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  • 2026-02-14 发布于河南
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热流道解决方案

1、拉丝

拉丝现象是热流道模具比较常见的问题,在我平时的工作经常会遇到客人问我如何解决?

首先我在这里纠正一个误点,拉丝现象是模具开模后,产品浇口处形成细丝,这条细丝粘

在产品上或留在模内形成的一种产品缺陷。拉丝现象和流延、冷料块现象是不同问题点,

鉴于很多人将其混在一起,在这里为大家做一个简单的解释。

拉丝现象造成原因大多都是浇口或热咀流道冷却不足造成的,但不是所有的拉丝问题都是

由于温度引起的。首先产品材料的特性影响很大,例如PP、PE、POM等材料,比较容易产

生拉丝现象,再者模具调试时背压太大或者保压时间太短也会产生拉丝现象。既然拉丝现

象和这么多因素都有联系,那么我们如何杜绝拉丝问题的出现?

工作中,我想很多热流道供应商都会提到“方案”这两个字,的确在模具行业飞速发展技

术不断成熟的今天,“方案”的好坏就是体现热流道公司实力的标本。当然杜绝拉丝现象

出现的首要前提就是热流道结构方案没有问题,结构有问题首先我们要考虑解决结构的问

题,例如热流道通咀改尖嘴;开放式系统改为针阀式;热咀头部增加一个防拉丝垫块等等。

这些结构上的问题,最好在热流道方案定制的前期都考虑进去,避免后期的整改。下面我

就以针阀式和开放式分类谈一谈拉丝现象的解决方案。

针阀式系统的拉丝问题一般出现的比较少,少数油压系统且是阀针打在水口料上的封胶方

式偶有出现,原因是当阀针封胶时,会将热咀内的一段塑胶往前推到水口位,而当针到位

时,水口内的料一部份冷却收缩,油压系统相对气压压力虽然大但速度却慢,所以热咀内

被挤出的胶容易沾在阀针表面形成拉丝。解决方案如下:

1.热阻采取两段加热的方式。

2.缩短阀针的行程,减小阀针对水口料的影响。

3.阀针上开回料槽,从而减少推出的塑胶。

4.在走较量允许的情况下,减小系统的浇口尺寸。

5.热咀浇口区域加冷却装置,降低阀针前端温度。

开放式系统的拉丝现象一般比较常见,原因是由于塑件在冷却的时候,是由浇口周边皮层

先固化,如果浇口区域固化不完全时(浇口区域温度的不断输入),这时开模浇口区域的塑

料被拉出形成拉丝现象。解决方案如下:

1.降低热咀温度,如果热咀够长更改为两段加热效果会更好。,

2.减小浇口的尺寸,从而减小浇口外部的皮层。

3.浇口处增加水路,降低浇口区域温度,优化浇口位置的冷却过程。

4.更换小功率的发热圈,减小塑料在热阻中的塑化能力。

5.优化注塑工艺条件,如保压,冷却,设定回料等方面考虑。

总之,拉丝现象可能用一次试模不能保证可以解决,但通过试模得到的情况结合以上我阐

述的方法结论,就基本上可以解决所有热流道模具拉丝问题。

2、产品缩水

客户的产品是一个PC料上盖,表面要求很高,要做成倒装模,OL型热咀。客户担心是否能

打满和是否有冷胶,做方案时可以满足客户提出的要求。由于有做单咀的经验,注塑的是

ABS的胶料,本以为这个单咀没什么好顾虑,不会有什么问题的。但是客户试模的结果是进

胶口背面有缩水。经过开会检讨,得出结论是大水口的大端过大。后来把大端改小问题就

解决了。

通过这个案例可以得出一个经验:当一个产品只用一个大水口进胶,

并且打在产品中心,产品厚度大约2.2~2.5毫米时,大水口的大端尽量做小,不能超边4.5,

即产品的壁厚乘以2。如果大端做得太大,超过4.5,产品定会缩水。

3、装模注意事项

客户的产品是42寸电视机前框,采用一出八针阀系统。那天两个客户同时要求试模,而我

们的售后工程师分身乏述,无奈只好让客户自已动手安装热流道系统。因为这个客户以前

用别家的热流道也挺多的,我们相信客户有能力装好。第二天我们赶到时,模具已经装在

啤机上,准备试模时却发现热流道系统的线路全部都是通的,但接上温控箱时,有几个卡

报警,报警显示为保险管烧掉。我换了一个新的保险管进去再试,连续5次,5个保险管都

是烧坏了。可以判断出这种情况只有线路漏电才会使保险管煤烧坏的。

于是要求客户把模具拆下来,打开面板,把分流板吊起来,发现有两个热

咀的线被分流板的隔热介子压烂了,正是中间的那两个热咀,后来检查发现是出线槽被客

户改了方向,导致出线时要把线折过来。也是因为这两根线被压坏了,与模具接触导致漏

电。还发现有一个阀针被加热得紫黑,热咀也紫黑,一看就知道是被高温加热过的,温度

至少有500度以上才会烧成这样的颜色。后来证实是因为温控卡的可控硅被击穿,控温不

准,显示几十度,但实际上已是400多度了。这并不是发热丝和

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