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  • 2026-03-12 发布于四川
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污水处理工艺处理及运行管理

第一章工艺选择与设计边界

1.1进水水质限定值

COD180–450mg/L,BOD5120–280mg/L,SS150–350mg/L,NH4+N25–50mg/L,TN35–70mg/L,TP3–8mg/L,pH6.5–8.5,水温12–32℃,电导率<3500μS/cm,Cl<800mg/L,SO42<600mg/L,石油类<15mg/L,LAS<10mg/L,总硬度(以CaCO3计)<450mg/L。超出限值须先经预处理并书面确认。

1.2出水水质执行标准

《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB189182002)一级A,其中COD≤50mg/L、BOD5≤10mg/L、SS≤10mg/L、NH4+N≤5(8)mg/L、TN≤15mg/L、TP≤0.5mg/L、粪大肠菌群≤1000个/L、色度≤30倍、石油类≤1mg/L。

1.3工艺路线锁定

“细格栅+曝气沉砂+水解酸化+A2OMBR+臭氧催化氧化+次氯酸钠消毒”,污泥采用“机械浓缩+板框深度脱水至含水率≤60%”,臭气采用“生物滤池+离子氧”组合。设计规模2.0×10?m3/d,总变化系数Kz=1.45,峰值流量1208m3/h。

1.4关键设计参数

细格栅b=5mm,倾角60°,过栅流速0.8m/s;曝气沉砂池HRT6min,气水比0.15m3/m3;水解酸化池HRT3.5h,上升流速0.8m/h;厌氧池HRT1.8h,DO<0.2mg/L;缺氧池HRT5.5h,DO0.2–0.5mg/L;好氧池HRT12h,DO2–4mg/L,污泥龄18d,MLSS8–10g/L,内回流比300%,外回流比100%;MBR膜通量18L/(m2·h),膜丝PVDF,孔径0.08μm,离线清洗周期3个月;臭氧投加量8mg/L,接触时间25min;次氯酸钠有效氯6mg/L,接触30min,余氯0.4–0.8mg/L。

第二章土建与安装硬要求

2.1池体防渗

底板与壁板一次浇筑,抗渗等级P8,内刷聚脲1.5mm;伸缩缝采用钢边橡胶止水带+双组分聚硫密封胶;预埋套管与电缆穿墙处用遇水膨胀止水条+环氧封堵。

2.2设备基础

鼓风机、臭氧发生器、脱水机均设减振台座,台座质量≥设备质量1.5倍,地脚螺栓采用8.8级热镀锌,外露丝扣涂二硫化钼,螺栓扭矩按GB/T3098.1执行。

2.3管道坡度

重力流管段坡度≥2‰,压力流管段高点设排气阀,低点设排空阀;碳钢管焊接后100%RT探伤,不锈钢管100%PT探伤;MBR产水总管设电磁流量计与浊度仪,数据接入DCS。

2.4防雷接地

全厂接地网采用40×4热镀锌扁钢,水平接地极埋深0.8m,垂直接地极L50×50×5×2500mm,角钢间距5m;接地电阻≤1Ω,设备外壳、电缆桥架、护栏均用25×4扁钢两点引下。

第三章启动调试全流程

3.1单机试车

3.1.1格栅:手动盘车无卡阻后点动,确认电机转向与链条张紧度,空载2h,轴承温升<35℃。

3.1.2提升泵:关闭出口阀,启动后缓慢开阀,记录电流、扬程、振动值,运行4h无异常后转入联动。

3.1.3鼓风机:先开出口放空阀,30%频率启动,逐步升频至50Hz,检查油温、油压、出口风温,轴承振动<4.5mm/s。

3.2清水联动

全厂注满自来水,按设计流程顺序启动设备,验证液位联锁:提升泵启停液位差0.3m,MBR产水泵与鼓风机联锁,鼓风机停机则产水泵立即停;连续运行24h,所有节点无渗漏、无异常报警。

3.3污泥接种

选用同城污水厂脱水污泥(含水率80%),投加量400m3,按2gMLSS/L计,先投加至水解酸化池,再依次溢流至A2O池;投加后静沉12h,启动鼓风机维持DO2mg/L,逐步提升进水负荷,每48h提高10%,第15天达到满负荷。

3.4参数优化

第3周起每日测SV30、MLSS、SVI,控制SVI在80–120mL/g;当NH4+N去除率>90%且TN去除率>75%,视为硝化反硝化建立;MBR跨膜压差<15kPa时维持通量,若>25kPa立即停进水进行维护性清洗(500mg/LNaClO+2000mg/L柠檬酸,浸泡2h)。

第四章日常运行操作手册

4.1班前30

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