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- 2026-03-03 发布于陕西
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迪那2井井喷事故迪那2井井喷事故利用105MPa液动节流阀进行试关井,试关井3次(曲线见附图一):三、处理经过——三次井控技术迪那2井井喷事故第一次试关井:从6.3MPa升至32MPa,时间6分钟5秒;第二次试关井:从9.7MPa升至42MPa,时间5分钟20秒;第三次试关井:从9.6MPa升至52MPa,时间5分钟40秒。通过试关井,可以看出压力上升比较快,可以利用的压力恢复时间太短,由于井口为70MPa防喷器组,没有求得压力恢复曲线的拐点。c、阶段分析 通过测试求产、试关井等工作,进一步认识到迪那2井是一个高压、高产的天然气井,现有井口70MPa防喷器组不能满足压井的需要,决定换装105MPa防喷器组。三、处理经过——三次井控技术迪那2井井喷事故(三)换装105MPa防喷器组、压井并换装105MPa采油树1、准备工作通过充分研究、讨论,形成了一整套更换井口的方案,方案包括四个方面:技术分析、HSE方案、劳动保护方案、演习方案。实施作业前,对50t吊车吊开70MPa防喷器组进行模拟实验,拔杆18m,角度61.7°,吊重24t,中心距6.7m,计算垂直高度15.8m(70MPa防喷器组高3.6m+气核高度估算5m+钢丝绳2m=10.6m),有理论依据可以吊开70MPa防喷器组。从套管头注水进行实验,当排量为3m3/分时,喷口火焰自灭。三、处理经过——三次井控技术迪那2井井喷事故在施工的前一天,决策组对施工各小组组长进行技术考试和答辩,从技术、施工指挥、应急处理上逐个提问题,要求各小组组长必须掌握施工程序。同时进行实战演习。还完成了7000多立方米清水的储备和迪那2井周围5公里的警戒工作。另外,对人员进行分组,成立突击队、指挥组、吊装组、消防组、抢险组、安全组、警戒组、医疗组、后勤组等,一共参战人员240人。还考虑到井场噪音大,无法通信联系,决定采用举牌子的办法发指令。使用机具和设备:拔杆吊一台,50t吊车4台,D9N、D8N、D8L等型号的推土机5台,消防车15辆,水泥车6台。三、处理经过——三次井控技术迪那2井井喷事故2、换装105MPa井口施工施工过程:向95/8″套管头内注水,喷口火灭;消防水枪开始喷水降温,灭放喷口地面火种;朝天放喷,吊车加压,拆防喷器螺栓,同时抢拆压井管汇;50t吊车起吊70MPa防喷器组;消防车喷水、套管头停止注水,拆加压绳,固定钢圈,穿导向绳;吊出70MPa防喷器组。起吊105MPa防喷器组,升到气核的高度,导向绳加压,下放防喷器组;由于钻杆头偏位,不能进入防喷器组内腔,用人拉防喷器组的办法扶正,下放防喷器组套入钻杆,井口螺栓对孔成功,上螺栓;同时安装内防喷管线及节流管汇、放喷管线;上紧防喷器组部分螺栓后,启动水泥车注水,消防车转入水雾掩护作业;完成之后,在节流管汇放喷口置火种,同时水泥车停止注水,消防车转入喷水;检查管汇闸阀,打开放喷通道,关全封闸板,节流管汇放喷管线出口喷出天然气并着火;抢接压井管汇及放喷管线,转入两侧放喷,换装井口工作结束。三、处理经过——三次井控技术迪那2井井喷事故从压井管汇喷口火灭到节流管汇放喷口点火成功,时间2小时15分钟。换装井口全部施工时间3小时10分钟。换装后的井口装置自上而下为:70MPa全封+四通+105MPa全封+四通+105MPa倒装5″半封+95/8″套管头+133/8″套管头。三、处理经过——三次井控技术迪那2井井喷事故高压高产天然气300万方/天以上高压高产天然气300万方/天以上准备换装防喷器组迪那2井井喷事故吊离70MPa防喷器组吊装105MPa防喷器组迪那2井井喷事故连接底法兰迪那2井井喷事故关井成功迪那2井井喷事故3、测试、求压力恢复曲线、压井a、测试求产换装井口工作成功后,为更进一步了解迪那2井的产量压力情况,求得地层压力恢复曲线,对迪那2井进行测试:用一定尺寸的油嘴求产,测得日产天然气218万立方米,日产凝析油131m3。b、试关井关井压力恢复曲线见附图二:第一次,关井时间17分钟,压力由7.2MPa上升到70.468MPa。第二次,关井时间11分钟,压力由7.575MPa上升到74.138MPa。第三次,关井时间15分钟,压力由9.295MPa上升到83.46MPa。此时曲线出现平稳上升趋势,关井6分钟,压力升到84.61MPa。此次关井压力恢复曲线,为下部实施压井作业提供了科学的依据。三、处理经过——三次井控技术迪那2井井喷事故迪那2井井喷事故(四)压井、换装采油树1、压井根据关井压力恢复曲线和第一次压井的实际情况,用泥浆密度2.28g/cm3进行两
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