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- 2026-06-30 发布于江苏
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丁醇装置丁醛气相加氢反应器催化剂卸出项目环境影响评价报告
一、项目概况
(一)项目背景
某化工企业现有丁醇装置采用低压羰基合成工艺生产丁醇,核心设备丁醛气相加氢反应器内装填的Cu-Zn-Al系催化剂已运行6年,活性下降至设计值的72%,无法满足生产负荷要求。为保障装置长周期稳定运行,企业计划于2026年7月开展催化剂卸出更换工作,本次卸出的废催化剂总量约12.5吨,其中含铜32%、锌18%、铝15%及少量有机物残留。
(二)项目内容与流程
本次催化剂卸出项目主要包括反应器隔离、催化剂钝化、卸出转运、暂存处置四个阶段:
反应器隔离:关闭反应器进出口阀门,采用氮气置换系统内丁醛、丁醇等可燃介质,置换至氧含量≤0.5%、可燃气体浓度≤爆炸下限的10%;
催化剂钝化:通过反应器顶部注入空气与氮气的混合气体,控制床层温度在120-150℃,将催化剂表面吸附的有机物氧化分解,钝化时间约72小时;
催化剂卸出:打开反应器底部人孔,采用真空抽吸与人工辅助相结合的方式,将催化剂卸至专用吨袋中,卸出过程持续约48小时;
暂存与转运:卸出的废催化剂密封后暂存于厂区危废仓库,30日内由具备危废处置资质的单位转运至专业焚烧厂进行无害化处理。
(三)项目地理位置与周边环境
项目位于企业现有丁醇装置区内,装置区东侧为厂内循环水场(距离120米),南侧为原料罐区(距离85米),西侧为厂界围墙(距离60米),北侧为
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