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  • 2026-03-05 发布于青海
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LNG接收站燃料气控制系统的优化与应用.pdf

LNG接收站燃料气控制系统的优化与应

摘要:进入冬季,浸没燃烧式气化器(下文简称SCV)将成为LNG接收站主

力气化器进行气化外输,SCV的稳定运行,其中燃料气压力的控制至关重要,燃

料气压力高高和压力低低均将联锁SCV设备停车,造成外输中断,而SCV燃料气

的用量又跟LNG的负荷密切关联,所以SCV燃料气的流量是一个动态变量并随

SCV的负荷自动进行调节。本文对燃料气控制系统的优化提出了典型做法,并应

用到实际生产中,具有一定的推广应用价值。

关键词:LNG接收站;SCV;控制系统;优化

1概况

进入冬季,浸没燃烧式气化器(下文简称SCV)将成为LNG接收站主力气化

器进行气化外输。当外输量进行调节或者下游管网压力变化引起外输量变化时,

SCV的负荷就会变化,导致燃料气系统管网的压力动态波动,控制好燃料气管网

压力稳定是冬季生产安全稳定的一个重要保障。

以某LNG接收站为例,其燃料气系统包括燃料气管网、2台燃料气电加热器、

调压阀、切断阀组等组成,燃料气的来源主要分为三路:一路是由压缩机出口经

过一道调压阀调压后进入燃料气管网;另外两路均从站内DN800高压天然气管网,

经过两道调压阀调压后进入燃料气管网。燃料气供气点主要有两套地面火炬18

具长明灯、锅炉房两套锅炉、6台SCV、食堂使用。其工艺流程简图如下:

图1燃料气系统工艺流程简图

该LNG接收站燃料气系统压力控制设计一个PIC控制模块,实现燃料气不同

来源的分程调节控制,使燃料气出口管网压力稳定在0.55MPa,以满足站内SCV、

锅炉、火炬长明灯、食堂等使用。

1、在非冬季生产期间,由于锅炉、SCV均停用,站内只有火炬长明灯使用燃

料气,单套火炬运行燃料气用量约为25Nm³/h,两套火炬运行时燃料气用量约为

50Nm³/h,由于燃料气用量较小,且燃料气流量非常稳定,所欲燃料气系统现有

的压力分程控制设为自动模式运行较好,从运行情况看,分程调节仅有压缩机出

口来燃料气调压阀03330PV0017A调节就可以保证正常燃料气使用,工艺非常稳

定。

0330FI7151

2、在冬季生产运行期间,由于锅炉及SCV开启运行,所需燃料气用量较大,特

别是SCV属于燃料气主要耗能设备,单台SCV满负荷运行时燃料气用量约为3400

Nm³/h—3600Nm³/h,按照现有的控制模式,燃料气管网的第一气源为压缩机出

口气。由于燃料气管网要求背压低,且燃料气用量非常大,压缩机出口气基本上

全部进入燃料气系统,特别是当SCV因调整外输量时,燃料气用量会阶跃式波动,

这将导致压缩机出口至混合器进行再冷凝的气量也将随之变化,从而导致再冷凝

分液罐压力、液位始终波动,难以调节控制,甚至影响外输安全稳定。

2方案制定

针对外输量进行调节或者下游管网压力变化引起外输量变化时,SCV的负荷

就会变化,导致燃料气系统管网的压力动态波动的问题,展开了优化方案的论证

和确定工作。经讨论后提出取消原设计分程控制,增加一个可以手动进行选择和

切换的选择器。当进入冬季燃料气用量大时,工艺根据需要,切换至

0330PIC0017分程控制0330PV0017B/C,当PIC模块输出为0—50%时,对应控制

高压天然气管网来燃料气调压阀0330PV0017C开度0—100%调节;当PIC模块输

出为50%—100%时,对应0330PV0017C为全开,同时调压阀0330PV0017B开度

0—100%调节。

当非冬季生产时,燃料气用量很小,燃料气压力控制切换至0330PIC0017单

回路控制0330PV0017A进行调节,当PIC模块输出为0—100%时,对应控制调压

阀0330PV0017A开度0—100%调节,主要通过压缩机出口来低压气体经过一级调

压后供给燃料气。

3优化实施及效果

根据优化方案,在DCS系统底层逻辑中增加一个可以手动进行选择和切换的

选择器0330PU0017SW。

图2优化后DCS界面显示

图3优化后参数趋势

4总结

燃料气控制系统的优化实施,大大

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