集气站场压力容器腐蚀分析与防护.pdfVIP

  • 0
  • 0
  • 约3.19千字
  • 约 4页
  • 2026-02-12 发布于河北
  • 举报

集气站场压力容器腐蚀分析与防护

普光气田是中国最大的高酸性气田。目前,原料气中氮、磷、钾的体积份额为

12.1%17.05%,二氧化碳的体积份额为7.9%10.5%。

1压力容器的腐蚀

普光气田集气站场涉硫压力容器主要有火炬分液罐、计量分离器、分酸分离器、收发球筒、

污水缓冲罐。

1.1罐腐蚀深度大,腐蚀部位大

通过对集气站检维修和火炬分液罐法定检验发现:

2()P101集气站火炬分液罐内表面腐蚀主要以分散点馋为主,腐蚀坑最大深度为2.

mm;P10集气站火炬分液罐人孔侧底部鞍座及两边内表面存在腐蚀凹坑,实际检测最小壁

厚9.1mm,罐腐蚀深度达4.9mm,腐蚀部位最大宽度700mm,长度1200mm:在火炬分液

罐介质进口侧设备底部C扫描检测发现多处局部腐蚀,该部位实测最小壁厚11.7mm,腐

蚀深度2.mm,腐蚀区域宽度200mm,长度800nmi;P106集气站检测发现容器底部产生

严重的腐蚀,其非金属内衬材料已经损坏,普遍存在着深度不同的腐蚀坑和面状腐蚀,其

中最深腐蚀坑为7.5mm;F107集气站检测发现容器底部产生严重的腐蚀,其非金属内衬材

料已经损坏,普遍存在着深度不同的腐蚀坑和面状腐蚀,其中最深腐蚀坑为4.1mm;图

2)。

针对1(),对防腐内衬进行修复后投入使用;针对2(),对腐蚀区域进行打磨处理,个

别集气站更换新的火炬分液罐。

1.2腐蚀区域分布

通过对集气站检维修和计量分离器法定检验发现,P105集气站底部存在着深度不同的腐蚀

点和面腐蚀,腐蚀严重区域达15处,腐蚀点最深为7.。mni;P)4(集气站计量分离器底部

中心线附近存在大量腐蚀缺陷,腐蚀坑最深6rnm,腐蚀面积最大区域缺陷为长270mm、

深5ninio(图)。针对比种情况,对腐蚀区域进行打磨处理,个别腐蚀严重的集气站更

换了新的计量分离器。

2扫描结果及分析

2016年5月,利用普光气田全面停产检修时机对集气站生产分支管、计量分支管、放空总

管、生产分支放空管、计量分离器排液汇管、计量分离器、外输阀、1

垢样呈黄色,质地较软,如细沙状。垢样外观和500倍电镜下扫描结果分别如图4和图5

所示。

对垢样进行电镜扫描和XRD、EDS分析,其结果如图6和图7所示。

根据XRD及EDS图谱,垢样中含S元素56%及C、0等元素和少量Ca元素。

分别对垢样进行盐酸溶液酸溶、烧碱溶液碱溶、无水乙醇溶解、溶硫剂溶解(图8),并

对酸溶液进行主要离子成分测试表(1).图8表明,酸溶杯中无明显溶解,溶液呈黄色;

碱溶杯中无明显溶解,溶液呈浅黄色;无水乙醇杯中无明显溶解,溶液呈黄色;溶硫剂杯中

几乎全部溶解,溶液呈黑色。

根据上实验及分析,判断该垢样主要是硫单质及站场投加的缓蚀剂等有机成分。

3腐蚀机分析

通过研究普光气田压力容器的腐蚀特征,将腐蚀分为静态H

3.1静态h

火炬分液罐和计量分离器为会长期积存少量污液,液相中H

3.2气液交界面上液相与气相氢离子浓度的影响

集气站在日常排污和放空噪作时,酸性气体进入火炬分液罐,产生搅动效应。在气液交界

面,液相和气相的氢离子浓度存在差异,形成浓差原电池,促使金属腐蚀;同时气液交替

侵袭,传质快,形成疏松的腐蚀产物膜,易脱落,引起钢体局部腐蚀。图11所示为气液

交替侵蚀。

3.3单质硫杂质沉积

集气站在日常排污和放空操作过程中,有少量单质硫、其他杂质进入火炬分液罐井沉积下

来。硫沉积提供了垢下缝隙等闭塞环境,元素硫歧化反应生成H

4腐蚀速度的控制

针对普光气田集气站场压力容器腐蚀机理,普光气田采取控制放空速度和罐体液位、定期

冲砂、优化内壁防腐涂层、增加阴极保护等措施来控制腐蚀速度,并取得了较好的效果。

4.1放空速度及放空时间控制

集气站在进行放空操作时:严格控制放空速度,降低气体对火炬分液罐防腐内衬的冲击作

用和对罐内污液的搅动作用,达到减缓腐蚀的目的。

(1)站内放空速度控制。放空速度按不超过集气站放空火炬最大燃烧量50%取值,并匀速

放空即放空速度小于或等于10

(2)管道放空速度控制。集气站按管道酸气放空量计算放空速度

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档