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- 2026-03-10 发布于陕西
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环保新标准下连续重整装置再生
烟气达标排放措施研究
汇报内容
1前言
2再生烟气碱洗工艺存在问题及生产优化
3Chlorsorb氯吸附工艺存在问题及改进
4总结
1前言
连续重整装置催化剂再生烧焦是恢复催化剂活性的关键步骤,
再生烧焦后排出的放空气体中含有氯化物,氯化氢质量分数在500
[1]
~2500μg/g左右。为了防止污染环境,再生烧焦后的放空气都要
经过工艺处理达标后才能排放。
法国Axens公司连续重整工艺再生烟气采用碱洗的方式对烧焦气
进行处理,美国UOP公司连续重整工艺再生烟气采用碱洗、
[2]
Chlorsorb氯吸附技术进行处理。
碱洗工艺是再生烟气脱氯的通用措施,处理后再生烟气完全达
[2]
标排放,但实际生产中存在设备容易腐蚀、投运效率低等问题。
为了解决碱洗工艺的不足,UOP公司推广Chlorsorb氯吸附技术,在
中国国内有大连、广西、惠州、四川、泉州等多套CCR装置应用。
但从对相关炼厂运转跟踪结果发现该技术依然存在再生烟气排放不
达标等问题。
1前言
自2015年7月1日开始,我国实施的《GB31570-2015石油炼制工
业污染物排放标准》规定了连续重整再生放空气中的氯化氢排放限
33
值为30mg/Nm,特别排放限值为10mg/Nm;非甲烷总烃排放限值
33
为60mg/Nm,特别排放限值为30mg/Nm。
为了使再生烟气达标排放,国内部分炼厂又陆续通过技术改造
将UOP连续重整再生烟气碱洗工艺、Chlorsorb氯吸附工艺改为固定
[1]
床高温脱氯工艺。固定床高温脱氯工艺实际运行中,再生放空气
中氯化氢含量可达到环保新标准,但非甲烷总烃排放依然超标,还
需进一步处理后才能符合环保新标准。
[3]
由于连续重整装置在炼厂清洁汽油生产中发挥着重要作用,
面对我国环保新标准的严格要求,炼厂如何解决连续重整装置再生
烟气达标排放处理中的生产难题,保证全装置长周期、环保达标运
行显得极为迫切。
1前言
自2015年7月1日开始,我国颁布的《GB31570-2015石油炼制工
业污染物排放标准》规定了连续重整再生放空气中的氯化氢排放限
33
值为30mg/Nm,特别排放限值为10mg/Nm;非甲烷总烃排放限值
33
为60mg/Nm,特别排放限值为30mg/Nm。
为了使再生烟气达标排放,国内部分炼厂(如广西石化、兰州石
化等)又陆续通过技术改造将UOP连续重整再生烟气碱洗工艺、
[1]
Chlorsorb氯吸附工艺改为固定床高温脱氯工艺。固定床高温脱氯
工艺实际运行中,再生放空气中氯化氢含量可达到环保新标准,但
非甲烷总烃排放依然超标,还需进一步处理后才能符合环保新标准
。
[3]
由于连续重整装置在炼厂清洁汽油生产中发挥着重要作用
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