北仑发电厂#1机组集散控制系统优化:策略、实践与效益.docxVIP

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  • 2026-02-13 发布于上海
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北仑发电厂#1机组集散控制系统优化:策略、实践与效益.docx

北仑发电厂#1机组集散控制系统优化:策略、实践与效益

一、引言

1.1研究背景

在我国的煤电发电行业中,北仑发电厂占据着举足轻重的地位。作为华东电网的主力发电企业,其总装机容量高达500万千瓦,为区域电力供应提供了坚实保障,在满足工业生产与居民生活用电需求等方面发挥着关键作用。而#1机组的集散控制系统,作为电厂运行的核心设备之一,承担着对机组全方位监控与精准控制的重任,对保障电厂安全、稳定、高效运行意义非凡。

随着科技的飞速进步和工业的持续发展,当前的技术与业务需求不断攀升。而北仑发电厂#1机组的集散控制系统却逐渐显露出老化和过时的弊端。硬件方面,部分设备使用年限已久,磨损严重,频繁出现故障,如控制器处理速度跟不上数据处理需求,传感器精度下降导致测量数据偏差较大等,这不仅影响了系统的稳定性,还增加了维护成本与停机风险。软件层面,老旧的控制程序功能有限,无法适应复杂多变的运行工况,控制算法的落后使得系统响应迟缓,难以实现对机组的最优控制。这些问题导致该系统已无法满足当前技术和业务的需求,严重制约了电厂运行效率与经济效益的提升。因此,开展北仑发电厂#1机组集散控制系统优化研究迫在眉睫,这对于提升系统性能、增强可靠性和安全性,以及提高生产效率和经济效益都具有重要的现实意义。

1.2研究目的与意义

本研究旨在通过对北仑发电厂#1机组集散控制系统进行全面深入的优化,多方位提升系统性能、可靠性和安全性,同时显著提高生产效率和经济效益。具体而言,一是对集散控制系统硬件和软件进行更新和升级,选用先进的COTS芯片和模块,或者定制设计贴合北仑发电厂实际需求的硬件与软件系统,淘汰老旧设备与程序,以适应当前技术和业务发展的需求;二是优化系统控制策略和算法,运用PID控制算法调整、自适应控制、模糊逻辑控制等方法,提高系统控制精度、响应速度和动态性能,使系统能够更精准、快速地应对各种运行状况;三是设计并实现系统状态监测和故障诊断算法,实时监测系统运行状态,及时发现并处理异常和故障,提高系统可靠性和安全性,降低事故风险;四是进行系统测试和性能评估,通过实验室模拟和现场测试等手段,验证优化方法和算法的有效性和正确性,评估系统性能和经济效益的提升,为改进提供数据支持。

通过实现以上目标,不仅可以大幅提高北仑发电厂#1机组集散控制系统的运行效率和效益,还能为北仑发电厂及类似企业在集散控制系统优化方面提供有益的参考和借鉴。在推动我国煤电行业现代化进程中,为其他电厂解决类似问题提供思路与方法,助力行业朝着更加高效、安全、可持续的方向发展,进而对我国煤电行业的现代化和可持续发展产生积极而深远的影响。

二、北仑发电厂#1机组集散控制系统现状剖析

2.1系统概述

北仑发电厂#1机组集散控制系统主要由现场控制级、过程控制级、过程管理级和经营管理级构成。现场控制级包含各类传感器、变送器以及执行机构等设备,负责对现场数据进行采集和预处理,并将采集到的数据传输到过程控制级。过程控制级作为系统的核心部分,承担着对生产工艺的调节任务,如通过接受现场控制级传来的信号,按照预设的工艺要求进行控制规律运算,进而将结果作为控制信号发送给现场控制级的设备,实现对阀门开闭、顺序控制、连续控制等操作的精准控制。过程管理级则是人机接口装置,配备有高分辨率、大屏幕的色彩CRT、操作者键盘、打印机以及大容量存储器等,操作人员通过该级别的操作站,能够选择各种操作指令并实时监视生产情况,是实现人机信息交互的关键平台。经营管理级处于全厂自动化系统的最高层级,主要功能是从企业全局利益出发,利用历史数据和实时数据对企业各部门的运行情况进行监视和分析,预测可能发生的各类情况,辅助企业管理人员进行决策,以实现企业的计划目标,例如依据产品、原材料库存以及能源的使用情况,以优化准则来协调装置间的相互关系,从而提升企业的整体经济效益。

该集散控制系统在#1机组运行中发挥着核心作用,通过对机组运行过程中的各项参数进行实时监测和精确控制,确保机组始终处于安全、稳定、高效的运行状态。在监测方面,能够对蒸汽压力、温度、流量,以及发电机的电压、电流、功率等关键参数进行不间断的监测,为运行人员提供全面、准确的机组运行信息;在控制方面,可根据设定的控制策略和算法,自动调节燃烧系统、给水系统、汽机系统等各个子系统的运行,使机组适应不同的负荷需求和运行工况,有效保障了电厂生产流程的顺利进行,对整个电厂的安全生产和稳定运营起着不可或缺的支撑作用。

2.2现有问题分析

2.2.1硬件方面

部分硬件设备因长期运行,出现了严重的老化现象,性能大幅下降。例如,控制器的处理速度逐渐跟不上日益增长的数据处理需求,在机组负荷变化较大或运行工况复杂时,常常出现数据处理延迟的情况,导致控制指令无法

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