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- 2026-02-13 发布于四川
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2026年企业废水深度处理回用计划
一、企业废水处理现状与回用需求分析
本企业作为某区域制造业重点单位,主要从事精细化工中间体生产,日均废水产生量约4200吨,废水水质呈现高COD(化学需氧量)、高盐度、含微量难降解有机物(如芳香族化合物、杂环类物质)的特征。现有废水处理系统采用“调节池+气浮除油+水解酸化+A/O生化+二沉池”工艺,出水水质满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准(COD≤500mg/L,氨氮≤35mg/L,总盐≤8000mg/L),但无法直接回用于生产工艺用水(需满足COD≤50mg/L、电导率≤1000μS/cm、浊度≤1NTU)。
随着区域水资源短缺加剧(当地工业用水单价已达8.5元/吨)及环保政策升级(2025年《工业废水循环利用管理办法》要求重点行业水重复利用率2026年底前不低于90%),企业面临节水降本与合规双重压力。经测算,若实现50%废水回用(日均2100吨),年可节省水费约660万元(按年运行330天计),同时减少污染物外排量(COD年减排约120吨、氨氮约8吨),符合企业“绿色制造”战略目标。
二、深度处理回用目标与技术路线
(一)总体目标
2026年底前完成废水深度处理回用系统建设,实现日均2100吨废水稳定回用至生产车间(冷却循环补水、设备清洗用水),回用水水质满足《工业循环冷却水处理设计规范》(GB50050-2017)及企业内部工艺补充水标准(COD≤50mg/L、电导率≤1000μS/cm、浊度≤1NTU、总铁≤0.3mg/L);系统运行成本控制在3.2元/吨以内(含药剂、能耗、设备折旧),投资回收期不超过4年。
(二)技术路线选择
基于废水水质特征(高盐、难降解有机物)及回用要求,采用“预处理强化+生化深度处理+膜法精处理+浓水协同处置”组合工艺,具体流程如下:
1.预处理强化段(2026年3月-5月)
现有调节池增设在线监测仪表(pH、COD、电导率)及自动加药系统,投加复合絮凝剂(聚合氯化铝PAC+聚丙烯酰胺PAM),将原水SS(悬浮物)从150mg/L降至30mg/L以下,减轻后续膜系统污染负荷。同步改造气浮装置,采用溶气气浮+高效浅层气浮串联工艺,油类物质去除率由60%提升至85%以上(原水含油量约50mg/L,处理后≤8mg/L)。
2.生化深度处理段(2026年6月-8月)
在现有A/O池后新增MBR(膜生物反应器)单元,替换二沉池。MBR采用中空纤维帘式膜(膜孔径0.03μm),污泥浓度提升至8000-10000mg/L(原A/O池污泥浓度约4000mg/L),通过高生物量强化对COD、氨氮的降解。同时,投加高效复合菌剂(含硝化菌、反硝化菌及难降解有机物降解菌),将生化段COD去除率从70%提升至85%(原水COD约2500mg/L,生化出水COD≤375mg/L),氨氮去除率从80%提升至95%(原水氨氮约80mg/L,生化出水≤4mg/L)。
3.膜法精处理段(2026年9月-10月)
MBR出水经保安过滤器(5μm滤芯)后进入“NF(纳滤)+RO(反渗透)”双膜系统。NF膜选用抗污染型聚酰胺复合膜(截留分子量200-400Da),优先截留二价盐(如硫酸盐)及大分子有机物(如腐殖酸),系统回收率75%,产水COD≤20mg/L、电导率≤2000μS/cm;RO膜采用超低压高脱盐率膜(脱盐率≥99.5%),进一步去除一价盐(如氯化钠)及小分子有机物,系统回收率80%,产水COD≤5mg/L、电导率≤100μS/cm,完全满足回用要求。
4.浓水协同处置段(2026年11月-12月)
双膜系统产生的浓水(约占原水量的30%,日均1260吨)含盐量约25000mg/L(原水总盐约8000mg/L),采用“多效蒸发(MVR)+结晶”工艺处理。MVR系统利用蒸汽机械再压缩技术,将浓水蒸发浓缩至固含量25%,结晶器产出工业级氯化钠(纯度≥98%),冷凝水(约占浓水量的85%)回用于循环冷却水系统,实现浓水资源化利用。
三、实施步骤与时间节点
|阶段|时间范围|关键任务|责任部门|里程碑|
|||--|-|--|
|前期调研|2025年12月|完成废水水质全分析(含200项污染物指标)、回用需求论证、技术方案比选|环保部、技术部|形成
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