东坪171井钻井施工简况及卡钻分析.pptVIP

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  • 2026-05-15 发布于陕西
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二、前期施工情况简介(一)主要存在的施工难点:2.该井段油层套管内径Ф118.62mm,Ф88.9mm平式油管接箍外径Ф108mm,因工具受限,现场所施用的套铣钻头为Ф114mm,若采用套铣卡钻风险极高。解决方案:使用Ф110mm~Ф112mm的磨鞋对鱼顶及接箍进行磨铣0.30m~0.50m,再采用打捞手段打捞油管。但在实际施工中,套铣和磨铣效果未达到预期,因油管钢级为P110材质,在磨铣和套铣时无进尺,使油管接箍无法处理。二、前期施工情况简介(一)主要存在的施工难点:3.在磨铣和套铣过程中发现井筒返出少量压裂砂,判断剩余7根Ф88.9mm平式油管存在砂埋情况,若内捞则会导致无法倒开被卡管柱,存在卡钻的风险。解决方案:与采气三厂协商后达成一致意见,采购MXY-112、MXY-114领眼磨鞋及Ф110mm套铣钻头,待到货后再施工。经过最后一次磨铣后,验证鱼顶为油管接箍,证实现有的磨鞋无法处理掉接箍。二、前期施工情况简介第二阶段(2023年11月24日至2月19日)通过套铣、磨铣、打捞等大修工艺,累计捞获剩余被卡管柱及工具,但未见建设方设计提供的Ф110mm喇叭口,与采气三厂技术研究中心沟通,无法核实喇叭口是否入井。具体施工过程:1.根据油田公司大修专家组方案,先下入MXY-112领眼磨鞋将鱼顶磨铣0.30~0.50m,后下入套铣钻具,套铣环空压裂砂,

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