柴904井KQ78-65-140井口装置刺漏事件原因再分析.pptxVIP

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柴904井KQ78-65-140井口装置刺漏事件原因再分析.pptx

柴904井KQ78/65-140井口装置刺漏事件原因再分析;目录;(一)柴904井KQ78/65-140井口装置刺漏事件经过

2021年7月26日柴904井进行第一层压裂施工,11:45开始施工泵入试挤用液47.10m3,试挤过程中KQ78/65-140井口装置1号主阀阀杆护罩处刺漏,施工最高压力为76.80MPa,最大排量5.70m3/min,停泵油压53.10MPa,施工用时17分钟。期间11:25接试油测试大队调度通知该井需要配合压裂,大队安排服务人员前往施工现场,15:00服务人员到达现场对KQ78/65-140井口装置进行检查,经确认1号主阀阀杆刺漏,建议对阀杆填料压盖进行紧固,由于井内余压达到40MPa,现场无法立即整改。17:00经建设方与设计方协商决定停止施工,待整改合格后继续施工。17:05现场服务人员将现场情况上报至工程技术服务大队负责人,大队立即安排专人拉运备用闸门赶赴现场,17:10现场服务人员拆卸1号主阀做更换前准备,19:00车间负责人到达现场立即进行更换,22:00闸门更换完毕,7月27日10:00打压至118MPa,无渗漏,稳压合格。;7月27日13:00进行第一层压裂施工,13:17压裂过程中目视观察发现2号液动平板阀阀盖钢圈槽处渗漏,施工压力60MPa,最大排量1.4m3/min,停泵油压58.2MPa,施工液量70m3,13:20工程技

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