节约原材料成本1.2万元。通过优化切削液配比浓度,使单月消耗量从25桶降至18桶,年节约成本9600元。

在团队建设方面,每月组织一次技能比武活动,设置焊接、装配等6个竞赛项目,优秀选手获得技能等级晋升资格。中秋前夕举办了班组技能展示会,邀请各车间代表观摩交流,有效提升了团队凝聚力。针对班组存在的技术瓶颈,成立了QC改善小组,围绕降低注塑件不良率开展专项攻关,通过改进模具冷却系统,使不良率从2.3%降至1.1%,该项目获得公司年度创新成果二等奖。在5S管理推进过程中,实施区域责任制,将车间划分6个责任区,每周进行红牌作战检查,对不合格项拍照公示限期整改,经过半年整治,车间物料周转效率提升25%,工具寻找时间从平均15分钟缩短至3分钟。

个人能力提升方面,参加了公司组织的精益生产培训,将学到的价值流分析方法应用到实际工作中,识别出生产流程中的7个浪费点,通过优化搬运路线和合并工序,使生产周期缩短18%。针对班组出现的沟通障碍问题,自学了《非暴力沟通》课程,改进了班前会的沟通方式,采用问题-原因-措施三段式汇报法,使会议时间从45分钟压缩至25分钟,沟通效率显著提升。在跨部门协作中,主动与质检部建立质量信息共享机制,每日下班前交换质量检验数据,使质量问题响应时间从2小时缩短至40分钟。

当然工作中仍存在不足,比如面对突发设备故障时应急处理能力有待加强,十月份因未能及时调配备用设备导致生产中断1小时;对员工的心理关怀不够深入,导致两名青年员工因工作压力大提出离职。下一步计划建立设备应急响应预案,储备关键易损配件;每月开展一次员工谈心活动,及时掌握思想动态。同时计划引入数字化管理工具,通过生产数据实时监控系统提升过程管控能力,力争明年将产品一次合格率提升至99.5%,班组人均效能再提高10%。在成本控制方面,重点推进精益生产中的看板管理,减少在制品库存,目标将库存周转率提升20%,为公司创造更大效益。

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