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  • 2026-07-08 发布于四川
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厂区工业园区蒸汽管道改造施工方案.docx

厂区工业园区蒸汽管道改造施工方案

一、项目概况与改造目标

1.1背景说明

厂区工业园区现有蒸汽主管网投运已逾十五年,设计压力1.6MPa、温度280℃,原管材为20#GB/T8163无缝碳钢,保温层为岩棉+镀锌铁皮。随着入驻企业产能提升,最大瞬时流量由28t/h增至46t/h,管损率由6%攀升至14%,末端压力仅0.65MPa,无法满足工艺恒温需求。同时,原管廊荷载已接近设计上限,部分支吊架出现明显下挠,存在安全运行隐患。本次改造以提升输汽能力、降低能耗、消除隐患、兼顾未来十年扩容为核心目标,实行分区、分阶段、零停产施工策略,确保园区连续生产。

1.2改造范围

1.主管:自热电厂分汽缸至终端计量撬,全长约3.2km,管径由DN250升级为DN350;

2.支管:12条DN80-DN150支管更换为20G高压无缝管,并增设二次减压站;

3.保温:采用≥150mm厚纳米气凝胶毡+彩钢瓦壳,保温外表面温度≤35℃;

4.疏水:每120m增设浮球式疏水器组,原热静力式全部淘汰;

5.管廊:新增钢结构跨路桁架2座,加固混凝土支墩38处,更换滑动、导向、固定支座共96套;

6.自控:敷设光纤6km,新增10处远传温压流测点,接入DCS,实现动态平衡调度。

1.3关键指标

指标项

改造前

改造后

备注

最大输汽量

28t/h

60t/h

设计裕量30%

管损

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